空分事故案例.doc

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空分事故案例学习 目 录 1.A#空压机曲轴断裂 1 2.某钢铁公司氧气分公司氧气管道燃爆事故 1 3.一起空分开车冰堵事故的判断与处理 2 4.压力容器设备严重损坏事故案例 3 5.山东某化肥厂空分油水分离器超压爆炸事故 4 6.贵州水钢七女工丧生雪堆 5 7.一起管道氧气爆炸事故 6 8.一起DH90空透电机负荷端轴瓦故障 8 9.六千空分设备启动积液过程中主板式换热器进液事故 9 10.液氧充装过程中的爆鸣事故 9 11.分子筛进水事故 10 12.空分车间分馏塔北侧氩泵冷箱氮气窒息事故 11 13.无锡某公司仓库氧气瓶爆炸事故 11 14.富氧燃烧事故 12 15.分子筛纯化系统带水事故分析 13 16.分子筛纯化系统CO2超标事故分析 14 17.分馏塔上塔波动故障排除 15 18.主换热器热端温差扩大原因及处理 15 19.增压透平膨胀机事故:膨胀机反转烧坏轴承 15 20.6000m3/h空分设备氧气管线冻裂的原因分析 16 21.全板式氨蒸发器损坏原因分析 17 22.珠光砂从冷箱口冲出 17 23.美国达拉斯市一家工业气体公司乙炔气罐爆炸3人受伤 18 24.两起上、下塔压力背离的运行分析 19 25.无锡市新三洲钢铁有限公司空分装置倒塌 19 26.一次投液氧吸附器引发氧纯度下降的原因分析 20 27.安阳钢铁集团公司信阳钢铁公司制氧机上塔液悬现象 22 1.A#空压机曲轴断裂 一、事故经过 A#空压机计划中修后,11:00试车,15分钟后停车备用。15:00,操作工 开启A#空压机,约10分钟,A#机声音异常,油压回零。停车后拆检,发现曲轴断裂。这七微小设备事故造成曲轴报废,直接损失0.3万元。 二、事故原因分析 1、中修质量不高,没有按设备中修技术规程进行检修; 2、设备本身有质量问题,检修时发现一级活塞有裂纹,没有对曲轴作进一步检查; 3、 钳工业务素质不高,缺少实践经验,检修质量差。 三、事故教训和防范措施 1、各类设备的大、中、小修必须严格按检修规程的内容、技术要求执行; 2、按事故三不放过的原则,组织职工开展讨论,分析清事故原因,防止类似事故 的发生; 3、组织技术人员给钳工讲课,提高钳工业务素质。 2.某钢铁公司氧气分公司氧气管道燃爆事故 一、事故经过 2008年6月25日凌晨4时22分左右,七号氧调压站发生氧气管道燃爆事故,造成送炼铁的氧气专管停运。8时,氧气公司召开专题会,讨论恢复生产及送氧方案。通过堵板隔断受损管道将七号氧调压站前没有受损的氧气管道恢复运行,送炼钢管网。12时20分,氧气调度室通知I台氧压机压氮气对恢复的氧气管道进行吹扫,13时20分,氧气管道吹扫完毕后,关闭15#和19#阀门。14时10分,氮气压力升至1.5MPa,氧气公司调度室通知五车间向管道送氧,同时通知二车间管维班班长王某稍微开启19#阀,A号、B号阀,用氧气置换氮气。15时55分在A点化验结果含氧量97%。16时15分左右,班长王某通知班员曾某、黄某一起前往万立制氧机区域大门口,并安排曾、黄二人上氧气主管道阀门操作平台,检查19#阀门的开度,并要求将操作19#阀门的F型扳手从阀门上拿下来。16时20分,曾、黄二人在平台上用F型扳手操作阀门时,氧气管道发生燃爆,二人均被烧伤,曾某从约8m高的平台坠落,黄某从操作台的直梯爬下。事故发生后,两人被迅速送往医院急救。曾某头部严重挫伤,耳鼻口多处出血,身体皮肤大面积烧伤,经医院全力抢救无效,于16时47分死亡。17时5分,黄某经医院紧急救治,全身85%面积皮肤烧伤,后被及时送往武汉市三医院继续治疗。 二、事故原因分析 事故发生后,公司迅速成立了事故调查组,对事故现场进行了勘察,对事故原因进行初步分析如下: 1、用氮气对管道进行吹扫时,管道内残渣未吹干净,新投产的I台制氧机德方调试人员(制氧机系德国进口,故有德方人员负责调试工作)未经允许擅自将系统压力从2.14 MPa升到2.65MPa,导致管道内压力波动过大,而此时管网维护工曾某和黄某在接到班长王某检查19#氧气阀门开度时,擅自操作氧气阀门,导致残渣与管道阀门产生摩擦,造成管道燃爆。 2、送氧方案未严格执行,安全措施、安全确认制未落实。 3.一起空分开车冰堵事故的判断与处理 安阳钢铁集团公司信阳钢铁公司KDON—1500/1500—Ⅲ型制氧机系90年代初产品,为切换板翅式换热器流程,上、下塔分开, 安阳钢铁集团公司信阳钢铁公司KDON—1500/1500—Ⅲ型制氧机系90年代初产品,为切换板翅式换热器流程,上、下塔分开,主冷在下塔顶部,靠液氧泵与上塔联接。该制氧机配置一套加温系统,大加温时由两只干燥器产生的干净空气通过罗茨风机加压后送人空分系统进行加温,在整个大加温过程中,两只干

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