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不溶阳极电积镍调酸方式的改进(新鑫矿业).ppt

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不溶阳极电积镍调酸方式的改进(新鑫矿业).ppt

不溶阳极电积镍 调酸方式的改进 新鑫矿业阜康冶炼厂 电解车间工艺攻关小组 二00七年十二月 发表人:张宇飞 新鑫矿业阜康冶炼厂 QC成果交流材料 前言 新鑫矿业阜康冶炼厂选用国内先进的精镍湿法冶炼---硫酸选择性浸出,不溶阳极电积生产金属镍。此工艺比传统火法炼镍,工艺短、能耗低、物料净化过程简单。但随着电镍产能的扩大,原料中S品位的升高,综合回收项目的不断技改建成,主流程酸在不断膨胀,阳极液积压,消化不掉。直接影响镍系统的金属平衡,工艺流程的正常运转。工艺上采用Na2CO3中和体系酸平衡,年耗碱量逐年增加,镍直收率下滑,设备运转达到满负荷运转,水、电能耗上升,操作成本增加。针对这一系列工艺难题,我们从宏观角度对此工艺生产过程进行攻关,取得了较好的效果,获得厂QC成果一等奖,昌吉州优秀QC成果奖。 工艺流程简介 水淬高冰镍 球磨 常压浸出 常压浸出 加压浸出 电解镍 电解镍生产 常压浸出液 浸出渣送铜系统 NiCO3 、二次母液 电解阳极后液 加压浸出返滤液 水淬金属化高冰镍是镍系统工艺原料,其金属主要以硫化相、氧化相及合金相等形式共存,球磨粒度达到-325目后,经两段常压将HGM中合金相的镍全部被浸出,氧化相则通过加压浸出。 H2SO4 、CuSO4提供常压浸出镍所需的SO42-,加压浸出镍同样是生成NiSO4,以硫酸盐形式进入溶液中,电解镍生产, SO42-与阳极上产生的H+结合生成H2SO4返回加压浸出。生产过程Ni、H2SO4被闭路循环利用,达到镍系统工艺酸平衡。 酸含量的不足或过高会造成HGM原料投入不足或过多。在常压和加压浸出过程中,加压浸出返滤液和电解阳极后液酸含量的稳定,是确保常压浸出生产工艺稳定,加压浸出率及加压浸出液铜、铁、酸含量稳定的关键,是确保工艺生产稳定及电解镍产量的关键。 一、小组概况 小组 名称 电解车间工艺QC小组 小组注 册号 FYQC08-2007 小组类型 攻关型 成立时间 1995年 活动日期 2006.12~2007.8 活动次数 20次 学习次数 3次 小 组 成 员 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 组内职务 备注 1 许钢 男 34 大专 主任 组长 本小组活动共提出合理化建议5条,全部被采纳。 小组接受TQC教育平均达80课时以上, 小组平均年龄37岁 2 张宇飞 男 36 本科 技术员 付组长 3 李宏忠 男 41 高中 班长 成员 4 徐勇 男 36 高中 班长 成员 5 南军 男 36 高中 班长 成员 6 董永山 男 34 技校 班长 成员 7 盛祖贵 男 38 本科 生产付厂长 技术指导 二、选题理由 2007年镍系统达产,一万吨/年 原系统逐步向 新系统转移 Na2CO3中和 体系酸的能力 确定课题 采用二段常压浸出、二段加压浸出,二段加压20%的硫被浸出来,由系统的金属平衡,系统富余的酸量为11.21吨/天,采用Na2CO3中和,现有设备能力不能满足工艺要求。 除钴后液调酸量增大,从生产分析,主要体现产量增大,补入酸量增加,成本压力较大,劳动强度也相应增加。 正常为3.9吨/天,即每天降酸量3.6吨,富余酸量在镍系统,平衡控制不易保证。 不溶阳极电积镍调酸方式的改进 三、现状调查 1、06年9~12月份使用精致硫酸调酸,统计往体系补入98%的精致硫酸量: 项目 月份 9 10 11 12 合计 精致硫酸(t) 6.463 6.353 6.874 6.689 26.379 电镍(t) 264.883 262.532 311.053 263.76 1102.228 精致硫酸单耗(t/t.Ni) 0.0244 0.0242 0.0221 0.0253 0.0239 在4个月中,精致硫酸平均单耗0.0239t/t.Ni,以月产电镍500t计,月投用精致硫酸11.95吨。在体系金属量不平衡情况下,需增加Na2CO3的投入量12.92吨来降酸。 2、铜系统产能增加后,返镍系统二次母液可预见性增加,每天返液量增加到12.6M3,折酸约4吨,用Na2CO3中和的办法解决这部分的平衡,需投入5.2吨/天的纯碱。 表 一 3、原料中含硫在二段加压中20%被浸出来,系统富余酸量467.103kg/h,折阳极液(Ni55g/L,H2SO458.43g/L计)3.109m3/h,即富余的酸中含镍金属170.995kg/h,含酸181.66kg/h。则沉镍耗碱量、中和酸耗碱量合计为791.556kg/h(

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