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设备故障分析经验共享材料
重整油分离塔底泵P-2211故障经验共享材料 目 录 一、故障前运行方式及负荷情况 二、故障现象 三、故障处置经过 四、故障影响范围及损失计算 五、故障原因分析 六、机泵运行维护 七、 P-2211故障暴露出的问题 八、防范及整改措施 一、事故(故障)前运行方式 及负荷情况 1、设备及系统简述 P-2211是属于连续重整装置重整油分离塔底泵,该设备的作用是将重整反应生成的C8+组分送至吸附分离单元。 重整油分离塔底泵P-2211由大连华能制造,其部分参数如下: 规格型号:****** 1、设备及系统简述 推力轴承:****** 支撑轴承:****** 泵送介质:烃 额定流量:80.4t/h 系统流程图 2、运行方式 该泵设计上有两台泵,正常时一台泵运行,另一台泵备用。 3、系统运行(负荷)情况 从11月初开始,由于铂料库存低的影响,重整装置低负荷运行,进料量90t/h左右,为75%负荷,该泵也长期处于低负荷运行状态,且不在优先工作区内。 二、故障现象 故障现象 11月17日13时48分,重整油分离塔底泵P-2211B停止运行,内操立即联系外操去现场检查机泵情况,外操到现场检查后未发现异常状况,盘车无卡涩状况。重新启动机泵,几秒后该泵又停止运行。此时A泵正处于检修状态,无法运行。车间紧急启动应急,将脱戊烷塔C-2201底改走汽油罐,重整油分离塔C-2203单塔循环,用罐区甲苯、混苯提供抽提和三标段进料以保证装置不停工。 三、故障处置经过 事故处置经过 11月16日1点58分重整油分离塔底泵P-2211A过电流跳,班组人员立即到现场开启P-2211B保证装置正常运行。并检查A泵,发现A泵盘车轻松,没有卡涩的现象,重新开启A泵,电流满量程,几秒后A泵跳,立即汇报车间值班干部。车间值班干部初步认为是电机故障,联系电修进行检查。 事故处置经过 11月16日白班,车间主管技术人员给电修下票对P-2211A电机进行检查、摇绝缘,未发现异常且电机空试正常,车间技术人员联系钳工包机技术人员对泵进行检查,确认正常。车间随即联系钳工回装联轴器,小夜班暖泵合格后切至A泵试运。班组联系钳工、电修到场,开启A泵后电流满量程,电机有较大杂音,泵压力正常,几秒后泵跳。 事故处置经过 钳工班组人员检查机泵盘车及轴窜动认为泵正常,车间联系电修检查配电柜,电修检查配电柜未发现异常,重新试运时,机泵压力偏低。 17日1时车间主管技术人员安排对A泵进行降温排液,准备解体检查机泵,同时确认泵入口滤网及单向阀。 事故处置经过 P-2211A具备检修条件以后,11月17日10点车间已开出钳工检修作业票和单向阀拆装票证,为避免交叉作业,车间先安排施工单位拆装单向阀、滤网检查。 11月17日13时48分,重整油分离塔底泵P-2211B过电流跳,此时A泵正处于检修状态,车间紧急启动应急,将C-2201底改走汽油罐,C-2203单塔循环,用甲苯、混苯保证抽提和标段不停工。 事故处置经过 P-2211A于17日22时完成检修,22点30分启动运行,机泵运行正常。 P-2211B于18日7时完成检修,暖泵备用正常后,15点00分切至B泵运行,机泵运行正常。 四、设备事故影响范围 及损失计算 1、故障影响范围 P-2211A发生故障停运后,B泵运行正常,温度振动值在正常范围内。11月17日13时30分重整装置负荷进行了调节13时48分P-2211B过电流跳。 P-2211两台泵停运故障造成重整装置脱戊烷塔C-2201底改走汽油罐,重整油分离塔C-2203单塔循环,用罐区甲苯、混苯提供抽提和标段进料保证装置不停工。 2、事故损失计算 直接损失 P-2211A/B出现故障后更换轴承。 轴承型号:****** 单价:1072元 数量:4 轴承型号:****** 单价:1051元 数量:2 总计:6392元 间接损失 无 五、事故原因分析 1、设备损坏原因分析 P-2211A从钳工解体检查情况来看,径向轴承完好,推力轴承损坏、保持架断裂,出现轴向窜动造成泵叶轮与蜗壳碰磨超电流。 P-2211B也出现类似情况:叶轮与泵蜗壳有碰磨痕迹,轴承损坏。 1、设备损坏原因分析 1、设备损坏原因分析 2、全面分析 1、润滑不良造成轴承损坏 该泵采用油雾润滑系统集中供油,标段共有36台泵采用同一油雾主机供油,浓度50% (指标20~80%),雾压6.4KPa(指标2~10KPa),均在正常范围内。泵检修时钳工确认油雾管线正常无堵塞、油雾分配器无积
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