天然气钻完井技术工作汇报要点.pptVIP

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优化胶乳加量,进一步降低水泥浆失水 研究膨胀剂对水泥石的膨胀性能的影响规律,提高水泥石膨胀性能 优化防腐剂加量,提高水泥石防腐能力 提高体系的抗温能力,刷新了自主研发水泥浆体系现场应用最高温度 为了进一步改善界面胶结环境,应用胶乳药液为隔离液 对水泥浆体系的胶乳、防腐剂、膨胀剂加量进一步优化完善,提高了抗高温、防气窜、防腐蚀的性能,在徐深23-平1等三口天然气井应用,固井质量合格,固井后未发生井口带压 4. 完善水泥浆体系,提高水泥浆封固能力 (三)优化技术方案,保证钻完井质量 5. 研制了新型流量计,保障了固井施工参数计量的准确性 优化设计涡轮流量计结构,增强涡轮运转的稳定性,减轻计量误差 调整仪表内部材料,减少叶轮轴更换和维护周期 设计制造微型放大芯片,延长放大器使用寿命,提高流量变送精度 完成了防堵卡一体化结构的加工改造,达到先期防止杂物进入流量计的目的 设计加工了8套仪表,在各类井现场测试123口,计量误差均在2%以内 2012年累计完成深井油层固井9口,单井注替施工作业量均在100m3以上,计量误差均控制在3%以内 (三)优化技术方案,保证钻完井质量 6. 强化设备保障能力,确保固井施工安全 引进5台新型水泥车(GJC70-30),可满足固井施工压力高、工作量大等深井和特殊工艺井的固井要求; 优化施工车辆配置,采用双机双泵大功率水泥车,确保高压力的固井施工安全。 GJC70-30水泥车的特点: 最大混浆能力:2.3m3/min; 水泥浆密度控制范围:0.9-2.5g/cm3; 柱塞泵最大理论排量:3.3m3/min; 柱塞泵最大理论压力:75MPa; 整机工作环境温度-30?C~+45?C (三)优化技术方案,保证钻完井质量 该平台的建立,实现了大庆钻井井控信息管理的规范化、标准化、自动化,提高了井控管理各项资源的利用效率,实现了井控管理信息资源的共享,可提供全面的钻井井控管理信息服务 (四)加强基础工作,提高井控管理水平 1. 建立井控管理信息平台,形成高效井控管理模式 夯实基础装备精良 配备70Mpa单双阐板、环形及旋转防喷器组和节流、压井管汇,安装试压达到要求;配备雷达远传直读式液位报警仪、液气分离器、对水平井、欠平衡井配备防回火装置和自动点火装置 完善预案严格把关 完善井控应急预案,明确套压控制范围、放喷点火、溢流井涌控制、井喷失控处理等程序 全程控制绝对安全 起钻前确定起钻技术措施,钻进期间如全烃显示异常,起钻前进行短起下钻验证后效,预测气体上窜速度,确定合理钻井液密度,保证压稳,深层天然气井完井时,进行短起下钻验证后效,确定安全空井时间,保证钻完井期间全过程井控安全 2. 加强各环节控制,提升井控水平 针对施工井的井控风险,强调工序中井控工作重点,提高班组和钻井队井控意识, 组织钻井队在各个工况下进行防喷演习 强化培训提高能力 (四)加强基础工作,提高井控管理水平 制定了“以确保施工质量为目标,以细化技术管理为核心,以加强组织协调为基础” 思路,认真分析施工难点,制定相应的技术对策,稳中求快,确保了天然气钻完井的顺利进行 (五)强化生产管理,组织保障有力 一、概述 二、2012年工作 三、存在的问题 四、下步工作安排 存在的问题 1. 确保安全钻进的问题 天然气井都是一级井控风险井,井控装备压力级别要求高 目的层压力高、裸露段长,气量多、上窜速度快,应急反应要迅速 天然气井压力窗口窄,存在又漏失又井喷的危险,井控处理难度大 一是安全井控问题 钻遇高压层井及处理情况 存在的问题 二是目的层漏失安全钻进问题 营城组火成岩裂缝发育,易发生漏失。徐深8-平1、徐深23平1井等多次发生漏失,导致钻井难度大,有的井提前完钻,有的井未能继续钻进满足地质要求 井漏井及处理情况 存在的问题 2005年以来,徐深10、达深3、古深1井等 4口井先后在营城组下部安山岩破碎带地层发生坍塌引起复杂事故,无法继续钻进而提前完钻 三是破碎带安全钻进问题 钻遇破碎带井复杂及处理情况 存在的问题 2. 地层研磨性强,钻速慢,钻井周期长的问题 深井三开井段约1500米,平均机械钻速不到2m/h,平均钻进周期 70-80天,进尺占全井的 36%,周期却占全井的 70%左右 深层水平井更慢(有的不到1m/h),虽然引进国外先进钻头,纯钻时也只有55.46h,这与螺杆钻具120-160h的寿命不匹配,制约了深层钻速的进一步提高 如何优选合适的钻头、钻井工具和钻井方式是提高深层天

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