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重整装置常见事故判断及处理方法 石油化工科学研究院 第三研究室 表 1 不同催化剂对原料油中杂质含量的要求 1)重整催化剂硫中毒的机理: Pt + H2S ---- PtS不可逆 + H2 (1) ? PtS+H2S ----- PtS不可逆S可逆 + H2 (2) ?? Re + H2S ---- ReS不可逆 + H2 ? ReS + H2S ----- ReS不可逆 S可逆 + H2 1.3,金属中毒: 重金属一般可以与铂稳定积合,改变铂的性质使催化剂永久性中毒。重金属对催化剂上的铂的性能的改变,最明显的是使催化剂的脱氢性能变差。 设备损坏情况: 1,1986年3月25日停车,一反底部全是硬碳碳大约有1米厚,29根扇形管底部全部损坏变形,有几根扇形管底部处于水平位置弯成了90度,在所有的扇形管后面都积有硬碳,扇形管孔眼大多被碳块堵死,扇形管胀圈严重变形损坏,八根催化剂卸料管全部堵塞损坏。 2,二反的反应器壁盖板是干净的,十根扇形管底部发现积碳,积碳严重的五根扇形管被顶离反应器壁,有三根催化剂卸料营堵塞,中心管的顶部填满了催化剂,扇形管有50%被催化剂粉尘堵塞,这说明由于一反催化剂卸料管的堵塞,导致密封催化剂层消失,致使催化剂处于流化状态从而产生大量的粉尘。 2)某炼厂从UOP引进的第二代CCR装置于96年7月投产。 1,1997年5月17日开始注硫,至29日。随后出现二反温降与三反接近的情况,大约在六月中下旬出现碳块。7月初一反温降就已开始下降,但仍有100℃;7月31日一反温降只有81℃。8月整个装置的温降出现倒置: 一反温降 二反温降 三反温降 四反温降 60℃ 50多度℃ 100多度℃ 30—40℃ 2,系统粉尘量明显增加。9月初系统粉尘量已达20Kg/d(包括:碳块、催化剂粉尘和少量的颗粒)。9月底重整二反压降突然增大,装置被迫停工。 装置清理情况: 2.3.装置积碳的原因探讨: b,循环气中氯和水的存在,有利于碳的生成和长大;在有氯且有较高水的情况下,金属上积碳的形成速度迅速增加,而系统水低时,即使有较高的氯其积碳的形成速度也没有那么快。因此,较高的氯和水的存在对积碳的生成有促进作用。 c,装置所用的材质为SUS321材料,与其它材料相比较,它的积碳是最少的。 d,装置积碳与所用的催化剂无关。 从上述分析来看,第二代CCR装置由于运转的苛刻度提高,一旦生成碳块后,其成长速度比较快,装置积碳的潜在可能性较大。除了我国三套装置出现积碳情况外,据UOP介绍国外也有多套装置出现同样问题,其中第二代CCR装置占多数。 一反中心管下部有二个小空,其它几个反应器的中心管还有待进一部检查。二炉入口集气管盲肠处约有10立升破碎的催化剂和少量碳粉,出口集气管盲肠处约有1立升破碎的催化剂和少量碳粉。 从碳块积构上看,有软底碳块。该类碳块与器壁接触面处是软碳,软碳上面是硬碳。硬碳部分的硬度和致密度都很大,总量也较多。这表明在器壁接触面处生成软碳后,由于反应温度太高使软碳在高温作用下变成硬碳,而且总碳量大。 2.2.装置积碳的表现: 由于第一代与第二代CCR装置在积构上和反应苛刻度上有较大差异,因此装置积碳初期的表现也有所不同,现归纳如下: 1)第一代CCR装置 a,催化剂收集料斗的高速吹扫气的流量曲线明显变化; b,第四反应器下部的催化剂部分下料管表面温度变低, c,在某一时断催化剂粉尘量异常增多,尤其是细粉增多; d,催化剂计量料斗进出现延时报警; e,1 号提升器内出现碳块; f,待生剂上的碳含量下降; g,芳烃产率或RONC略有下降。 h,再生剂中出现“侏儒”球,说明有碳块或较多的碳粉进入再生系统。 2)第二代CCR装置 a,重整反应系统出现温降不正常情况,但是芳烃产率或产品RONC变化不明显;类似下图的温降分布; b,1 号提升器提升量不正常或出现碳块; c,待生剂上的碳含量下降; d,再生剂中出现“侏儒”球,说明有碳块或较多的碳粉进入再生系统 e,在某一时段催化剂粉尘量异常增多,尤其是细粉增多;这是由于扇形筒内被碳粉或催化剂碎颗粒填充,造成扇形筒流通面积大幅减少,反应器床层内汽流速度大大提高引起催化剂流化,磨损加剧,产生大量催化剂粉尘。 f,一反顶部的催化剂缓冲料斗料面不稳定;二号提升器有时提升困难或提升量减少。 1)影响装置积碳的因素: RIPP在总公司的领导下进行了大量的研究工作并进行了较为系统的考察,并得到了以下几个对装置积碳有影响的因素: a,反应工艺条件中,温度
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