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C-1皮带接头处撕裂分析报告表2.doc
异常分析报告表
发生单位 燃煤发电工场 发生时间 2015年月日 C-1皮带接头撕裂 事件经过:
2015年月日 17:45 宋庆福联系王刚及检修工场值班员万伟到现场检查皮带撕裂情况,考虑到此条皮带为钢丝绳皮带,防止皮带撕裂继续扩大,造成更大损坏,暂停使用C-1皮带上料,改为汽运煤直接进煤场,采用斗轮机上煤,同时并将情况汇报给我工场领导、检修二课课长黄春成、采购部相关人员,对入场煤速度进行放缓。
原因分析:
皮带为2014年11月25日更换,当时皮带接头人员为外围人员,在做好接头硫化升温工作后,直接用水进行的降温(规范为自然降温),造成接头质量不高,皮带接头磨损严重,为皮带接头撕裂主要原因。
正常一个皮带接头完成大概需要20小时(左右浮动2小时),当时皮带2个接头共计用了27小时完成,中间还包括移动硫化机设备时间,时间缩短造成了接头中工作没有做细,加快了后期皮带接头的磨损。(经过现场检修皮带接头中间工作面处理不同程度裂痕、坑洞,造成内部钢丝绳生锈,当钢丝绳大面积生锈时造成接头分层、裂纹,当皮带长时间运行造成接头磨损、撕裂) 处理方案:
1、19日上午8:30贾峰工程师及检修工场胡主任,请来设备处机械修理工场张主任及技术人员到现场会审,因近期天气情况以小雨为主及煤场库存偏低,为保证机组安全稳定运行,经设备处机械修理工场对撕裂处进行修边处理。加强对皮带巡检及每次上煤后对接头处进行查看。
将C-1皮带头部滚筒清扫器最北侧一组拆除,防止修整过的边角在次剐蹭发生二次撕裂。
将46台振动给煤机燕尾入口进行检查,将燕尾入口距离皮带边缘较近的进行割除,防止皮带在此划伤
4、在皮带运行时加强对的皮带巡检及每次上煤后对接头处进行查看,对皮带裂纹进行时刻监控。 专业技术员意见
专业技术员: 填报人: 宋庆福 单位负责人: 月 日 填报。
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