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成都川安汽车部件有限公司 10月质量分析会 目录 一、客户投诉情况 二、内部关、重、漏等质量事故情况 三、成品交检情况 四、来料检验情况 五、外协、外购件不良率统计 六、检验优化方案 七、10月质量分析 八、11月品质改善重点 重庆鑫豪客诉 1、问题描述: 2014年9月27日,接主机厂反馈SY6390转向器总成 调前束时存在配合 过紧,导致扭矩检测时螺纹滑牙。批次号:C1407,如图示: 3、后果影响: 3.1、本次质量投诉,导致重庆鑫豪派人对主机厂现场、库存的635转向 拉杆总成进行全数翻检。 3.2、重庆鑫豪未与我司协商,直接报鑫豪公司财务对我司进行质量索赔900元。 如下图: 东风小康客诉(一) 1、问题描述: 2014年9月28日,我司所供东风小康前轴摆臂总成(件号:2904300/2904200-01A,批次:B801)在东风小康例行检验中,发现摆臂本体盐雾试验不符合技术要求,要求盐雾试验150h后无锈蚀,实际试验96h后出现锈蚀。如图示: 2、原因分析: 由两张图片(衬套与本体)表面对比,衬套表面相对本体表面粗糙, 主要由于抛丸不到位或没有抛到衬管,表面锈渍、黑皮未清理彻底、粗 糙度不符合电泳漆工艺要求 ,以致电泳漆后产品附着力、盐雾试验不合 格。 (因打字位置,不作评价,故只对衬套锈蚀分析) 如图示:抛丸到位的电泳漆产品 与 抛丸不到位或过度电泳漆产品对比。 3、后果影响: 3.1、本次客诉导致我司该批产品全数封存退货。以致产生大量 退货费用。(如图示) 东风小康客诉(二) 1、问题描述: 2014年9月20日,东风小康井口质检室对我司前轴摆臂总成 (2904400-01A,批次号:E7021104)做球销压出力试验。试 验结果不满足球销压出力24.5KN的技术要求,实测:22.9KN脱。 2、原因分析: 2.1、产品设计上,结构不稳定,导致压出力未稳定在24.5KN。 2.2、铆接工装、设备陈旧,导致铆接力度不均,压出力不稳定。 2.3、之前未对该性能进行有效检测。 3、后果影响: 3.1、本次质量事故,导致我司发东风小康2000车付支臂,全数退回。 产生一系列退货、退库费用。 3.2、本次由于压出力不合格,导致东风小康主机厂对我司质量索赔 5000元。 二、内部关、重、漏质量事故情况 1、 2014年9月26日总装检验发现东风小康支臂焊接组件有数件漏焊、焊穿和1件球头套部位本体反面有焊滴。 2、 2014年10月09日检验员在检验时发现机加车间在加工 CA42432-635球销时,1200件中有800件铆口外圆偏度大0.05mm-2mm。 3、2014年10月13日在总装生产过程中发现河北长安支臂焊接组件有2件后套管位置右边漏焊(其中一件右边漏焊左边严重焊伤)(见下图)。 4、10月14日在翻箱检验北汽银翔支臂时发现有3件后套管位置右边漏焊(见下图),总装车间依旧装箱入库。(本月焊接类似事故已重复发生三起,截止10月30日累计发生七次) 三、成品交检情况 四、来料检验情况 五、外协、外购件不良率统计 六、检验优化方案 1、目前检验岗位设置情况: ①入厂检验:负责公司外购、外协原材料及零件检验。 ②过程检验:分为机加检验班组、冲锻检验班组。分别实施对机加车 间、冲锻车间过程实施检验。对球销及螺纹外观实施全检。 ③成品检验:主要负责对总装实施过程检验。 2、不足之处: ①、人员过于分散,管理存在难度。 ②、班组区分后不便于人员调配和加班安排。 ③、质量基础数据及质量指标无法统计。 ④、经常会出现未经检验的产品流入总装。 ⑤、产品质量把关难度大。 3、优化方案: ①、成品检验: 对总装主机类产品实现跟线全检,实施方法为开班试生产5件产品。经检验员按产品图实施确认合格后作为本批次标准样品。然后开始进行批量生产。检查员对产品外观项目及错、漏及反装项目全检。定时对力矩项目检查。每月对总装产品合格率进行统计分析与改进。 ②、 零件检验: a、外协检验员负责对入厂零件检查、判定及处理跟踪。负责电泳生产线过程管控

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