循环流化床中高压变频器的技能应用详解.pptVIP

循环流化床中高压变频器的技能应用详解.ppt

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循环流化床中高压变频器的节能应用 --湖北三环发展股份有限公司 内容提要 背景介绍 为什么要对循环流化床进行节能改造 为什么选用变频调速(一) 为什么选用变频调速(二) 循环流化床中高压变频器节能应用实例 耗电量对比 节能计算 其他说明 间接收益 变频调速应用于循环流化床的一些注意事项 结论 Thank You! 附:相关技术说明 循环流化床工艺 循环流化床工艺 – 优点 循环流化床工艺 – 示意图 高压变频技术 简介 高压变频器的类别 主流高压变频器拓扑 三环高压变频器技术特点简介(1) 三环高压变频器技术特点简介(2) 三环高压变频器技术特点简介(3) 三环高压变频器技术特点简介(4) * 循环流化床背景简述 为什么要对循环流化床进行节能改造 为什么选用变频调速 循环流化床中高压变频器节能应用实例 变频调速应用于循环流化床的一些注意事项 后附 相关技术说明 近年来,国家对环境保护和能源节约也越来越重视; 每年消耗的电能中,大部分是由火电厂提供的。 同时,火电厂机组耗煤总量占全国总耗煤的比例达到了 53.4%,成为全国耗煤最多的行业 为了提高效率、降低煤耗,循环流化床燃烧技术应运而生 由于其独特的燃烧特性,与传统的煤粉式锅炉相比,循环流化床机组配置的风机压头较高, 对风量、风压的控制也有更高的要求 为了保证锅炉燃烧的经济性,当燃料量改变时,必须相应地调节送风量,使之与燃料量匹配; 为了保证锅炉运行的安全性,必须使引风量与送风量相配合以保证炉膛压力在正常范围内; 需要通过一次风量及风压的调节以保证炉膛内物料的正常流化。 调节风门开度方式进行风量控制容易出现的问题 (1)节流损失大; (2)系统响应速度慢、调节品质差,自动投入率低,难以满足实际要求; (3)执行机构易出问题,维修费用高; (4)电机启动时会产生过电流,影响电机绝缘性能和使用寿命 变频调速技术由于较好地解决了上述问题,正逐步在循环流化床机组中得以运用 当采用高压变频器对这些电机进行变频调速控制时,仅通过相对小范围内的频率改变,调节电机转速,即可实现风量的控制,而且调节精度及响应速度有很大改善。 当电机转速降低时,由于轴功率与转速三次方成正比的对应关系,电机的轴功率显著下降,节能效果明显 2006年,内蒙古华电乌达热电有限公司对其1台150MW火电机组的锅炉引风机进行变频调速改造。该火电机组采用480t/h的超高压再热CFB循环流化床锅炉,参与改造的2台锅炉引风机的型号参数为:1400KW、6KV; 由湖北三环发展股份有限公司提供的2台高压变频器型号为SH-HVF-Y6K/1400。 改造完成后,在#1发电机组发电量相同工况下,做了#1炉引风机在变频条件和#1炉引风机在工频条件下6小时的耗电量对比试验。如下表: 工频条件下:#1机组平均发电量为14.5万千瓦时/小时的2台引风机平均每小时耗电量为:(6120+5400)/6=1920KWh 变频条件下:#1机组平均发电量为14.5万千瓦时/小时的2台引风机平均每小时耗电量为:(4320+4320)/6=1440KWh 平均每小时的节电量:1920-1440=480KWh 年节电量: 480×5500=2640000KWh(按年运行5500小时计算) 年节电收益:2640000×0.4=105.6万元(按每度电0.4元计算) 节电率:480/1920=25% 改造成本回收时间: #1机组2台引风机年节电收益105.6万元情况下,可以在2年左右收回成本。 在此计算过程中没有考虑供暖,按照现场实际情况#1炉在8月份没有供暖,11月份有供暖。即工频条件时的实际负载没有变频条件时负载大,如将其考虑进去节电量远大于现有结果。以上数据在发电量基本在满负荷(14.5万千瓦时/小时)条件下的节能情况,实际运行时由于发电量的波动,节能量远大于以上值。设备投运近1年来,平均节能率达到35%,最大节能率达到55% (1)高压变频器优良的软启动/停止功能,启动过程最大电流小于额定电流,既减小了对电网的冲击,也减小了电机故障率, (2)变频改造后,原调节风门全开,既延长了风门使用寿命,也降低检修维护费用; (3)变频改造后,原液力耦合器取消,节省了液力耦合器的维护费用 (4)高压变频器特有的平滑调节减少了风机以及电机的机械磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了设备的使用寿命。 由于工厂循环流化床锅炉对运行安全性要求较高,应注意以下事项 a、 循环硫化床对风压的要求很高,对一次风机进行变频改造时,应考虑最低安全转速限制,确保在最低转速运行时,能保证硫化 b、由于变频改造后相当于增加了中间环节,系统可靠性降低,在DCS系统重点考虑变频设备故障后的应急处理 c、 由于变频器属于电

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