压铸模料道的改进.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
压铸模料道的改进

压铸模料道的改进 湛江德利化油器有限公司 刘政 摘要:本文主要介绍了一套柱塞压铸模,在压铸的过程中,发现严重的粘模现象,压铸出来的铸件内孔被拉掉了一块料,使铸件严重报废。通过查阅大量的资料,结合理论知识,认真分析了可能产生这种问题的原因,得出是由于料道设计不合理所致。通过认真的比较,最后找到一种比较完美的料道改进方案。通过试压证明问题得到了圆满的解决,节约了生产成本,提高了生产效率,改进前后的效果对比如后面的表所示。 关键词: 压铸模 料道 铸件 前言 压力铸造是一种新型的,技术含量较高的特种铸造。根据现在制造业的发展趋势,压力铸造将在未来的制造业中发挥越来越重要的作用。压铸模是压力铸造的基本依托。压铸模设计的成功与否直接决定了铸件的成败,压铸效率的高低。本人通过十多年压铸模维修工作,积累了一定的经验,通过本人的拙笔与各位同人分享自己的一点经验和体会。 问题的提出: 柱塞是化油器中非常关键的零件,是公司的核心产品之.公司技术人员设计了一套柱塞压铸模,在压铸的过程中,发现严重的粘模现象,压铸出来的铸件内孔被拉掉了一块料,使铸件严重报废.拆开模具一看,发现大型芯已有些弯曲,并靠近内浇口的地方有个凹坑。由于生产任务重,时间紧急,如果不能很好地解决,将严重影响公司的产量,全国最大的化油器生产厂家地位有不保之势。 原因及分析: 压力铸造是一种新型的,技术含量较高的特种铸造。出现上述问题可能涉及到方方面面的问题。为了查找原因,我翻阅了大量的资料,认真收集了导致粘模各种可能出现的原因,经初步筛选,可能有5种原因之一或共同作用的结果。分别是:涂料喷射不到位,压铸机压力过大,型芯材料或工艺不过关,铝合金成分不正确,内浇口位置不正确。为了准确地确定问题的症结,认真分析了各种原因。 ⑴ 涂料里面含有润滑剂等物质,它的主要作用是有利于脱模,。通过检查其成分,发现成分符合要求,并且工作人员的操作也完全符合操作说明书的规定。因此涂料没问题。 ⑵ 压铸机如果压力过大,会使金属液以非常高的速度压入型腔,这样金属会紧紧粘在型腔壁上,造成出模困难,使铸件容易被拉伤,通过调低压铸机的压力,使之达到压射力最低范围值,试压后问题依然.所以压力不是问题. ⑶ 铝合金成分中铁的含量过低和锰的含量过高,也会造成粘模。一般情况下,铁的含量低于0.7%,就会造成粘模。而锰的作用正好是抵消铁的作用。通过化验发现铝合金成分正常。 ⑷ 由于拆开模具后发现型芯有点弯曲变形,并在靠近浇口处有凹坑,很有可能是型芯材料或工艺不过关,将型芯送到鉴定部门鉴定,材料的成分符合要求,并且加工工艺也满足要求。 ⑸ 经过试验和分析,前面几种均被排除,下面重点分析内浇口的位置。内浇口的位置设置有六点基本原则,分别是: Ⅰ:金属进入型腔后不宜立即封闭分型面,这样会造成排气不良,从内浇口导入的金属液应先填充深腔处难以排气的部位。 Ⅱ:要防止金属液进入型腔几路汇合,相互冲击,产生涡流、夹渣等缺陷。 Ⅲ:从内浇口进入型腔的金属液不能正面冲击型芯,以防止冲击部位产生冲蚀和粘模。 Ⅳ:内浇口位置的选择应使金属液进入型腔的流程最短,并止各部位的距离尽量一致。 Ⅴ:带有螺纹的部位,精度和光洁度要求较高的且不能加工的部位不宜设置内浇口。 Ⅵ:内浇口的布置不应导致铸件有增大变形的趋势。 如左图所示,内浇口的布置明显不符合原则, 首先是内浇口正面对着型芯,这样金属液就 会高速正面冲击型芯,使金属液严重冲蚀型 芯,型芯变弯或冲击部位产生凹坑,这样严 重降低型芯的使用寿面。由于型芯弯曲影响 铸件的精度要求。其次由于金属液正面冲击 型芯使金属液紧紧地粘在型芯上,在推出型 芯的时候容易将铸件拉裂。再次金属液从型 芯两侧分别进入型腔,两路金属液会合后相 互冲击,产生涡流,夹渣,使得气体和渣不 能尽可能地排除,使铸件存在气孔和夹渣等。 严重影响铸件质量。另外,金属液冲击型芯后,金属液速度大大降低,那么金属液到达深腔处填充不饱满,容易产生缩孔、缩松等。降低铸件的强度、气密性和表面质量。因此,内浇口的布置不合理,需要改进。 料道的改进 经过充分的理论论证,根据现场的实际情况,料道的改进有三种可供选择的方案。通过比较分析,选择了其中较理想的方案。 方案一:如下图所示,内浇口的位置不变,在靠近内浇口的推料板上挖一个,同时静衬模的相应位置凸出一块,这样金属液在流近内浇口是必须先经过此凹坑,当金属液通过此凹坑后,其速度必然降下来,这样对型芯的冲蚀就小多了。这种方案有它的缺点,从内浇口的设计原则来讲,依然不符合原则。虽然速度降下来了,但是内浇口对着型芯,依然有较强的冲蚀作用,金属液从型芯的两侧进入型腔同样产生涡流等。所以此方案依然有缺陷。 方案二:如右图所示,让内浇口的位置稍微往旁边偏一点,使内浇口的方向和型芯相切,这样金属液也不会

文档评论(0)

tianma2015 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档