泵车气动润滑课件.ppt

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泵车气动润滑课件.ppt

泵车气动润滑维护保养 编写:混凝土技术部产品所基础室 彭志强 2009.11.15 第一部分、简介 1、系统组成 主要由调压器(带压力表)、电磁阀(两个)、气动黄油机、气动润滑泵组、滤油器、递进式分配器、管路附件组成 。 2、系统原理 底盘压缩空气储气罐提供压缩空气驱动动力源,电磁阀(e1)为底盘压缩空气开关,底盘处于行驶状态时电磁阀(e1)关闭,润滑系统无驱动动力;只有进行泵送作业时电磁阀(e1)才接通,压缩空气驱动润滑泵大活塞,带动小柱塞运动,并产生相应比例的高压。当在大活塞一端施加6bar的压缩空气时,可在柱塞端获得168bar(气动润滑泵组)和300bar(气动黄油机)的稳定高压输出。 3、润滑泵工作原理 压缩空气驱动气缸内的活塞向右运动同时带动小柱塞运动,活塞运动到右端的同时进气口被换向阀自动关闭,气缸内剩余的压缩空气从排气口与外界接通,弹簧推动活塞(带动柱塞)向左复位(此时润滑油吸入油腔),活塞到达左端的同时进气口被换向阀自动接通,压缩空气再次驱动活塞向右运动。提供连续的气源,泵可以连续输出压力润滑脂 。 4、控制方式 为实现对分配、搅拌系统运动部位的可靠、自动润滑保护 。泵车气动润滑采用了设备开机润滑、工作过程润滑、关机维护润滑等控制方式(通过控制电磁线圈e2(PLC控制)的持续得电 时间长短),完全贴合混凝土泵车的实际使用工况。 a)泵车行驶状态电磁阀e1不得电。电控柜一得电,电磁阀e1得电,与此同时控制气动泵的电磁阀e2持续得电40秒(原来为两分钟),润滑泵相应持续动作40秒; b)泵送过程中累计泵送150秒后控制气动泵的电磁阀e2得电一次,每次得电持续时间为15秒,润滑泵相应持续动作15秒(此项与原来相同); c)泵送混凝土完成后,电磁阀e2持续得电40秒(原为两分钟),润滑泵相应持续动作40秒; d)以上为气动泵的自动控制方式,另外电控柜控制面板上润滑开关(自复位开关)从“AUTO”位置人工右旋到“ON”位置并停留(人工强制控制气动泵的电磁阀得电)可实现任何时候的强制润滑. 5、气动黄油加注机 1)泵车现采用的气动润滑较之以前润滑形式效果有显著提高,气动润滑气压大,不易造成润滑点堵死,但气动润滑泵却极易卡滞,需要经常拆下清洗,引起卡滞的原因到底是油质的问题还是润滑泵本身的问题?无论采用哪种锂基脂,结果都一样,故能否对气动润滑泵在质量上再有所改进。 (福州服务站李成杰) 2) 不要用南京贝奇尔润滑泵,此泵是多余的,用气动加油机做润滑泵直接接分油器。我觉得公司用一个气动加油机把润滑油加到南京贝奇尔润滑泵上,再润滑出去,是一种重复工作,对气动加油机是一种大材小用。 (无锡服务站张家红) 3) 将我们现在的气动润滑泵取消,直接控制气动加油机向分油器供黄油。即在分油器进油口前取消现在的气动润滑泵系统总成,改成一个快换接头,在工作时,直接将气动加油机的出口接在上面,由于气动加油机的力度比气动润滑泵的大,而且气动加油机可以采用浓油润滑,对搅拌轴头密封有很大的好处。用黄油润滑,比锂基脂润滑的效果更好。 (甘青副经理 莫钊) 4) 气动润滑效果好,料斗大小端不要经常拆修了,在安徽气动黄油机的使用情况好,而气动润滑泵则经常出现卡滞需更换,安徽今年气动润滑泵更换数量超过20个,要提高气动润滑泵质量;另外客户希望泵车要配备两个气动黄油机,一个给润滑系统(锂基脂),一个给臂架(二硫化钼锂基脂)。 (安徽副经理刘严文) 解决气动润滑泵极易卡滞问题,用气动黄油加注机取代气动润滑泵,你的意见? 6、实例 7、总体情况 泵车气动润滑系统通过2008年的使用尽管出现了不少问题,但与原液动润滑双泵润滑系统比较有三个明显的特点: 1.消除了以前普遍存在的单向阀问题; 2.辨别故障源容易; 3.故障排除容易; 4、系统是否在正常工作很容易辨别(听哒哒声)。 第二部分、2008、2009存在的问题 (几乎都集中在贝奇尔气动润滑泵) 问题1 油罐开裂 08年产品有油罐开裂问题 09年 已完成 整改 按服务部《砼机服通字(内)【2008-005】号》召回所有存在隐患的产品。 措施 供货商制造工艺问题,导致透明油罐(随着残余应力释放)出现了大量开裂的现象。 原因 该问题仍很严重,是主要故障 09年 已完成,没有什么效果 整改 采用活塞上增加导向环、换向阀研磨副增加喷砂去毛刺、珩磨换向阀研磨副取代人工配研。 措施 润滑泵内气缸活塞卡滞、润滑泵内(切换进排气)换向阀内因毛刺

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