1.12案例分析.ppt

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案例分析 一、计算卡点深度 某井Φ216钻头钻至井深915米,修泵循环活动钻具不及时造成粘吸卡钻,钻具结构Φ216mm钻头+Φ159mm钻铤(200m)+Φ127mm钻杆,钢级是E级、壁厚9.19mm,卡钻前悬重为550kN,连续上提三次,指重表指示为650kN、750Kn、850kN。 钻具伸长量分别为10cm、20cm、30cm,钻杆的K值为7150,计算出卡点深度? 解:卡点深度计算如下: H=K =7150× =7150×20÷200=715(米) 案例分析 例一、粘吸卡钻实例 胜利油田 F — 23 井 1 .基础资料 ( l )表层套管:339 . 7 mm,下深 84m 。 ( 2 )技术套管: 244 . 5 mm,下深 1 970m。 ( 3 )裸眼:钻头直径215 . 9 mm,钻深 2994 . 14m。 2 .事故发生经过 钻至井深 2994 . 14m ,因一档链条断,将钻具提起21m,检修链条,未及时活动钻具。待链条接好后,上提钻具由原悬重 840kN 提至 1200kN,下放到零。循环过程中发现泵压由16MPa 降至 8MPa 。 案例分析 3 .事故处理过程 ( l )注入解卡剂 40 立方米,替钻井液时,泵压由 12MPa 降至 10MPa ,15分钟后,井囗有解卡剂返出,判断是钻具刺漏,循环短路。经测试刺漏位置在 1530m 。 ( 2 )原钻具倒扣,一次倒出钻杆 1651 . 80m ,将刺漏钻杆倒出。 (3)下127mm公锥打捞三次,均未成功。 (4)下114mm公锥打捞,造扣后,上提到 1100kN,停3min,悬重下降到 1000kN , 活动数次后,恢复到原悬重84OkN。开泵循环,泵压正常,事故解除。 案例分析 4.分析意见 (1)循环钻井液时,已经发现泵压由 16MPa 降至8MPa ,如地面无问题,那肯定是钻具刺漏,短路循环。在这种情况下,就不应该注解卡剂,而应测一个循环周,确定钻具刺漏位置,然后,倒扣或爆炸松扣,将刺漏的钻具起出,才能进行下一步的工作。第一次注入解卡剂 40m3,纯粹是浪费。 (2)一次倒出钻杆 1651.80m,将刺漏钻杆倒出,是非常幸运的事,当然,本井有技术套管1970m,一次倒不成,还可以对扣再倒,反正上部不会卡钻。 案例分析 (3)同是127mm的钻杆,其接头水眼是不同的,下井时,必须逐根丈量,记录在案,这样在发生事故时,下什么打捞工具才心中有数。本井下三次势127mm公锥打捞无效,而下114mm公锥却一次成功,可能是接头水眼尺寸未弄清造成的。每次起出公锥,都应该检查公锥上有什么印痕,以便帮助我们判明鱼顶情况。犯一次错误尚可原谅,一而再,再而三的犯同类错误,就不允许了。 案例分析 例二、坍塌卡钻实例 华北油田 XG 一 2 井 1 .基础资料 ( l )表层套管:339 . 7 mm,下深246.57m. (2 ) 裸眼:钻头直径215.9mm 。钻深 3307 . 62m 。 (3)钻具结构: 215 . 9 mm钻头+177 . 8mm打捞杯十77 . 8 mm回压阀+177 . 8 mm 钻挺 129 . 83m + 127mm钻杆 3016 . 91m 。 2 .事故发生经过 该井带回压阀下钻,钻杆内未及时灌钻井液,下钻到井深 3149m 时,回压阀挤毁,钻井液倒流,环空强烈抽吸,造成井壁坍塌。开泵泵压 10MPa ,井口不返钻井液,后改用小排量开泵,泵压 5MPa ,井口仍然不返钻井液。测求卡点为井深 500m 。 案例分析 3 .事故处理过程 ( l )用反螺纹钻杆倒扣至井深 324 . 29m ,倒扣困难。 ( 2 )下外径 193 . 67 mm套铣筒 209m ,套铣。 ( 3 )倒出钻杆 161 . 97m ,鱼顶 504 . 26m 。 ( 4 )再下外径 193 . 67 mm套铣筒 209m ,套完 209m 后,发现鱼顶下移 lm ,铣鞋位置为 714 . 26m 。 ( 5 )下正螺纹钻杆对扣,测算卡点为 1700m 。用小排量开泵,泵压由 5MPa 降至 3 . 5MPa ,钻井液返出井口。增大排量,泵压升至 10M Pa ,又降到 5MPa ,排量增至 30L

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