尿素合成塔塔盘技术改造总结.docVIP

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  • 2016-04-09 发布于重庆
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尿素合成塔塔盘技术改造总结

尿素合成塔(R101)塔盘技术改造总结 兰州石化化肥厂年产52万吨尿素装置从1997 年投产后,尿素合成塔内的CO2转化率一直偏低,在满负荷状态下CO2的平均转化率只能维持在57%,造成系统循环量大、中低压放空中氨含量高、工艺冷凝液中氨浓度高于设计值、蒸汽消耗偏高。 改造前工况分析 合成塔设备参数: 设计温度210℃;设计压力16.7 MPa(g) 筒体内径φ2200mm;衬里厚7mm;尿素合成塔高45215mm;其中筒体总长40000mm;人孔直径φ500mm;容积150m3; 塔内降液管φ6〞 2.原合成塔内件结构存在的主要问题 (1)气液相分道不明 虽然在合成塔底部有很大的空间给予充分的气液传质、反应,进入第一块时,仍有大量的气相存在,遇到挡板下部聚集成大的气泡,由于该塔板底面是平直的,没有环向气相揠流环,有一部分大泡将会从挡板与塔壁之间进入上一级,形成流动不稳定,且大气泡占据了一定的反应空间,对提高反应效率不利。 存在脉动现象 经过平筛板的气相在塔内是不稳定的,气体会在每一块塔板下聚集,逐渐形成很大的气相层后,才突然通过这块塔板,产生脉动现象,因此就形成了气相停留时间过长,液相停留时间相对缩短,并且气液相接触面减小的现象。 塔板上部存在涡流 物流是由下向上,经过塔板时液相从环隙中向上,气相从孔向上,液相与气相并流向上,由于环隙较窄,液相通过时,流速较大,以及物料密

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