气化事故汇编.docVIP

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一、气化工段事故汇编表 序号 事故发生的地点或设备 事故类型 事故名称 厂家 占总不稳定百分率(%) 现象后果 简单原因分析 对策或防范措施 1 煤浆泵(P1301) 工艺事故 煤浆泵P1301-3调油压,误拆壁帽事故 淮化 17.28 润滑油喷出,油压1.4MPa降至0.4MPa 操作水平低,责任心不强,误操作 提高操作技能加强责任心 2 煤浆泵(P1301) 工艺事故 P1301-3超压跳泵事故 淮化 开P1301-3建立煤浆循环,在水切煤浆时跳车,再开再跳,用RW冲洗后仍跳 P1301出口限流孔板堵,水循环时间短,停车后清洗不彻底 将P1301出口限流孔板孔径扩大一倍至50mm 投料前P1301早打循环 停车后要清洗彻底 3 煤浆泵(P1301) 工艺事故 P1301推进液系统故障造成系统波动事故 淮化 P1301-1不打量,检查发现3#缸声音异常,进行排气造成三缸推进液均不足,P1301出口流量大幅度波动,险些跳车 操作水平低,误操作 加强操作工业务水平知识培训,提高操作水平 有异常及时汇报 4 煤浆泵(P1301) 工艺事故 P1301入口原水阀未关死事故 渭化 中控表现:CH4↘CO2↗产气率低 P1301入口原水阀没关死,导致煤浆进水 阀门确认要仔细 冬季要注意防冻 5 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301隔膜破裂造成停车事故 淮化 1#停车更换隔膜,拆开时发现隔膜老化破裂,O型圈、定位销脱落,煤浆进入推进液腔 隔膜老化、破裂,煤浆进入推进液腔 隔膜应定期更换 序号 事故发生的地点或设备 事故类型 事故名称 厂家 占总不稳定百分率(%) 现象后果 简单原因分析 对策或防范措施 6 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301-1泵煤浆漏入推进液事故 淮化 17.28 注水排气时,发现推进液内有煤浆漏入 安装前清理不干净,隔膜没压紧 安装前应清理干净,隔膜压紧 检修完毕后,设备员检查合格再投用 7 煤浆泵(P1301) 设备事故 高压煤浆泵入口活门螺栓断裂事故 鲁南 高压煤浆泵1#缸活门螺栓断裂(三个),煤浆大量喷出,系统减量停车 维修工经验不足,因担心活门压盖漏使螺栓预紧力过大不均 煤浆浓度不能控制太低(易漏) 将活门密封垫由石棉换成橡胶 8 煤浆泵(P1301) 设备事故 高压煤浆泵注油联锁跳车造成系统停车 鲁南 煤浆流量由21m3/h→14m3/h,3#缸入口活门堵塞,处理注油灯亮红灯,高压煤浆泵注油联锁跳车,因起气化系统跳车 振动筛或煤浆槽腐蚀下来的氧化物先垫在进口活门,后振动卡在出口活门上,此时隔膜被推至后死点,正巧赶上注油灯亮,因煤浆端压力在3.5MPa,而补油压力在1.0MPa,无法补油联锁跳车 对煤浆系统腐蚀问题应引起高度重视 对类似事故的处理制定切实可行的措施避免事故的扩大 9 煤浆泵(P1301) 工艺事故 气化高压煤浆泵跳车造成系统停车 鲁南 高压煤浆泵润滑油滤网压差大,高压煤浆泵因油压低跳车,合成氨系统停车 润滑油滤网堵塞,造成滤网前后压差大是造成事故的主要原因,操作工发现隐患的发展未能采取进一步汇报处理措施 积极处理各类潜在隐患 加强业务培训,提高职工处理各类事故的应变能力。 序号 事故发生的地点或设备 事故类型 事故名称 厂家 占总不稳定百分率(%) 现象后果 简单原因分析 对策或防范措施 10 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301-1减速箱无油运转 渭化 17.28 1#煤浆泵试泵半小时跳车,减速箱温度过高 减速箱拆检安装完后忘记加油 试泵前未认真确认 ①加强润滑管理 ②机泵试车、启动前要按确认表彻底确认,不能有侥幸心理 11 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301-2隔膜漏油 渭化 P1301-2系统推进液报警(3#缸),当班加油两桶 3#缸隔膜破裂漏油 判断准确停车处理 定期更换隔膜 12 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301-1推进液故障 渭化 推进液1#缸加注阀连续加注,推进液泵频繁开,间断不足十秒 打开柱塞箱盖,发现安全阀漏油量大 紧1#推进液安全阀,推进液泵间断至80秒 停车后对安全阀垫进行更换 13 煤浆泵(P1301) 设备事故 P1301-2吸入阀故障 渭化 运行中煤浆量由36→263/h,停车拆检中发现3#缸入口阀卡一钢丝 钢丝卡住入口阀,使弹簧不到位,此缸打不出量因起流量猛减 及时发现调整O2量,并安排停车处理,避免事故 进行S1301调试,投用 14 煤浆泵(P1301) 操作事故 P1301不打量,减氧造成停车事故 淮化 P1301-2一缸不打量,炉温飞涨 P1301-2一缸不打量,操作工快速减氧量,由于DCS机器反应慢,使得减氧过头,操作工经验欠缺,处理不当,使氧气流量低低跳车 煤

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