金面异色品质改善解析.docVIP

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三大奖项申报表 一.基本信息: 所在系统:封装基板事业部 部门:品质部 班组/工序: 提案名称:ICS金面异色品质改善 实施时间: 2014.07 至 2014.09 提案负责人: 主要成员: 提案分类: □合理化建议 □技术进步 ■质量改进 二.指标达成情况: 序号 指标 实施前 实施后 改进幅度(%) 相关部门确认 1 产品报废率 5.18% 0.28% 94.6% 王寅初 备注: 1.指标(提案价值点及实际成果)的填写可参考三大奖项评价标准,包含但不限于:价值增加额度、质量改进幅度、效率提升幅度、成本降低幅度,相关数据均需相关部门负责人签字确认。 2.涉及“增加税前利润”的计算过程(计算数据须以财务部核准的数据为基本依据,并经财务经理确认): (期间:6个月以上;计算公式=增量收入-相关的成本费用支出。) 三.周边评价 序号 评价部门(班组) 评分(0-100分) 建议或意见 评价人 1 工艺部 92 利用宏观数据分析和Audit工具有针对性地提出了改善方法,有利于快速改善品质。 谢添华 2 生产部 95 对生产有改进 王寅初 备注:周边评价部门为该提案实施以及应用中相关关联部门。 四.审核意见(详细内容请参阅总结报告): 部门意见: 1.指标达成情况: ■ 目标达成 □ 目标部分达成 □ 目标未达成 2.转化成熟度: □ 无须形成规范 □成果尚未形成规范或检验中 □ 成果已形成临时规范 □成果已形成正式规范,局部需改进 ■成果已形成正式规范运行持续有效 3.创新性评价: ■公司内领先 □ 行业内国类领先 □行业内全球领先 .□ 改进型创新 □ 根本型创新 3.其余说明与意见: 签名: 日期: 系统意见: 签名: 日期: 金面异色品质改善 总结报告 1.背景 一、2014年ICS3月至6月综合合格率趋势图: 从以上数据可以得出2014年3月至6月良率不足30%,急需改善。 对3月至6月份品质报废异常进行分解,镀金相关品质占比如下 小结:金面异色报废占镀金主要报废60%以上,需要针对金面异色进行专项分析改善 二、对3-6月份金面异色报废率进行统计,如下趋势图 金面异色3-6月份平均报废率为5.18%,且有逐渐升高趋势 2014年ICS处于建厂初期,工厂在进行量产练习的过程中,将各工序工艺、设备等不合理处大量暴露出来。对于品质异常,QC若按照原有的单一跟进处理方式,会疲于改善单一缺陷。在新厂筹建过程中,品质部需更加积极参与到品质改善过程中,利用“大数据”的汇总分析为基础,并辅audit等其他品质分析改善手法,指出制程不合理之处,组织各相关部门进行改善,降低异常不良率。 小结:品质部自6月份起组织各部门对各项品质异常进行专项改善,主要问题在于对异常缺乏系统性分析及针对性的改善,品质部主要工作在与运用品质手法对异常进行分析,指出主要问题,并组织各部门系统性改善。 2.目标 金面异色不良率降低至0.5%以下,质量改进幅度大于90%(目标设定为0.5%是因为目前ICS处于量产练习阶段,为节省成本,采用预镀金流程,金厚0.01-0.03um,更易产生金面异色异常) 3.过程实施 针对年, 产品类型 投入面积 不良面积 不良率 1 ENIG 77.55 8.39 10.82% 2 Au plating (TLP) 48 4.85 10.10% 3 Au plating (Normal) 115.2 4.48 3.89% 4 Etch back 22.4 0.35 1.56% a:ENIG流程产品 对ENIG流程产品按照样品板与量产板(样品板需经过dicing流程)进行分别统计: 序号 产品类型 投入面积(㎡) 不良面积(㎡) 不良率 1 样板 19.2 4.88 25.4% 2 量产 57.6 3.57 6.2% 结果说明dicing工序是造成ENIG产品金面异色的主要原因,同时ENIG工序是造成产品金面异色的次要原因 分别针对外发dicing工部及ENIG工部进行

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