13-宗绪东-汽轮机及热力系统存在的突出问题及优化改造-分析报告.pdf

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汽轮机及热力系统存在的突出问题 及优化改造 宗绪东 2015年3月 华电国际技术服务中心 ■汽轮机本体系统 本体系统存在的突出问题:汽轮机热耗率高、高中低压缸效 率低、汽轮机配汽机构节流损失大、高低压旁路减压阀及其减 温水门不严密、汽轮机不正常漏汽等。 ●汽轮机热耗率偏离设计值主要与高、中、低压缸效率低 有关,解决方案:汽轮机通流部分优化改造。 ●汽轮机配汽机构的节流损失主要受汽轮机本身部件的特 性、汽轮机配汽方式、高调门重叠度设置及定滑压运行方式影 响两方面因素影响。配汽机构的节流损失对高压缸效率影响较 大,因为计算的高压缸效率主蒸汽的初状态点在主汽门前,终 状态点在高压缸排汽,包括了配汽机构的节流损失。 ■汽轮机本体系统 ●蒸汽节流影响机组经济性的机理 ■汽轮机本体系统 ●汽轮机本身部件特性影响 主汽门滤网孔径过小;主汽门通径影响;高调门通径与高压喷嘴组通流截面不匹配; 主汽门、高调门预启阀提升铰接部件磨损,主阀下沉,有效行程达不到设计行程;高调 门镶嵌阀座上移。解决方案:检修治理及优化改造。 ■汽轮机本体系统 ●汽轮机配汽方式影响 汽轮机配汽方式有喷嘴配汽、节流配汽(西门子)、复合配汽(东方汽轮机)三种,因配 汽方式未优化会导致节流损失增大。喷嘴配汽机组高调门重叠度大、调门特性不良、定滑压曲 线不合理、安全原因采用单阀调节等都对经济性影响较大。解决方案:进行配汽优化、调整。 ■汽轮机本体系统 ●节流配汽机组在协调方式运行时,高调门开度在33%~37%范围,造成节 流损失较大。主要原因是机组设置的负荷-压力曲线与机-炉实际性能存在偏差, 其次高调门全开不能满足调节品质要求。解决方案:通过优化负荷-压力曲线 将调门的开度调高,由33-37%增大到45-55%之间运行,对一次调频控制回路 进行优化。配置补汽阀机组通过调节凝结水流量并结合补汽阀实现。 ■汽轮机本体系统 ●复合配汽机组在95%及以下负荷时均采用节流调节,四个高压调速汽门始终 处于节流状态,产生较大节流损失。解决方案:改为顺序阀控制。 ■汽轮机本体系统 ●汽轮机高、低压旁路减压阀严密性,对机组经济性影响较大。300MW、 600MW高旁减压阀泄漏量达主蒸汽流量1%,影响热耗率增加约12kJ/kW.h,煤 耗率约增加0.5g/kW.h;300MW、600MW高旁减温水阀泄漏量达主给水流 量1%,影响热耗率增加约15kJ/kW.h,煤耗率约增加0.6g/kW.h。 解决方案:进行检修治理,合理控制锅炉吹管程序。 ●汽轮机不正常漏汽包括、动叶叶顶及隔板汽封漏汽,高中压缸进汽插 管泄漏,静叶持环、隔板变形而引起的止口密封面泄漏,汽缸变形导致中分 面内张口引起的漏汽等非正常泄漏。各段抽汽温度超限大部分都是不正常漏 汽导致,某600MW超临界机组,设计三抽温度是456℃,实际温度511℃,比 设计高55℃,是因为中压插管漏汽导致。 ■汽轮机本体系统 ●进汽插管密封型式有活塞环密封、钟罩密封、叠片式密封。内管直接插于喷 嘴室或内汽缸中,用密封环阻止蒸汽从喷嘴室或内缸漏向内外缸夹层。外套管 多采用焊接型式,与外缸连接。 ■汽轮机回热系统 汽轮机回热系统存在主要问题:最终给水温度低,高低压加热器上下 端差大,高低压加热器温升不足,各段抽汽压损大,高低压加热器旁路关闭 不严密,外来热量、工质接入系统位置不合理性,加热器疏水不畅,轴封溢 流量及回收位置不合理等。 ●最终给水温度应取额定负荷下数值与设计值比较。主要取决于最后一 级高压加热器的出力情况、高加旁路严密性。

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