常压炉大修方案(修改后)分析报告.doc

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镇海炼油化工股份有限公司 Ⅰ套常减压装置提高总拔改造常压炉大修 钢结构施工方案 施工单位: 编 制 审 核 安 全 审 定 建设单位: 会 签 安 全 审 定 批 准 施工单位: 镇 海 炼 化 检 修 安 装 公 司 建设单位:镇 海 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 日 期: 2006年 8 月 6 日 一、编制说明 由于Ⅰ套常减压装置常压炉部分炉壁板减薄严重,需对常压炉的辐射室等部分炉壁板及加强构件进行更换。本是根据进行在编制过程中,力求做到:技术先进,措施得力,经济合理,工期、质量、安全、文明施工等目标明确。 本工程施工的总体安排。工程. 安全风险大 一是停工前装置内施工,装置正常运行,而本装置属甲类装置,装置内易燃易爆的介质特别多,对安全工作提出严重考验;二是停工后,施工密集交叉大,安全隐患多。三是高空作业多,吊装难度大。 2. 工期紧 一是装置内施工影响因素多,影响劳动效率发挥;二是工作量集中在停工后,而停工后施工工期仅为28天,工期较紧。 3. 施工交叉大 拆除、预制、安装工程基本上同时进行,无法划分明确阶段实施,多工程交叉作业较多导致施工交叉贯穿于整个施工过程中,对现场文明施工及质量控制带来很大影响。 4. 劳动防护量大 由于施工交叉大,需对相互专业间施工防护。 5. 施工难度大、成本高 由于本装置是在原框架钢结构保留不变的基础上进行改造,导致施工难度和成本明显增加,主要体现在以下几方面: (1)装置内可利用场地有限,大量预制组装工作,只能在装置外预制厂房内进行,大大增加了二次倒运工作量。同时随预制深度的加大,加固设施工作量加大,需倒运的运输车辆及吊车吨位亦加大。 (2)部分安装工程由于受周围已有障碍物的影响,增加吊装难度,需采用大型吊车。 (3)施工过程不可避免对已有设施损坏,尤其是对原装置的防腐保温等造成损坏,增加修复工作量。 (4)由于施工受各种因素影响,势必导致劳动生产率降低、施工人员机具增加。 3.3主要工程实物量 主要工程实物量 表3.3-1 炉底钢结构 规格(mm)/金属重量(Kg) 7562×14476 / 6989 辐射室顶平台 规格(mm)/金属重量(Kg) 7962×14476 / 5909 辐射室侧墙钢结构 规格(mm)/金属重量(Kg) 12914×14476×2 / 26660 辐射室顶钢结构 规格(mm)/金属重量(Kg) 7562×14476 / 4414 烟囱改造 规格(mm)/金属重量(Kg) 5498×3906-φ3000 / 17377 新增平台 规格(mm)/金属重量(Kg) φ6080 / 1751 辐射室端墙钢结构 规格(mm)/金属重量(Kg) 12914×7562×2/ 12546 四、施工方案 4.1 工程 序号 部件名称 材料 规格 材质 单位 数量 备注 1 端墙斜撑 角钢 ∠63×6 Q135-B 米 50       角钢 ∠70×6 Q235-B 米 50       钢板 δ=10 Q335-B 米2 5   2 侧墙斜撑 角钢 ∠63×6 Q435-B 米 80       角钢 ∠70×6 Q136-B 米 100       钢板 δ=10 Q236-B 米2 10   3 侧墙工艺管线 管子 φ32×3 20# 米 30 保温管线       φ45×3 20# 米 30 保温管线       φ57×3.5 20# 米 30 保温管线       φ60×3.5 20# 米 20 保温管线       φ89×5 20# 米 20 保温管线 4 侧墙管道支架 角钢 ∠70×6 Q235-B 米

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