达电#5炉低低温省煤器循环泵启停逻辑改进.docVIP

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达电#5炉低低温省煤器循环泵启停逻辑改进

达电#5炉低低温省煤器循环泵启停逻辑改进   摘 要:本文针对达拉特发电厂#5炉低低温省煤器循环泵启停逻辑进行改进,减少运行人员工作量,减少厂用电损耗,防止锅炉尾部烟道低温腐蚀发生。   关键词:低低温省煤器循环泵;启停逻辑;节能降耗   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.039   0 引言   由于火力发电厂烟气排放中粉尘与硫化物排放指标与节能降耗要求,我厂#5机组在2015年3月进行了低低温省煤器的改造。改造后低低温省煤器的强制循环泵启停为人为手动控制,但由于机组负荷变动频繁和运行值班人员的操作优先级,强制循环泵启停往往错过最佳时机,即浪费了厂用电,也会使机组热效率下降,最严重的后果是锅炉尾部烟气温度过低至使部分管排低温腐蚀,为避免此类现象的发生,我们对低低温省煤器强制循环泵启停逻辑进行了改进。   1 概况   达拉特发电厂#5机组是上海锅炉厂生产的SG-1018/18.55-M864型锅炉,该锅炉为亚临界、一次中间再热、单炉膛。随着国家环保指标提高和企业内部节能降耗的要求,在2015年3月份在是#5炉尾部烟道增大8台翅片管式低低省煤器,目的是使进入电除尘器之前的烟温由145℃降至95℃。这样排烟温度降低有利于除尘效率的提高,有利于尾部烟道湿法脱硫效率,并且减少脱硫工序石灰石用量。   而低低温省煤器水系统连接是从#1低加出口与#2低加入口接出部分凝结水通过调节阀控制在70℃,通过循环泵分成八路分别进入八台低低温省煤器,与逆流换热。通过两组低低温省器,凝结水由70℃提高至103℃,再经室外管道回到汽机房零米层#3低加出口处,与主凝结水混合进入#4低加。在低低温省煤器出入口之间接有一个气动调门,维持低低温省煤器入口凝结水温度在70℃左右。当机组负荷增大时,排烟温度上升,为维持引风机后排烟温度在105-110℃之间,增大低低温省煤器通流量,当排烟温度大于115℃时手动启动循环泵启动,当排烟温度低于95℃时手动停运循环泵。   2 问题提出   正常运行中排烟温度是由DCS系统调节低低温省煤器循环泵转动频率控制低低温省煤器出口烟温≤100℃,但不低于95℃,否则当排烟温低于露点,有可能在电除尘或引风机前后烟道发生低温腐蚀造成设备损坏。   低低温省煤器投入运行后,我们要求当引风机后排烟温度高于105℃时手动启动循环泵,当排烟温度低于100℃ 手动停止其运行。这样由于值班员对设备参数监视不严密会造成启停循环泵不及时,至使排烟温度低于95℃或排烟温度高于110℃,即达不到减少排放标准要求,也保证不了凝结水温相应提高节省煤耗的要求,更有可能会因烟气温度低于露点至使设备低温腐蚀。但初始设计低低温省煤循环泵启停都为运行人员手动控制,这样负荷变动频繁或运行人员操作较多时,经常错过循环泵启停工况,另一种情况为人为启动频繁,对管道冲击次数较多,启动时电流较大,电机线圈与铁芯温度上升较高,容易破坏电机绝缘,对电机使用寿命有一定影响。   3 解决方案   由于#5炉低低温省煤器控制方式已并入主机自控系统,各电动门、气动门、电机启停以及变频调整均由集控室DCS方式控制,而且信号均已上传并与就地显示一致。所以我们进行逻辑改造不需过多的硬件投入,只需要在DCS进行软件逻辑改造,这样给我们这次低低温省煤器启动逻辑改造提供必要的技术支持。   3.1 启动逻辑的改造   我们通过2015年4月份一个整月观察与数据分析和设备参数要求,我们发现当负荷大于250MW以上时,如果循环泵不启动,低低省煤器水系统再循环门已关闭,入口水温已是最低。烟气侧出口烟温仍会持续上升,不会维持在105℃以下,但短时间内引风机出口烟温不会上升至105℃,所以我们确定在负荷大于250MW或引风机出口烟温大于105℃时,循环泵变频启动,启动时变频器自动加载从0HZ上升至30HZ,同进由水侧再循环门投入自动维持入口水温不高于70℃。从0 HZ启动即防止了启动时对管道的冲击,也防止了低低温省煤器水侧流量过大使再循环门造成突开。初始工况选择30HZ是防止负荷升速平缓而频率太高,瞬时水侧流量过大易使短时引风机后出口烟温低于95℃。   3.2 停止逻辑的改造   同样通过4月份一个月的观察与数据统计分析,我们发现当负荷小于210MW时,当循环泵频率已达到运行最低值30HZ,但如果不停止循环泵运行,即使低低温省煤器水侧再循环门全开也维持不了入口温度不低于70℃,出口烟温不低于100℃。如果此工况运行时间稍长,引风机后出口温度很容易低于95℃。所以我们确定停止逻辑为负荷小于210MW或出口烟温低于95℃,停止命令发出时,循环泵变频停止,变频器频率从30HZ降至0HZ然后泵自动停止运行。这样不会因泵突然停止运行形成水锤,也

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