氙气制备过程纯度不合格原因分析及处理.docVIP

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  • 2016-07-04 发布于重庆
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氙气制备过程纯度不合格原因分析及处理.doc

氙气制备过程纯度不合格原因分析及处理

氙气制备过程纯度不合格原因分析及处理 在进行氙气产品检验时,发现氮组分含量超标。通过分析,逐步排除抽真空效果差,不合格品返充污染和精馏塔工况偏离等因素,最终确定是因检验用的载气纯度不合格导致的检验结果失准。通过更换合格载气,氙气中氮组分含量达标。 初步分析: 对弃瓶后氙气检验时,发现含氮量为44*10-6,超出国标要求,而含氧量达标,初步判断为充气瓶充装前真空处理不合格。通过提高真空处理的强度等措施后多次充装,检验结果中含氮量仍不合格,因些怀疑塔内液氙本身纯度不达标。在对产品氙气冷箱分析点进行检验后,显示塔内液氙含氮量严重超标。为7.28*10-6,验证了上述推断,并开始对一精馏塔工况进行检查。 查看主要工艺操作和历史参数曲线,显示从氪氙分离塔输送污氙工艺过程各参数均正常范围,但在此期间向纯属氙塔返充1瓶调试过程中生产的含氮超标的不合格氙气,怀疑返充气是导致纯氙塔以及出冷箱氙气产品不合格的原因。于是,提高纯氙塔底部电加热器电流,间断性地打开顶部不凝气排放阀将氮组分排出塔外。同时装纯氙塔液氙充瓶后返充回氪氙分离塔,再次精馏分离排气氮组分。经过几次循环后,纯氙出冷箱分析点含氮量有所降低,但始终无法达标,且呈波动变化。 为了彻底排除返充气对系统的影响,遂将纯氙塔内液体全部抽出充瓶存放到库,不再返充入氪氙分离塔,然后按正常生产流程组织生产,但纯氙出冷箱分析点检验结果显示含氮量仍然超标,由

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