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现代数控机床调试与维护第7章.ppt
Block Diagram [例7-22]驱动器出现报警“A”的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M的数控铣床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOT READY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。 在电气方面,首先检查了主轴驱动器的参数设定,包括驱动放大器的型号,电动机的型号以及伺服环增益等参数,经检查发现机床参数设定无误,由此判定故障原因是驱动系统硬件存在故障。 为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的00号参数设定为1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,发现电动机噪声消失,运行平稳,由此判定故障原因是在速度检测器件PLG上。进一步检查发现PLG的安装位置不正确,重新调整PLG安装位置后,再进行闭环运行,噪声消失。重新安装电动机与机械传动系统,机床恢复正常工作。 主轴定位的过程,是将主轴停止在编码器“零位脉冲”位置的定位过程,并在该点进行位置闭环调节。根据以上试验,可以确认故障是由于编码器的“零位脉冲”不固定引起的。分析可能引起以上故障的原因有: ①编码器固定不良,在旋转过程中编码器与主轴的相对位置在不断变化。 ②编码器不良,无“零位脉冲”输出或“零位脉冲”受到干扰。 ③编码器连接错误。 逐一检查上述原因,排除编码器固定不良、编码器不良的原因。进一步检查编码器的连接,发现该编码器内部的“零位脉冲”Ua0 与*Ua0 引出线接反,重新连接后,故障排除。 综合分析以上故障,当速度控制单元出现报警时,一般均会出现ALM 37报警,因此故障维修应针对ALM07报警进行。 在确认速度控制单元与CNC、伺服电动机的连接无误后,考虑到机床中使用的X、Y、Z伺服驱动系统的结构和参数完全一致,为了迅速判断故障部位,加快维修进度,维修时首先将X、Z两个轴的CNC位置控制器输出连线XC(Z轴)和XF(Y)轴以及测速反馈线XE(Z轴)与XH(Y轴)进行了对调。这样,相当于用CNC的Y轴信号控制Z轴,用CNC的Z轴信号控制Y轴,以判断故障部位是在CNC侧还是在驱动侧。经过以上调换后开机,发现故障现象不变,说明本故障与CNC无关。 在此基础上,为了进一步判别故障部位,区分故障是由伺服电动机或驱动器引起的,维修时再次将Y、Z轴速度控制单元进行了整体对调。经试验,故障仍然不变,从而进一步排除了速度控制单元的原因,将故障范围缩小到Y轴直流伺服电动机上。 为此,拆开了直流伺服电动机,经检查发现,该电动机的内装测速发电机与伺服电动机间的联接齿轮存在松动,其余部分均正常。将其联接紧固后,故障排除。 经分析原理和图样,主轴转动的必备条件为除PLC与NC正常外,机床准备信号MRDY1与MRDY2都必须接通,而MRDY1与MRDY2接通必须具备以下三个条件: PLC输出至机床的信号Y10.2=1时,N35的触点1和3闭合,启动信号接通; PLC输出至机床的信号Y1.4=1时,K1触点13和14接通,变频器启动; 机床电源开关D1-Q2的辅助触点11与14接通,如图7.1所示。经查以前的多次记录,了解到出现EX15报警时,主轴虽不转动,PLC的输出Y1.4和Y10.2均为1(正常),重点怀疑到电源开关D1-Q2的辅助触点有问题。经检查,该电源开关D1-Q2的辅助触点接触不良,致使主轴功率驱动部分的晶体管模块频繁通断,从而造成晶体管模块损坏,由此断定是主轴电源辅助触点接触不良造成的上述故障。 将插头CN2和电缆屏蔽线的接地线重新焊好,并修理电源开关D1-Q2的辅助触点,主轴启动不了和正常运转中突然停转两种故障消失。 因为陶瓷球轴承具有以下特点: ①由于滚珠重量轻,离心力小,动摩擦力矩小。 ②因温升引起的热膨胀小,使轴承的预紧力稳定。 ③弹性变形量小,刚度高,寿命长。由于电主轴的运转速度高,因此对主轴轴承的动态、热态性能有严格要求。 合理的预紧力、良好而充分的润滑是保证主轴正常运转的必要条件。采用油雾润滑,雾化发生器进气压为0.25 ~ 0.3MPa,选用20#透平油,油滴速度控制在80 ~ 100滴/min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时,还带走大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题,必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和,排气应顺畅,各喷油小孔的喷射角与轴线呈15°夹角,使油雾直接喷入轴承工作区。 换刀臂平移至C位置时,无拔刀动作,分析原因,有几种可能: ①SQ2无信号,使松刀电磁阀YV
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