脱硝稀释风系统改造方案
批 准: 审 核: 编 制: 2015年08月15日 脱硝稀释风系统改造方案
我厂脱硝系统设计反应器催化剂的运行温度范围为290~400℃,当机组负荷低于180MW时反应器运行温度低于290℃,使得脱硝催化剂的活性大大的降低,脱硝效率也随之下降,最终导致脱硝系统退出运行,直接影响环保指标,影响脱硝投运率。烟气温度低于催化剂的反应温度,其生成的NH4HSO4对空预器的影响更为突出,不仅降低换热效果,还将会在空预器的低温段产生低温腐蚀,同时造成空预器的积灰,严重将会威胁机组的安全运行。针对以上存在问题,特提出对1、2号脱硝稀释空气系统进行优化改造。
一、改造方案
将热一次风引至脱硝混合器前,用其来稀释氨气,提高反应室温度,达到脱硝投入的运行要求,具体实施如下:
1、从锅炉空预器出口热一次风风箱A、B两侧各引出一根管道,将两根管道汇为一根母管接至脱硝稀释风联络管出口处。并在合理位置加装阀门保证以实现系统运行要求。
2、空预器出口热一次风各增加一台手动门,母管上增加一台手动门,一台电动调门,一台气动快关阀(材料中三台气动快关阀,请确认)。并将电动调门、气动快关阀引入主机DCS系统。
3、在新增电动调门与气动快关阀之间加装一台压力变送器。(和图不相符,请确认)
4、拆除原1、2号稀释风出口联络门。
5、机组负荷低于180MW时,停运稀释风机,将稀释风倒至热一次风供给,以提高反应温度。
6、机组负荷高于180MW时,启动稀释风机,将稀释风倒至稀释风机供给。
方案简图如下:(图中紫色部分为新加系统)
三、理论计算
(1)工况:夏季
已知:负荷:165MW;稀释空气温度:=25℃;稀释空气流量:=2000;气氨温度:=15℃;气氨流量:=104;烟气流量:=980;反应器入口烟气温度:=302℃;反应器出口烟气温度:=288℃;热一次风温:=270℃;热一次风流量:=2000;
改造前:
反应器入口烟气温度为302℃,反应器的出口烟气温度为288℃,
与气氨混合后的稀释空气温度T1:
根据克拉伯龙方程PV=nRT可知,
与稀释空气混合前的烟气温度T2:
由于与稀释空气混合后的反应器入口烟气温度为302℃,反应器出口烟气温度为288℃,由此可以看出与稀释空气混合后反应器烟气温度降低了2℃,脱硝退出运行。
改造后:
当负荷低于180MW与热一次风混合后的烟气温度T3:
由此可以得出,与热一次风混合后反应器入口烟气温度为304℃,反应器的出口温度为300℃,改造后的烟气温度较改造前提高了2℃。
(2)工况:冬季
已知:负荷:165MW;稀释空气温度:=0℃;稀释空气流量:=2000;气氨温度:=5℃;气氨流量:=104;烟气流量:=980;反应器入口烟气温度:=302℃;反应器出口烟气温度:=288℃;热一次风温:=270℃;热一次风流量:=2000;
改造前:
反应器入口烟气温度为302℃,反应器的出口烟气温度为288℃,
与气氨混合后的稀释空气温度T1:
根据克拉伯龙方程PV=nRT可知,
与稀释空气混合前的烟气温度T2:
由于与稀释空气混合后的反应器入口烟气温度为302℃,反应器出口烟气温度为288℃,由此可以看出与稀释空气混合后反应器烟气温度降低了2.62℃,脱硝退出运行。
改造后:
当负荷低于180MW与热一次风混合后的烟气温度T3:
由此可以得出,与热一次风混合后反应器入口烟气温度为305℃,反应器的出口温度为301℃,改造后的烟气温度较改造前提高了3℃。
四、预期效果
1、改造后,当机组负荷低于180MW,停运稀释风机,节约了厂用电。
2、当机组负荷低于180MW,将稀释风倒至热一次风供给可以提高反应器的反应温度,同时提高了脱硝效率和投运率。
3、避免了由于烟气温度低,氨逃逸增大导致空预器堵塞现象的发生,确保了机组的安全稳定运行。
五、材料及费用预算
序号 名称 规格 单位 数量 材料 备注 估算费用(元) 材料部分 手动球阀 Q41Y,DN350 台 1 电动调节阀 台 1 可接受(4—20)mA标准信号,带(4—20)mA标准信号位置反馈, 气动快关阀 台 3 无缝钢管 DN350,δ=8 米 100 法兰 DN350,PN1.0 个 12 等径三通 DN350,PN1.0 个 3 弯头 个 9 吊架 DN80 个 50 针刺毯 δ=10mm 米 100 铆钉 Φ4 盒 10 冰灰铁皮 1000*0.5 米 150 槽钢 [10 米 50 压力变送器 智能压力变送器,带hart协议 台 1 电源电缆
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