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柴油加氢装置停工总结
按照公司停工检修统一统筹安排,柴油加氢装置于2011年6月20日22时开始停工,现对柴油加氢装置停工过程中停工进度、对外管线吹扫、人员分工、盲板管理、停工过程中存在的不足等几个方面对本次停工总结如下:
一、停工过程与分析
表1 装置停工进度表
时 间 反应系统主要工作 分馏系统主要工作 联系单位 联系内容 6月20日 10:00~ 20:00 ①罐区柴油自60t/h降至40t/h,反应CAT以10℃/h速度自348℃开始降温,处理量以10t/h的速度开始自450 t/h的速度开始降量。降温降量过程遵循先降温后降量的原则,并尽量降低各罐、塔液位。
② 17:00 反应CAT降至291℃,处理量降至365t/h。
③ 19:40 注水改至E-103前,冲洗E-103管束。 ① 10:00 D-117顶部酸性气线通过界区接临时氮气吹扫至焦化装置。
② 13:00 改入100t/h长循环。
③17:0长循环开至170t/h。
④ 18:30停重整来轻烃,关闭界区阀。
⑤ 20:00 精制柴油改为全循环,关闭各路原料界区手阀。 调度、储运单元、常减压、催化、重整 柴油加氢装置开始降温、降量 20:00~24:00 ① 反应CAT继续以8-10℃/h速度降温,24:00 降至265℃。
② 20:00 逐渐关闭HT-101入口流控阀FV-109001,然后关闭HT-101入口切断阀,停HT-101。
③ 21:00 停焦化汽柴油、催化柴油、直馏柴油。关闭各路原料进装置手阀。
④ 22:45 处理量降至270t/h,CAT降低至264℃摘除进料泵出口流量低低联锁,逐步开大P-102最小流量控制阀FIC-10401A至40%,关闭P-102出口电动阀,停P-102。调通P-102出口总管吹扫氢盲板,吹扫P-102出口至E-102C入口进料管线。
⑤ R-101入口温度维持250℃,系统压力维持7.0MPa,反应系统进行热氢带油。 ① 21:00~23:00 F-201出口温度以10℃/h的速度开始自290 ℃降温至270℃
② 21:40精制柴油、石脑油改入不合格产品线。 储运单元、常减压,催化
逐渐停收原料油,间断向轻污油罐区送油 6月21日 0:00~ 8:00 ① 0:00 反应器入口温度降至250℃。
② 8:00 热氢带油结束,停K-101A,调通D-106入口0.7MPa氮气盲板补入氮气,启动K-101B。反应器入口温度维持220℃,系统压力维持2.7MPa,K-102转速维持6500r/min,反应系统进行氮气恒温脱氢。 ① 2:00 C-201底温降至130℃,停C-201底部吹汽,F-201过热蒸汽改至F-201出口放空。
② 23:00~ 6:00 F-201出口以30℃/h速度降温至149℃
③ 6:00停P-201 停F-201,关闭主火嘴、长明灯总管手阀。各分支加盲板进行隔。 储运单元 向不合格轻污油罐区送油 8:00~ :00 ① 反应系统热氮脱氢
② 9:17 P-103高压注水改至A-102冲洗3h。逐步打开泵最小流量线手阀,停P-103C
③ 13:58 逐步打开P-104最小流量控制阀FIC-11501A至40%,关闭泵出口电动阀,停P-104。
④ 吹扫焦化汽柴油线、直馏柴油线、重整来非芳线,D-114、D-101相关管线进行蒸汽吹扫。 ①13:15 停余热回收系统,F-1烟气改为直排。
②关闭C-202底部切断阀,吹扫F-201入口管线
③石脑油至双脱、石脑油至汽油罐区管线水顶至下游装置 溶剂再生、公用工程 停收胺液、除盐水 :00~24:00 ① 20:00 R-101入口温度以10℃/h速度自220℃开始降温,分析循环氢中CO含量30ug/L
② 21:00 停F-101,关闭主火嘴控制阀手阀,各主火嘴长明灯加盲板进行隔离,快开风门全部打开。A-101维持最大冷却负荷运转。
③ 23:00 循环氢中CO为13.9 ug/L,烃+氢为25.86ug/L。 检验中心 分析循环气CO含量 6月22日 0:00~24:00 ① 8:00 反应系统急冷氢流程、D-107排液流程、D-108排液流程,C-101撇油线进行氮气置换。R-101吹扫氢、各放空盲盖进行氮气置换
② 22:00 分析循环氢中烃+氢为1.3V%
③ R-101入口温度以5℃/h速度自172℃降温至87℃ ① F-201出入口管线吹扫合格
②C-202底出口精制柴油线吹扫,柴油产品线开始水顶至罐区。 调度 保证0.7Mpa氮气供应 6月23日
0:00~10:00 反应器入口温度降至67℃,R-101床层温度降至72℃ 精制柴油流程吹扫(为防止水击,在精制柴油产品流程各低点导淋排水、
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