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流量传感器故障分析

#2机组回油量传感器故障原因分析 故障现象 谟武水电厂#2机组回油量传感器出现上位机显示流量值为23m^3/H,流量传感器流量指示值为现指针及数显装置均显示为12m^3/H。 故障原因分析 流量传感器简要工作原理 1、 挡圈 2、 法兰 3、 浮子限动器 4、 测量管 5、 孔板 6、 浮子 7、 浮子导向器 8、 指示器 金属管浮子流量计由测量管和指示器组成,测量管包括锥管或孔板、浮子限动器 、浮子、浮子导向器等部件。指示器包括磁随动系统、指针、刻度盘、变送器等组件。浮子在测量管中,随着流量的变化,浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管) 间的流通环隙面积保持一定。因为环隙面积与浮子的上升高度成正比,所以浮子在测量管中的位移量代表流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,指示器中的随动磁钢与浮子内置磁钢磁场耦合而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时流量大小。 流量传感器变送器板工作原理 为了将现地流量值变化为模拟量信号并上传至上位机,流量传感器内置一套流量变送器板。变送器主要由磁场位置传感器HMC1501,模数转换器AD7705,微处理器ATMEGA162V,数模转换器AD421,LCD显示器组成。现地指示器中的随动磁钢与浮子内置磁钢磁场耦合而发生转动,随动磁钢转动带动一片小磁体转动,小磁体转动所产生的空间磁场的变化被磁场位置传感器HMC1501所检测,HMC1501内部检测电桥输出与磁钢转动角相对应的模拟量信号,信号经模数转换器AD7705转换为数字信号送入微处理器,微处理器对数据进行分析计算,得出对应的流量值并送至LCD显示,根据设定的报警值进行报警处理。 微处理器将流量值数字信号传输至数模转换器AD421,AD421转换器内部电路对数据进行转换并变换成4-20mA的模拟电流信号,电流信号传输至机组LCU,经LCU中的PLC采样后上送至上位机。 故障原因分析及处理方法 机组运行过程中,流量传感器现地指针及变送器板数显值一致,均为12m^3/H,说明流量变送器板的HMC1501、AD7705、微处理器、开关量报警电路工作正常,检修人员测试模拟量输出电压值为4.5V至4.8V之间波动(变送器板输出为电流值,所测电压为电流输出回路在机组LCU PLC模拟量板内部250欧电阻上的电压),大于实际流量所对应的电压值,说明故障发生在微处理器数字量输出电路与数模转换器AD421上。 拆下流量传感器变送器板,用磁钢测试在流量为0时模拟输出为4.46mA,流量增大至14m^3/H时模拟输出值为22.4mA,超出变送器板应输出的电流值。用磁钢模拟流量变化,电压会变化说明微处理器至数模转换器AD421之间的数据传输电路工作正常,变送器输出电流超出20mA,故障点应该在AD421芯片及外围电路。 根据技术资料,AD421是片集16位数模转换器与4-20mA电流变送器为一体的数模芯片。根据数据手册分析能导至输出电流增大的原因主要有: 1)、内部数模转换器发生故障,造成数据转换错误; 2)、内部电流放大器参数发生变化,导致电压电流(V/I)转换不正确。 根据此思路用热风枪拆下AD421,用万用表测试内部电流放大器反馈电阻值(芯片8脚与9脚之间电阻)阻值为26.6欧。数据手册上的芯片内部原理图显示该电阻值为40欧,阻值下降说明故障点在芯片内部电流放大器。 AD421工作时内部数模转换器输出电流在内部通过采样电阻变为电压值,此电压值和反馈电阻决定输出电流大小。故障器件的反馈电阻值降为26.6欧,数模转换器输出同样的电压值,故障器件输出的电流值比正常器件大很多,造成流量显示值还不到量程的一半,模拟量输出值就到满量程值。 经过上述分析可以认定造成此次故障的原因在于AD421内部电流放大器反馈电阻阻值变小,造成输出电流值增大,使上位机显示不正确的流量值。采购AD421备件,安装前测得采样电阻值为40.8欧,焊上电路板,通电测试,在流量12m^3/H时模拟输出值为11.2mA,说明故障判断正确,变送器板工作正常。

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