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一起典型的错用钢材案例
一起典型的错用钢材案例
国电库车发电有限公司 郭辉
摘要:本文就该锅炉后屏过热器管发生爆裂后进行原因分析,通过现场查证及爆口管子的检查测量和材质检验,确认该管段的爆裂是管子长期超温运行发生爆管,属于典型的错用钢材案例,。
关键词:错用 钢材 案例
一、概述
某电厂2号锅炉后屏过热器管于2009年11月22日发生爆管,该锅炉为上海锅炉厂生产的型号为SG-420/13.7-M778型自然循环锅炉,于2006年12月投产运行,累计运行时间为23592.22小时,该锅炉上次A级检修时间为2009年4月17号至5月14号,在此次检修期间对后屏过热器管有吊装护瓦部位进行了更换,上次检修至此次爆管累计运行4573.82小时。
二、机组检修时对屏式过热器管更换情况:
该炉在本年度4-5月期间进行过A级检修,期间由检修单位对后屏过热器有吊装护瓦的管段进行更换。标高在39-42米之间,每屏更换管段2根,材质12Cr1MoVG ,规格为 Φ42×5.5,长度1600㎜左右,共28根;标高在36-39米之间每屏,更换管段1根,材质12Cr21MoWVTiB ,规格 Φ42×5.5,长度1600㎜左右,共14根;标高35米处的固定管,材质12Cr21MoWVTiB ,规格 Φ42×5.5,每屏更换1根,长度200㎜,共14根,后屏共计换管56根。
此次所新更换的管子备品,均由检修单位对库房领回的管子进行光谱分析,下料时在每段管子上,根据材质用记号笔做好记号。然后参照图纸,对相应部位进行焊接安装。
三、爆管部位的检查
停炉后对爆管部位进行检查后发现,后屏过热器管由甲侧数第七排,逆烟汽方向数第11根管子,标高约40米处发生爆管,爆口方向为炉子乙侧。爆口上、下部断开,管子爆口部位完全开裂,沿径向方向展开。下部断口为爆口后振动断裂。
四、断口的宏观检查
从爆管现象看,爆管的管段两端是焊缝,破口面粗糙,不平正,边缘是钝边,管子有明显的胀粗现象,管子厚度变化不明显。破口附近有较多细小的平行于破口的轴向裂纹。
a:爆管的蠕胀测量:
测量部位 胀粗最大部位 爆口上部管子管径 爆口下部管子管径 管径直径 48.8mm 48mm 45.7mm 蠕变值(%) 16.2 14.3 8.8 按照《金属技术监督规程》的要求,对于合金钢管蠕变值达到2.5%,碳钢管蠕变值达到3.5%时,就必须换管,而所爆管子最大蠕变值已经达到16.6%,由此可见,该管段超温发生蠕变,是该管子爆管的主要原因。
b:爆管部位的厚度测量
测量部位 爆口上部管子 爆口下部管子 爆管管子中部 爆口处 管壁厚度 5.6mm 5.9mm 5.2mm 3.5mm 从所测数据看,管子厚度基本没有发生变化,按照《金属技术监督规程》的要求,锅炉受热面管子壁厚减薄三分之一后,也就是管子厚度达到3.66毫米才要求进行换管处理,即便是爆口处厚度值也在3.5毫米,不至于引起爆管。
五:材质光谱分析
根据锅炉强度计算书的数据,爆管处金属壁温为552℃,材质为12Cr1MoV钢。经光谱检测分析,爆管管段不含铬、钼、钒元素,为碳钢管子,而20号锅炉钢管用于锅炉受热面管的最大管壁温度为≤450℃,也就是说,该管段在500℃以上的工作环境下属于超温运行,经过这段时间的运行,逐步产生蠕变现象,最终导致爆裂。
六、结论
1、该管子长时间超温运行,使管子发生蠕变现象,由于该部位管子设计材料为12Cr1MoV钢,而在更换该管段时,错误的更换成碳钢管子,造成错用钢材而发生爆管。
2、该批材料虽然在使用前进行过光谱检查,并做有标记,但在具体安装时,还是没有进行光谱检查的碳钢管子混入该批材料,造成错用材料,使该管段在运行不长时间内发生爆管。
3、合金材料使用中一定要严格把关,材料购进时要对材料的生产厂家进行核实,对该批材料的力学性能和化学成分进行检测,对材料的几何尺寸进行验证。
4、在安装前要进行光谱分析,每节独立使用、安装在现场的管子都必须并做好标记,确保材料使用正确。
5、现场安装完毕后要对新安装的管子核对标记,重新进行光谱复查,保证材料使用的准确性。
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