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国产四风道煤管在Φ4m×47m烧无烟煤预分解窑上应用体会
国产四风道煤管在Φ4m×47m烧无烟煤预分解窑上的应用体会
作者:谢克平 单位:三德水泥建材工业有限公司 [2007-4-24]关键字:燃烧器-无烟煤-分解炉-应用体会
摘要:
1 试用四风道煤管的目的?? 三德水泥建材工业有限公司Φ4m×47m新型干法窑100%烧无烟煤生产线于1997年投产。燃烧器原选用KHD生产的三风道煤管,并有1根备用。经2年多的试运行,发现有如下问题:? 1)煤管口径设计过大,导致在保证一次风出口风速相同的条件下一次风量偏大,经南京化工大学热工标定测算为占窑用总风量的16.5%,这显然比烧无烟煤所需要的一次风量要大1倍以上(设计为6.3%)。这是熟料热耗未达标的主要原因之一。? 2)由于一次风大,使煤粉浓度变小,并降低了空气温度,使火焰发散,尤其煤风过大时易结圈,而后火焰更易粗且短,恶化各种操作参数。? 3)煤管口径大,使调节内、外风的灵敏度大大降低,火焰形状的变化范围过窄,对窑衬和窑皮保护及窑况变化的反应能力差。运转2年内,进口耐火砖的实际运转周期平均为3个月左右。? 为此,KHD公司也愿意赔偿就此造成的损失,弥补的办法是更换窑头一次风机。但我们认为关键是减小煤管口径,并乘此机会试用天津博纳科技公司的四风道煤管,其仅20余万元。? 与三风道煤管相比,四风道煤管中心多设1个风量很小(1%),风压不大(约600Pa)的中心风管,其作用是确保煤管出口处有微正压,不但防止点燃的煤粉倒灌,烧坏煤嘴,而且确保煤嘴端部始终处于中心风的冷却保护,也有利于火焰稳定,并减少NOx有害气体的形成。? 2 实际使用情况? 从2000年元月8日到8月14日的几个周期中,均是以煤管外浇注料的损坏而结束,浇注料寿命仅有15~20d。这也是使用三风道煤管存在的问题。? 原因分析:图1为该公司三次风管、窑头罩和喷煤管的相对位置。三次风管在抽取热风的同时,势必将熟料细粉带起,对喷煤管前进方向右下侧浇注料进行冲刷。这种三次风管的布置以及与窑、篦冷机的相对位置在各厂并不多见,但确属设计遗留难以纠正的问题。因为只订购1根四风道煤管,只好与三风道煤管轮换使用,给分析结果带来很多麻烦。? 图1 三次风管、窑头罩和煤管相对位置? 在试用四风道煤管时,又同时进行了用空气炮消除煤管顶端“蜡烛”(堆积的熔融熟料,原2根进口的KHD煤管曾为此被压弯)的试验。即:将Φ100mm的压缩空气管路平敷在煤管上方,用浇注料同时包扎在一起。在用空气炮定时吹打“蜡烛”时,虽能缓解“蜡烛”的增高,但吹打所产生的振动使浇注料产生了裂纹,并越来越大。而压缩空气管道也由于高温空气的影响,在更换浇注料的同时需修补或更新。8月14日,由于高温气体通过浇注料的裂纹直接烧蚀了大量扒钉,致使浇注料整体脱落,发现又不及时,导致煤管烧弯,四风道煤管的试烧告一段落。? 3 生产总结? ? 3.1 煤耗? 表1、表2分别为使用2种不同煤管后的熟料热耗及对熟料标号的影响。?? 表1?各月煤耗与熟料标号统计? 注:2月22日后窑口的密封圈全部脱落,漏料漏风严重,至28日止,这段时间熟料标准煤耗高达138.3kg/t,所以2月份包括这段时间煤耗偏高。?? 从表1、2中可看出:? 1)改用四风道煤管后,一次风用量相应下调,下调的手段是将供内、外风的离心风机风门关小,供煤风的罗茨风机旁路放风口加大。2000年用四风道的4个月平均煤耗比1999年后4个月平均煤耗下降了1.8%(包括2月22~28日的异常情况),此降低的幅度远未达到预想的目标。我们认为这是因为目前的一次风的调节手段受到严重限制,尤其是供煤风的罗茨风机的风量减少是以牺牲风压为代价的。? 2)比较煤耗应以生料易烧性等相同条件为前提,即配料及熟料标号应基本相同。1999年9月为进一步提高熟料标号,为ISO新标准过渡打好基础,配比有意提高了硅率和饱和比,结果熟料标号月平均提高3MPa左右,但与此同时煤耗也有2%左右增加。? 3)由于2根煤管交替使用,并未看出四风道的比三风道的热耗有何降低,相反,三风道煤管用煤还要略低些。这其中的原因一方面相邻期间用四风道煤管烧出的熟料强度要高出2MPa左右;另一方面,四风道煤管一次风的降低受现有风机的限制。目前,一次风的小范围压缩恰恰适合三风道煤管的改善需要,所以其节煤效果反而好些,四风道煤管则必须更换型号小的风机。根据2种煤管的实际口径计算,四风道煤管断面已缩小为原来的52%,因此,风量应减少为原来的1/2,风压比原来还要略高。? 3.2 后窑口结圈情况? 以2000年3月22日至4月16日这段周期的窑筒体红外扫描温度曲线为例,该周
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