脱硫系统综合治理阶段性总结.docVIP

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脱硫系统综合治理阶段性总结

脱硫系统综合综合治理阶段总结 机务设备治理: 设备维护部锅炉专业根据脱硫系统评估整改计划,第一阶段完成如下工作: 完成#8吸收塔补充水管路的改造工作。此项工作是针对滤液水不能返回到吸收塔,破坏了脱硫系统的水平衡,吸收塔液位调整要靠冲洗水来维持,所以从工业水管道另外接了一路补充水,以减少冲洗水流量,维持脱硫系统的不平衡。根据#8脱硫系统的运行效果,再对#7吸收塔进行改造。 完成7、8号脱硫石灰石供浆调节阀的更换工作,保证石灰石供浆系统的稳定运行。 石膏排出泵机械密封容易磨损,造成设备漏浆,已改造完成8B石膏排出泵机封改造,另外3台泵将根据实际运行情况,继续开展机封更换工作。 PH计安装位置在#7炉中已经改造完成,目前应用效果良好,准备有脱硫停运机会,在#8脱硫吸收塔上实施。 下一步工作计划: 序号 整改内容 方案完成时间 责任人 1 粉仓下部的流化系统,采用仪用压缩空气,在系统温度底或外界湿度大时,可能效果不佳,造成堵粉现象,建议增加一台电加热器 9月20日 2 粉仓下部粉尘和湿度大,对运行人员的身体健康和设备的寿命有影响;在粉仓下部的浆液池上,增加系统排空管道,出口选在仓外 10月30日 3 浆液循环管道在吸收塔上部的支架已经发生变形,设计的支架形式和刚度不能满足系统要求。在中部的支架,吸收塔和抱箍上的连接件,可能设计选型较小;对浆液循环管的支架,应请设计人员重新进行计算和校核,采用加固或变更结构形式的办法,使各支架满足系统需要 10月30日 4 滤液水不能再生使用,将造成大量补充新水,增加水耗;滤液水应回收使用 9月30日 5 浆液密度计设计位置欠佳 10月30日 6 衬胶管道的衬胶质量较差;选择一个较好的厂家 10月30日 7 石膏排出泵机械密封容易磨损,造成设备漏浆;进口的密封件质量较好 10月30日 热工设备治理: 脱硫系统热工控制设备目前仍存在的问题、已经着手采取的治理措施及效果等,做阶段性总结,并对下一步的整改措施及工作方向进行规划。 #7、8机组脱硫入口烟气颗粒物测量仪表经生产厂家检测,发现设备内光源及探测器损坏,并且需要厂家技术人员到现场安装调试。由于整套设备昂贵,已报批对外委托加工修理申请单,联系厂家在9月中旬前来消缺。 #7、#8机组烟囱入口SO2测量仪表从最近几次,对脱硫系统的运行方式(主要为吸收塔液位)的调整,烟囱入口SO2测量表计工作基本正常,没有发现问题。另外,在管理上热工专业也加强了对设备维护责任人及外委单位的管理,制定了详细的巡检、维护、定检标准并实施,从目前来看,效果显著。 烟囱入口烟气颗粒物测量仪表,前一阶段#7、#8炉烟尘入口处的烟尘浓度均有不程度超标现象,从颗粒物超标情况分析,其一是因为烟气中带有石膏浆液滴的影响,烟气中的颗粒物的水分和粒径较大造成测量数据偏高;其二测尘仪镜头直接受到烟气的冲刷,镜头很容易被污染,导致测量数据不准。为此,首先应加装烟尘探头的反吹装置。其次制订管理制度,规定外委单位1天擦拭2次颗粒物镜头,并且定期对取样管路的疏通工作,保证测量数据的准确性。 石灰石浆液密度计,从目前掌握的技术来分析,导致密度计损坏的主要原因是长期超设计最大通流量运行,造成密度计磨蚀损坏,另外这种密度计工作性能不稳定,厂家技术人员也无法彻底处理。通过近期调研,与E+H厂家联系购置其密度计测量装置,已经报8月份物资计划。准备利用机组检修机会,与机务专业、厂家研究管路改造计划,安装密度计。 完成了#7吸收塔石膏浆液密度计改造工作,由于原来的石膏密度计存在较大的测量误差,而且有磨蚀现象,维修成本高、维修周期长等缺点,利用#7机组检修机会在#7吸收塔进行了改造,目前使用效果较好,在#8吸收塔上进行改造。 完成了#7石膏浆液PH计改造。由于原设计的PH测量系统,极易损坏PH电极,不但经常造成测量误差,而且增加了维护成本和维护工作量。因此,在#7机组A修过程中,PH计的测量系统进行了改造,目前使用情况较好,目前已经做好准备工作,在#8机组有检修机会时,对#吸收塔的PH计进行改造。 经过专业讨论,决定将#7、#8升压风机入口压力联开旁路烟气挡板的定值由0.12KPa提高到0.19KPa。这样在设备可承受的合理范围内,减少机组高负荷阶段,由于升压风机出力偏低而联开旁路烟气挡板的次数。 下一步热工专业的重点工作: 序号 整改内容 方案完成时间 责任人 1 烟气在线分析仪表(CEMS)改为一拖一方式,满足环保厅的要求,保证测量实时性和准确性 10月30日 2 在脱硫控制室增加脱硫系统远程监视功能,以便当班运行人员对脱硫运行提出必要的指导 10月30日 3 脱硫吸收塔PH计自动调节优化,目前供浆调门流量特性不好,阀杆易卡涩,影响自动调节品质。需要发电运行部提供工艺控制方案。

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