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030新钢第二炼铁厂提高内控合格率生产实践
新钢第二炼铁厂提高内控合格率生产实践
袁晓阳 曾庆球 李新民
(新钢公司第二炼铁厂)
摘 要:随着不断改善原燃料质量和改进高护操作,新钢第二炼铁厂内控合格率由2008年的65.38%,提高到2009年l~4月份的90.41%。
关键词:高炉 内控合格率 提高
1 概 述
新钢第二炼铁厂现有三座1050m3高炉,2009年4月1日原第一炼铁厂三座360m3高炉划入,本文主要论述三座1050m3高炉内控合格率生产实践。所谓生铁内控合格率是指:0.3%≤[Si]茎0.7%,[S]10.035%,生铁内控合格率作为衡量高炉的一项重要操作和质量指标,它的提高,有利于炼铁增产降耗,更有利于延长炼钢转炉炉龄,缩短炼钢时间,降低消耗,给炼铁工序和炼钢工序均能带来显著的经济效益。根据测算,生铁含硅盆每降低。0.1%两道工序的年经济效益约为100万元,新钢由于工序不平衡,矿种多,变料频繁,原料成分不稳定,生铁内控合格率偏低,一直在50%~70%左右徘徊,2008年12月份以来,随着一些相关设施的配套完善、原燃料质量的改善和高炉操作技术的改进,高炉各项经济指标逐步提高,其中生铁内控合格率取得了长足进步(见表1)
2影响内控合格率的原因分析
2.1生铁含[S]量的影响因素
生铁含[S]的影响因素主要有矿石和燃料的消耗量及含硫量、渣铁比及渣铁间硫的分配系数、高炉内硫的挥发量。据此,可列出生产单位生铁硫的平衡方程:
ES=Q(S)%+1000[S]%+S x
式中ES——入炉硫负荷,kg/t铁,主要与原燃料质量有关。
Q一——渣铁比,kg/t铁,主要与原燃料质量有关。
(S)——炉渣含硫量,%
[S]——生铁含硫量,%
S挥-高炉中挥发硫量,kg/t铁。冶炼炼钢生铁时一般为硫负荷的5%~10%。
2.2 生铁含[Si]量的影响因素
生铁含[Si]量受原燃料质量的波动、休风率的高低、高炉操作者的操作水平、操作炉型的稳定程度等因素影响。
3提高内控合格率的措施分析
3.1降低入炉硫负荷
2008年5月~2009年4月我厂入炉硫负荷(见表2)
从上表可以看出:内控合格率基本上同入炉硫负荷成正比例关系,2009年4月硫负荷有所上升,造成2009年4月内控合格率下降至83.09%。
3.2加强过筛,降低入炉粉末
为了降低入炉粉末,我厂在料场安装了球团矿、块矿在线过筛装置,减轻了槽下过筛的压力,同时有效减少入炉粉末。对槽下过筛除了对振动筛进行改造外,在下料口安装了挡板,有效降低下料流速,增加过筛效率,筛分效果(见表3)
通过上表可以看出,通过过筛后入炉粉末率由过筛前的6~9%,下降到过筛后的2~5%。准粉末率由过筛前的40%左右下降到过筛后的25%左右。大大降低入炉粉末量,有效改善料柱透气性,维持了炉况顺行。
3.3改善焦炭质量,提高焦炭冷强度和热态性能
通过加强进厂煤质量管理,改进炼焦配煤和炼焦操作,焦炭质量有了明显改善(具体见表4)
3.4提高工长操作水平,改进高炉操作
3.4.1加强工长岗位技能培训,实行尾数淘汰制
我厂每年举办二期高炉工长岗位技能培训,同时举办两次岗位技能大赛,对每次比赛前10名的选手,给予200~3000元金额不等的奖励,后三位的选手实行尾数淘汰。由于引进竞争机制,大大地提高工长学习新技术、新工艺、新设备的积极性和紧迫感。
3.4.2精细操作,降低硅标准偏差
在高炉值班室积极推行《高炉标准化操作考核细则》,做到早动、少动、稳定炉温、碱度,降低标准偏差由2008年的0.1789,0降至2009年l~4月份的0.131%。
3.4.3切实加强各高炉之间的交流
每月由技术科牵头,主管技术厂长参与召开一次炉况分析会,针对上月的炉况进行分析总结,交流经验,讨论下月的操作方针。
3.4.4改造喷吹设备,提高喷吹的均匀性
节能降耗是高炉操作的基本目标,我厂基本上是大喷吹全送风温操作,把喷吹作为调剂炉温的一项重要手段,喷吹的均匀性的好坏,直接影响炉温的波动。如何减少这种波动,除了提高员工的操作水平和责任心之外,还有就是设备的运转是否正常。为此我厂先后对三台磨机喷吹罐下方的硫化装置进行了改造,有效提高了喷吹的均匀性。
3.4.5规范高炉作业
针对原燃料质量波动频繁的情况,我厂制定了《原燃料质量波动应急预案》,规范了原燃料质量波动时的高炉操作和应急处理。
3.5喷涂造衬,维持稳定的操作炉型
我厂8号高炉、7号高炉分别与2003年5月、2004年9月投产,随着炉龄的增加,高炉的砖衬都受到一定的侵蚀,操作内型发生了变化,炉况顺行度收到不同程度的影响,为了维持稳定的操作炉型,我厂于2008年8月底,9月初先后对8号高炉、7号高炉
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