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;;;;;;;;;;;;一、生料:
1、高铁页岩堵料严重,是长期制约生料磨系统的问题。
2、2#生料磨辊油管频繁漏油,影响了生料磨的连续有效运行。
3、入磨回转下料器跳停频繁,影响了生料磨正常运行。
4、出磨生料率值波动大,主要是受高铁页岩堵料影响。
二、回转窑:
1、喷煤管使用不理想,火焰形状调整不明显,烧成带窑皮薄,长不好。
2、篦冷机密封不好,风室漏料多。
3、三次风管斜坡堆料严重,塌料造成斜拉链翻料频繁,斜拉链本身漏料也严重。
4、篦冷机雪人严重,已联系有资质公司,准备进行技改。
三、水泥磨:
1、12月影响水泥磨正常运行的另一主要原因是水泥库满停机,全月库满停机时间超过429.7小时。
2、全年主要故障仍集中在辊压机,辊面磨损,辊缝纠偏不好,卸压、备妥丢失、侧档板问题;夏季时磨尾滑履油站温度频繁超高;袋收尘压??普遍偏大,滤带更换频繁,提升机链条故障较多;选粉机功效未很好的发挥;以上种种因素,影响了2014年水泥磨系统的正常运行。
3、磨内球锻不合理,篦缝堵塞,循环负荷过大,通风受阻等因素,也影响了水泥磨的正常运行。
;4、跑冒滴漏:经过各部门大力整治,较前期有好转,但不彻底,仍需持续整治,尤其对漏油、漏风、漏灰的整治,需持续大力推进。
5、外堆无烟煤:因降本增效目标需要,加大原煤库存(外堆),现外堆煤使用较慢,且堆放时间偏长后水分大,外堆的底部煤水分非常大,同时,下雨也导致了部分损失,热值下降约300大卡,计划2015年1月开窑后逐渐搭配使用。
6、混合材:硅尾砂使用对破碎机磨损速度仍比较快,新换锤头同样只能使用1个月,导致玄武岩渣用量增大。
7、计划春节检修将F1与F3风机进行调换使用,解决F1用风不足、熟料慢冷问题。
8、长堆齿辊破磨损过快,严重影响了长堆堆料,导致部分原材料储存不足。
9、斜拉链:受三次风管斜坡塌料影响、漏料较多、滚轮损坏频繁也是较大的隐患。
10、水泥磨:袋收尘防雨安装工作因土建,工程付款等原因,进度缓慢,三个袋收尘不同程度进水,压差均达2000p以上,且更换收尘袋频繁。
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一、2014年预算完成量
1、全年完成熟料生产213.65万吨,欠产1.47万吨,完成全年预算的98.32%。
2、全年完成水泥生产261.02万吨,超产9.33万吨,完成全年预算的103.71%。
二、生产指标
1、通过加强精细化管理与操作,熟料标煤耗连续三个月低于107公斤,其中11月106.11公斤/吨熟料,创造了本公司标煤耗历史最低记录。
2、10月-11月,完成回转窑连续运行45天,创造了公司回转窑运行最长纪录。
3、10月、11月,创造了公司熟料、水泥历史最低生产成本。
4、全年完成生料工序电耗、熟料综合电耗、实物煤耗、标准煤耗、余热发电,水泥熟料掺入量、水泥工序电耗预算指标。
5、进厂、入窑煤:通过加强验收管控,本月进厂与入窑煤热值差为92大卡,连续三个月低于100大卡。
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三、降本措施
1、变压器降容,2014年春节将公司主变压器由3.5KVA降为2.1KVA,全年节约基本电费等480万元。
2、全面推行精细化操作,生料磨停止磷渣配料,喷口环等技改,窑头喷煤管技改,辊压机系统技改,混合材大量使用硅尾砂等全方位进行,节能降耗得到有效的推进和实施,且取得不错的效果。
3、循环风机变频器增设,有效降低了生料工序电耗、熟料综合电耗。
4、严格监测窑尾废气排放数据,氨水使用合理化,吨熟料氨水费用控制得较好。
四、原材料管理
1、进厂原煤,按照区域公司指示,多部门共同现场验收,有效的控制了原煤质量
2、其他原材料,严格每车验收制度,严格进行杂技扣重和不合格品拒收,为生产工序提供了良好的保障。
3、通过高硫无烟煤与低硫煤搭配使用,有效降低了生产成本。;五、其他
1、分厂每天安排工段长级以上人员值班,严肃了劳动纪律,加强设备巡检及维护,降低了工艺、设备故障率。
2、通过不断利用降本增效资金对员工进行正激励,员工意识、积极性逐步提高,参与生产的主动性上升。
3、2015年春节,篦冷机F1-F5风机增设变频器工作也安装调试完成,2015年电耗将进一步降低。
4、新增水泥磨尾排风机水阻柜室已完成改造并投入使用。
六、下一步工作重点:2015年,仍是节能降耗、节能减排、降本增效、治理跑冒滴漏等为公司生产经营重点。
;1、通过自查,2014年节能完成达到预期目标
2、惠水西南水泥有限公司“十二五”节能目标为22000吨标准煤。
3、截止2014年12月31日,惠水西南累计完成节能量22024吨标准煤,
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