5 提高型钢砼柱施工质量合格率.ppt

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QC课题名称: 提高型钢砼柱施工质量合格率 ;;一、工程概况 新力方工程位于江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道南边、广东路东边,占地总面积10379.71㎡,建筑总面积165941㎡。主楼为框架剪力墙结构,地上40层,地下2层。副楼为剪力墙结构,地上24层,裙楼为四层框架结构。 主楼钢框架地下二层至地上4层图纸设计采用型钢混凝土柱,共18根,型钢采用焊接H型钢,材料为Q345-B,型钢混凝土柱截面为矩形,尺寸为1000×1500,由于柱截面大,控制型钢砼柱的施工质量,尤为重要。具体见图1。;图1 型钢混凝土柱平面布置图 ;二、小组概况;表2: 小组活动计划表;三、选题理由;四、现状调查; 表4: 型钢混凝土柱施工质量检查统计表 ;表5 型钢混凝土施工质量问题统计表 ; 五、设定目标 2014年7月28日,组长组织小组会议,对现状调查结果和施工经验进行分析,认为通过开展QC小组活动,可以将“柱表面平整度超标”和“柱保护层厚度超标”两个主要问题解决掉90%,那么,型钢柱砼施工质量的合格率就能达到[350-69+(38+18)*0.9]*100%/350=94.7%,因此,小组将本次QC小组活动课题目标定为:型钢砼施工质量合格率达到94%。 ; 六、原因分析 2014年8月10日,组长邓润萍召开小组会议,全体组员参会,项目部工程部、质安部、施工员都参加会议,利用头脑风暴法,对“柱表面平整度”和“柱保护层厚度”超标问题,按照5M1E原则进行深入分析,找到8条末端因素,并绘制出了关联图如下:;七、要因确认 根据关联图,我们制定了要因确认表,进行逐一确认。 表6 要因确认表 ;末端因素要因确认表(1) ;末端因素要因确认表(2) ;末端因素要因确认表(3) ;末端因素要因确认表(4) ;末端因素要因确认表(5) ;末端因素要因确认表(6) ;末端因素要因确认表(7) ;末端因素要因确认表(8) ;末端因素要因确认表(9) ;八、制定对策 我们根据确认的3条要因制定对策,确定了量化的对策目标和措施,执行对策做到了地点具体,全员参与,责任到人,按时完成。对策表如下: ;九、对策实施 按“对策表”的要求逐一实施,实施效果进行了统计评价检查,实施过程也有检测测试内容进行支持,有数据进行支撑做证,实施过程有文字描述、数据图表、图文并茂,同时对策实施确定了结果,达到了要求,在对策实施完成后也与对策表中的目标进行了对比分析。 实施一:项目加强对施工班组奖罚力度 8月18日,组织各班组召开会议,把混凝土的施工要求和标准进一步明确,并与工、班长签订了质量保证书,规定哪层柱、墙体质量达到要求,就对哪层奖励施工班组500元,反之罚款1000元,从而迫使工人加强责任心。小组在以后墙体施工中严格执行了此规定,发现工人们的责任心得到很大加强。 实施二:模板设计不合理 我们首先对常规支模形式进行分析,常规支模形式如下图: ; 常规采用钢管抱压方木,中间对拉螺杆的支模体系,但由于型钢混凝土柱内置工字型钢,中间一侧无法对拉螺杆,不能满足施工质量要求,我们结合型钢柱的特点,对柱支模体系进行改进,采用10#槽钢替代钢管抱压,内衬钢管替代方木的形式,如下图: ; 这样即解决了抱箍钢管抗弯强度的问题,又加强了内衬材料强度,可以满足大截面柱的抱压支撑体系的整体稳定。为保证施工过程中模板支设平整,小组安排了组员在模板支设过程中跟踪检查柱模的平整度、垂直度,确保支模体系准确。 结论:通过我们对柱支模体系的改进,确保了柱抱压支撑体系的稳定,避免了由于钢管、方木超荷造成的起鼓、胀模、变形等问题,18根型钢混凝土柱全部顺利浇捣完成。 ;实施三: 小组在8月15日对项目部质检人员及其他管理人员开会,强调了现场旁站监督的重要性,并与他们签订了责任状,若出现质量问题后,倒查责任后查到是谁的责任,根据问题严重性进行罚款,最低100元,从而加强了项目部质检人员的责任心。 小组分别在8月20日和8月22日对旁站情况进行了突击检查,检查结果如下表: ;十、效果检查 1.质量效果 2014年10月20日,组长带队对完成的18根型钢砼柱进行排查,抽查200个点,不合格点数为6个,合格率(200-6)/200=97%,超出了预定的94%合格率,检查数据如下: 对策实施后质量问题调查统计表: ; 2.经济效果 3.社会效果 (1)保证了工程质量、安全、加快了施工进度、节

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