QC提高插卡机高速运行的稳定性剖析.pptVIP

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选题理由 由于GD X2小盒包装机没有插卡功能,插卡装置是另外引进的,两机因转速不同步、生产过程故障停机频繁,导致有效作业率下降。 2003年1~9月份作业率为90%。10~ 12月份, 也就是使用插卡机之后,作业率只有78%,比原来下 降了12%。为尽快解决这一困扰正常生产 的问题,使插卡机更好地发挥作用,我们 开展了这次QC活动。 小组简介 现状调查 我车间有4条GD X2硬盒包装生产线加装了插卡装置。围绕选题思路,我们把2003年GD X2机台生产记录作了一次分类整理,对比插卡机使用前后的相关情况。 本次活动可为我车间每月节省成本: 4.12+151.59=155.71万元 巩固措施 1. 继续抓好新挡车工培训、巩固提高操作技能,制定《岗位操作规范》,以保证挡车工规范操作,养成良好的操作习惯; 2. 新改装后的插卡机各管道、气路、气槽纳入日常例保、周保重点范围,并纳入《设备检查考核标准》以及《卷接包车间考核方案》,以确保插卡机长期运行的稳定性。 2005年度QC活动成果材料 现场型 广东卷烟总厂梅州卷烟厂 卷接包生产车间包装QC小组 二零零四年十二月 前 言 为了能够更好的宣传我们的产品,我们采用了在烟包小盒内加装小卡片的方法。 近年来我厂为贯彻国家局 科技兴烟、打造品牌的发展战略, 抓住机遇谋发展,投入巨资进行厂房、设备、技术改造,为做强做大广东烟草领先品牌——优质、低害“五叶神”系列香烟夯实了坚实基础。 小盒插卡前效果图 小盒插卡后效果图 插卡机外观图 2003年GD X2翻盖五叶神小盒质量检验结果 成品检验合格率90% 成品检验合格率98% 10~12月份 1~9月份 2003年10~12月份在线质量检验情况 100 3550 355 钢印不清 4 拉线不平 外包装擦痕 卡片磨损、折角、歪斜 小盒不合格项目 90.0 3195 359 3 79.9 2836 375 2 69.3 2461 2461 1 累积% 累积(盒) 频次(盒) 序号 根据统计数据,我们应用排列图展开再分析 排列图表明:因卡片折角、歪斜占小盒 质量不合格的69.3%,是造成小盒包装机作业率 下降的关键问题。如图: (卡片全部在小盒内部,但是歪斜、折角,被胶水粘连着,卡片很难或无法拉出) (卡片有一部分露出小盒外部,被胶水粘连着,卡片无法拉出) 小组分析认为,因插卡机插卡质量问题 引发停机,直接导致了作业率下降。 活动目标:①设备有效作业率91%以上; ②成品小盒质量合格率97%以上。 实现目标可行性: ①未加装插卡机之前,GD X2平均有效作业率为90%,最高有效作业率为95.6%; ②未加装插卡机之前,成品小盒质量检验合格率为98%; ③小组成员都是生产技术骨干,曾成功进行过多次设备革新,经验丰富; ④本次活动得到了设备部门和车间大力支持,为实现目标提供了保证。 原因分析 为寻求解决办法,小组召开了专题分析会,大家广开言路,查问题、找原因,并通过图纸、资料,把焦点集中在插卡机上。归纳起来同人、机、料、法有关。下面就根据大家的意见作因果分析: 卡 片 折 角 歪 斜 人 法 操作技能不一致 机速不稳 卡片规格不一致 料 机 调机方法不当 新挡车工 经验不足 吸臂吸卡不牢 吸臂吸孔偏小 卡片左右摆动 5轮模盒结构不合理 分配盘未能准确完成吸、放卡动作 分配盘相位不准 卡片折角歪斜因果分析图 从四大因素中,我们找到造成卡片 折角、歪斜的6个末端因素,即: 1、新挡车工经验不足; 2、调机方法不当; 3、卡片规格不一致; 4、吸臂吸孔偏小; 5、5轮模盒结构不合理; 6、分配盘相位不准。 为针对性地解决问题,抓住主要矛盾, 对以上6个末端因素逐一确认,见表: 措施对策 要因确认结果:第4、5、6项末端因素是降低插卡质量的主要因素。针对以上确认结果,小组充分进行策划、论证,制定对策如表: 实施 按对策表制定的措施,小组拟定了实施方案,绘制了图纸,报请厂部设备部门审批,取得了他们的支持,并指导小组开展工作。 措施一、扩大3号轮底板风道吸风孔孔径,增大风室,同时简化原弯曲复杂的气路。见示意图: 验证:随着气路的简化和吸风孔的扩大,吸臂吸嘴在工作过程吸卡力和摩擦力明显加强,完全消除了过去吸卡不牢带来的机器运行故障。 活动前3号轮底板风道吸风孔示意图 活动后3号轮底板风道吸风孔示意图 改动后的吸臂吸卡牢固 措施二、改革5轮模盒右侧结构。5轮模盒为左、右两块固定块组成,卡片进入小盒时,因其平面小于小盒,在输送过程卡片出现向右侧固定块摆动,导致卡片被碰撞,发生折角。经试验,在右固定块增加一小挡板,可以完全控制其摆动。见示意图: 5轮模盒改进示意图 验证:5轮模盒经过改动,卡片在输送中摆动现象完全消除,

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