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提高湿法磷酸生产中调节阀的使用周期
——磷酸仪表班QC小组活动
发表人:罗春红
云 天 化 国 际|云峰分公司
YUNNAN YUNTIANHUAR INTHERNATIONAL CHEMICAL CO.,LTD|YUN FENG BRANCH
一、前言
随着工艺生产控制要求的提高,自动控制执行机构在自动化生产过程中愈显重要。而自动调节阀是化工生产中实现自动化生产的重要组成机构。在磷酸生产过程中,调节阀由于受各种含酸,含氟等介质的冲刷、结垢和腐蚀,部分调节阀出现阀体和阀内件腐蚀严重,内漏较大,使用周期大大缩短,造成影响工艺生产控制,维护和更新费用大量增加的难题,给日常生产带来了不稳定因素,因此,延长调节阀使用周期尤为重要。
单位名称
仪修磷酸班
成立时间
2008年6月27日
备注
QC小组名称
仪俢厂磷酸仪表班班QC小组
注册号
YF-10-11
小组类型
攻关
课题名称
提高湿法磷酸生产中调节阀的使用周期
小组成员
姓 名
年龄
性别
受教育程度
职称
职务
分 工
左应平
25
男
大学
助工
副班长
组织、协调、全面负责
2010.8辞职
罗春红
39
女
高技
技师
班长
组织、协调,全面负责
2010.8调入
冉启林
39
男
中技
高技工
实施、维护
吴帆
40
男
中技
实施、维护
樊志芬
40
女
中技
实施、维护
张 俊
40
男
职高
高技工
实施、维护
曾世洪
38
男
中技
维护
陶文果
45
男
中专
助工
维护
二、小组概况
三、选题理由
四、现状调查
对磷酸厂20万吨/年磷酸装置部分调节阀调查核实:
调节阀位置
调节阀类型
调节阀材质
存在问题
使用年限
其它位置使用年限
B系列一氟洗涤槽液位调节阀
气动薄膜单座阀
316L+ST
结垢、腐蚀、内漏较大
3~4个月
2~3年
A、B系列进冷凝器循环冷却水调节
气动蝶阀
316L+ST
阀板腐蚀,卡塞内漏较大
2年
4~5年
尾洗热水循环槽循环水流量调节阀
气动薄膜单座阀
316L+ST
腐蚀,内漏较大
3~5个月
2~3年
浓缩A、B进蒸汽饱和器脱盐水流量调节阀
气动薄膜单座阀
铸钢
高压冲刷,阀芯磨蚀,内漏较大
2年
3~4年
B系列滤布洗涤槽三洗水调节阀
气动薄膜单座阀
316L+ST
结垢、腐蚀、内漏较大
3~5个月
2~3年
分析调查的调节阀(部分未列出):
项目现状分析
1、调节阀内漏大到一定程度,就不符合工艺调节控制要求。
2、用于含氟介质的调节阀为直通单座阀,由于工作在高腐蚀性介质中,阀体、阀芯材质由 原来的316L换为316L+ST(耐腐蚀斯泰来合金),虽费用昂贵,但仍然不耐腐蚀,使用周期较短,而相同材质的调节阀用在其他介质中都能用2~3年。
3、调节阀阀后压力大多为常压,阀门前后压差大,因管道结垢严重,阀门通径选得略大,而阀门长时间工作在小开度,介质冲刷阀芯(座)严重;
4、阀门定位器供气气源管管径小,供气压力稍有不足使阀门动作不到位而内漏;
5、蝶阀型式的调节阀前后压差大,阀杆行程润滑得不到保障,时间长了导致气动执行机构驱动力不足,也是阀门内漏的原因之一 。
6、含氟介质结垢严重,堵塞阀芯是造成内漏的主要原因。
五、目标确定及可行性分析
1、目标确定:将常出故障的调节阀使用周期在现有基础上提高至1年以上。
2、可行性分析:
仪修厂已有用工艺隔膜闸阀改装调节阀的先例,在酸性介质中使用,可以延长使用寿命,效果较好。
工艺希望调节阀能够长期好用,有需求。采取调节阀体前后介质压力等措施来减轻介质对阀芯的冲刷 ,是可行的。
加强巡检维护、加油润滑,减少阀杆卡塞和气源动力不足引起阀门动作不到位现象的发生,是可行的。
分厂领导积极支持,推广选用新技术,改变执行机构类型,减少气动推力不足导致的阀门关不动,打不开等动力问题,是可行的。
上述情况,具有可操作性。
六、原因分析
原因分析:
结垢严重
介质冲刷
阀内件质量差
阀芯、阀杆连接坏
调节阀使用周期短的原因
调校不及时
巡检不到位
阀门定位器故障
长期小开度工作
前后压差大
高腐蚀
振动大
空气质量差
人
设备
环境
阀内件选型错误
润滑差
维护技能差
PID参数设置不合理
原因分析一
1、维护技能差:维护人员的维护技能参差不齐,有待提高。
2、调校不及时:对阀门的检修维护不及时,没有做到预防性维护检修。
3、润滑差:调节阀阀杆行程润滑差,造成阀杆行程动作不到位,增加执行机构的驱动力,是造成内漏的主要因素之一。
4、 PID参数设置不合理:调节阀动作发生震荡。
5、巡检不到位:部分阀门位置偏僻,巡检有死角,需要维护人员加强工作责任心。
人的因素:
原因分析二
1、调节阀前后压差大:调节阀选型参数核
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