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4Q-概况
Q3-改善
不良描述
改善措施
完成时间
责任部门
责任人
监督人
AC/DC支架XEE.V1K27.0, XEE.V1K32.0等多款五金件边缘来料生锈。
1.工程部制定《产品断口防锈工艺规范》;
2015-7-27
工程部
卢华森
邓真国
2.在ABB产品生产前品质部QE组织各工序生产/品质ABB项目组相关人员按照《产品断口防锈工艺规范》要求进行产前品质要求培训;
从2015年7月 27日开始执行
品质部
王剑平
吴华胜
3.生产各工序ABB项目作业员严格按照《产品断口防锈工艺规范》要求作业、自检及报检 ;
从2015年7月 27日开始执行
生产部
各工序 ABB项目 作业员
各工序ABB项目成员
4.品质部各工序ABB项目组成员现场按照《产品断口防锈工艺规范》要求进行检验;
从2015年7月 27日开始执行
品质部
各工序ABB项目组成员
王剑平
5.ABB项目组OQC对产品进行出货品质检验。
从2015年7月 27日开始执行
品质部
ABB项目组OQC
王剑平
AC/DC支架底座的密封棉来料是双面胶黏贴的,容易脱落。
1.工程部修改ABB四款密封棉技术要求,增加密封棉的耐温度要求:5.3M-467能满足200℃粘贴不脱落;
2015-8-1
工程部
卢华森
邓真国
2.采购部按修改后的ABB四款密封棉技术要求重新采购密封棉;
从2015年8月 1日开始执行
采购部
李鹏
曾美芳
3.装配工序ABB项目FQC对每台产品进行密封棉粘度检验。
从2015年8月 2日开始执行
品质部
装配工序ABB项目FQC
王剑平
DC门很难正常开关,而且关上后顶部的密封条有缝隙,另有一台机柜门板错位。
我司工程师与ABB客户设计沟通改善方案
2015-7-27
工程部
卢华森
邓真国
来料已组装好12Pcs YVD.V1K18.1组件上XEE.V1K0794.0五金件组装反向,与WI要求组装方向不相符。
1.工程部根据客户提供的装配图纸编制《装配SOP作业指导书》 ;
2015-7-28
工程部
陈桂平
邓真国
2.装配工序ABB项目作业员严格按照《装配SOP作业指导书》进行装配、自检及报检;
2015-7-28
装配车间
装配工序 作业员
装配工序ABB项目 成员
3.装配工序ABB项目FQC严格按照《装配SOP作业指导书》进行首检、巡检、终检。
2015-7-28
品质部
装配工序ABB项目FQC
王剑平
安装大电感的五金条安装反向,导致电感组装后对不上螺丝孔。
1.工程部制作《装配SOP作业指导书》 ;
2015-7-28
工程部
卢华森
邓真国
2.装配工序ABB项目作业员严格按照《装配SOP作业指导书》及3D图档进行装配、自检及报检;
2015-7-28
装配车间
装配工序 作业员
装配工序ABB项目 成员
3.装配工序ABB项目FQC严格按照《装配SOP作业指导书》及3D图档进行首检、巡检、终检。
2015-7-28
品质部
装配工序ABB项目FQC
王剑平
AC/DC门卡扣因表面螺丝凸出,导致关门划伤门板边缘。
1.工程部按照3D图纸模拟试装OK后修改沉头螺丝BOM资料,重新确定沉头螺丝规格、类型 ;
2015-7-29
工程部
卢华森
邓真国
2.采购部按修改后的沉头螺丝规格、类型采购 ;
2015-7-29
采购部
易桂芳
曾美芳
3.ABB项目IQC按修改后的沉头螺丝规格、类型及其它参数进行采购来料检验;
2015-7-30
品质部
何政
王剑平
AC/DC架子孔位处及五金件边缘处锋利。
1.工程部制定《去毛刺工艺规范》;
2015-7-27
工程部
卢华森
邓真国
2.在ABB产品生产前品质部QE组织各工序生产/品质ABB项目组相关人员按照《去毛刺工艺规范》要求进行产前品质要求培训;
从2015年7月 27日开始执行
品质部
王剑平
吴华胜
3.生产各工序ABB项目作业员严格按照《去毛刺工艺规范》要求作业、自检及报检; ;
从2015年7月 27日开始执行
生产部
各工序ABB 项目作业员
各工序ABB项目成员
4.品质部各工序ABB项目组QC现场按照《去毛刺工艺规范》要求进行首检、巡检、终检;
从2015年7月 27日开始执行
品质部
各工序ABB 项目组QC
王剑平
5.ABB项目组OQC对产品进行出货品质检验。
从2015年7月 27日开始执行
品质部
ABB项目组OQC
王剑平
与继电器组装的铝排有缝隙
不良描述
改善措施
完成时间
责任部门
责任人
负责人
来料XEE.V1K00.0五金件的螺丝孔漏铆钉。
1.压铆班长组织ABB项目组压铆作业员进行产前培训,明确图纸要求 ;
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