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天津冶金职业技术学院
毕业课题
转炉喷溅现象的成因与与预防措施
系 部:
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学生姓名:
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年 月 日
摘要
溅渣护炉技术是利用MgO含量达到饱和或过饱和的炼钢终点渣,通过高压N2的吹溅,冷却、凝固在炉衬表面上形成一层高熔点的熔渣层,并与炉衬很好地粘结附着。溅渣形成的溅渣层耐蚀性较好,同时可抑制炉衬砖表面的氧化脱碳,又能减轻高温渣对炉衬砖的侵蚀冲刷,从而保护炉衬砖,降低耐火材料损耗速度,减少喷补材料消耗,同时减轻工人劳动强度,提高炉衬使用寿命,提高转炉作业率,降低生产成本。
关键词:溅渣护炉,冶炼工艺,发展状况,经济效益
目录
摘要 …….…..Ⅰ
1转炉炉渣喷溅技术的发展和特点 ….I
1.1发展概况……………………………………………………………………….1
1.2技术特点……………………………………………………………………….1
2溅渣护炉工艺和实践……………………………………………………………...2
2.1基本原理和操作方法 2
2.2基本工艺参数 3
2.3溅渣护炉和冶炼工艺的相互影响 5
3溅渣护炉带来问题的成因分析 6
3.1炉底上涨 5
3.2喷枪粘结 5
3.3设备维修问题 7
3.4经济炉龄问题 7
3.5经济效益的计算问题 7
4 转炉炉渣喷溅技术的预防措施 7
4.1采用预压喷技术 ………………………………………………………………7
参考文献 91转炉炉渣喷溅技术的发展和特点
1.1发展概况
炉龄是转炉炼钢一项综合性技术经济指标。提高炉龄不仅可以降低耐火材料消耗,提高作业率、降低生产成本,而且有利于均衡组织生产,促进生产的良性循环。所以,大幅度提高转炉炉龄是炼钢工作者多年追求的目标。
转炉炉衬工作在高温、高氧化性条件下,通常以0.2~0.8mm/炉的速度被侵蚀。为保证转炉正常生产和提高炉衬寿命,我国冶金工作者做了许多工作,如采用焦油白云石砖、轻烧油浸白云石砖,贴补、喷补、摇炉挂渣等措施,使炉龄逐步提高到1000炉以上;进入80年代,转炉普遍采用镁碳砖,综合砌炉,使用活性石灰造渣,改进操作,采用挂渣、喷补相结合的护炉方法,使转炉炉龄又有明显提高。
溅渣护炉是近年来开发的一项提高炉龄的新技术。该技术最先是在美国共和钢公司的大湖分厂,由普莱克斯气体有限公司开发的,在大湖分厂和格棱那也特市分厂实施后,并没有得到推广。l991年,美国LTV公司的印地安那哈鲍厂(1ndianaHabor)用溅渣作为全面护炉的一部分。1994年9月该厂232t顶吹转炉的炉衬寿命达到15658炉,喷补料消耗降到0.38kg/t 钢,喷补料成本节省66%,转炉作业率由l984年的78%提高到l994年的97%。之后,美国有15家以上钢厂采用该技术,美国内陆钢公司炉龄已超过20000炉。加拿大、英国、日本等也已相继投入试验和应用。
我国从l994年开始转炉溅渣护炉试验,采用和发展的速度很快。鞍钢、首钢、宝钢、武钢、太钢等一些转炉厂采用溅渣护炉技术,炉龄大幅度提高,取得了明显效果。其中,宝钢、武钢、首钢炉龄已逾万炉。2003年武钢二炼钢创造了30368炉的转炉炉龄记录。
溅渣护炉是转炉护炉技术的重大进步,这项能够大幅度提高转炉炉龄、降低耐火材料消耗的技术,在我国展示了广阔的推广应用前景。
1.2技术特点
溅渣护炉的技术特点有:
(1)操作简便 根据炉渣粘稠程度调整成分后,利用氧枪和自动控制系统,改供氧气为供氮气,即可降枪进行溅渣操作;
(2)成本低 充分利用了转炉高碱度终渣和制氧厂副产品氮气,加少量调渣剂(如菱镁球、终渣改性料、轻烧白云石等)就可实现溅渣,还可以降低吨钢石灰消耗;
(3)时间短 一般只需3~4min即可完成溅渣护炉操作,不影响正常生产;
(4)溅渣均匀覆盖在整个炉膛内壁上,基本上不改变炉膛形状;
(5)工人劳动强度低,无环境污染;
(6)炉膛温度较稳定,炉衬砖无急冷急热的变化;
(7)由于炉龄提高,节省修砌炉时间,对提高钢产量和平衡、协调生产组织有利;
(8)由于转炉作业率和单炉产量提高,为转炉实现“二吹二”或“一吹一”生产模式创造了条件。
2溅渣护炉工艺和实践
2.1基本原理和操作方法
溅渣补炉的基本原理是在转炉出钢后,调整终渣成分,并通过喷枪向渣中吹氮气,使炉渣溅起并附着在炉衬上,形成对炉衬的保护层,减轻炼钢过程对炉衬的机械冲刷和化学侵蚀,从而达到保护炉衬、
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