炉故障处理.docVIP

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炉故障处理

断电:UPS供电 通知配电房、上级领导和其他相关人员, 短时间断电,温度降至允许范围内,记录掉电前的温度,功率,来电后切换功率模式,功率设定高于原来10%左右,待温度升上来后转成温度模式, (在长晶阶段,由于温度将的过快,最好把隔热笼降下来,等来电,建议不适宜全闭合) UPS不供电 检查线路,通知相关人员,关闭压缩空气,来电后重新自动运行,绕过抽真空检漏,如果温度超过1175,会自动跳M1,暂停进入跳步,温度转换功率模式,增加功率至大于原来的10%左右,长晶时注意顶部结晶, 断水:车间整水路断水,必须立刻开启备用自来水并通知相关人员(断水最危险,备用水流量低,但足可以保护设备),待来水后进行切换成循环水 单台支路断水,一般叶轮堵住了,将主参数设0,立即清洗涡轮,注意将进出水关闭,短时,如果时间过长,稍微打开进出水让温度较高的水流出来,再进行安装 如果支路仍然断水,有水流量但是没有信号反馈,经运通参数直接设为零即可以,待运行结束再处理,GT, 精工,直接利用模块其它信号,并接相邻信号,使其反馈与其同样的信号。或者直接更换模块 硅液溢流: 首先复位,测试溢流线值并且观察液面及功率曲线变化,测试阻值 无穷大,或者被熔断但是仍被硅液连接,但是阻值肯定会变大,则可以判断确定硅液溢流(GT,JJL,可以依据出水温度做参考,) 还有种可能,阻值偏小,甚至1以下,这时应该被短路了,可以确定没有熔断,重新自动运行 注意:长晶阶段确认不溢流降低隔热笼加热,建议不要完全闭合, UPS 故障: 首先看下UPS输入,输出端指示灯是否亮,或者用万用表量输入,输出端电压,确认没有电压输出,立刻短接UPS:精工05222-05223;05001-05002 京运通的接:15-17;16-18 GT 01030-01130;01050-01150 来电后按照以上断电方法处理 3.控制器或更换控制器正常后,对炉子重新启动前应把该炉子的压缩空气关闭。使其无法打开V1阀抽真空,消除安全隐患。 4.控制器为节省时间,不需要拆下红屏故障的控制器,直接将线拔下插入新控制器中即可。 5.操作都应对软件重启判断是否能连接上控制器。 短路: 电流偏大,主要出现在融化阶段,可能是CC盖板受热变形与顶加热器接触而短路,处理方法 降低原来功率,或断电,如果仍然还是这样情况,建议断开停炉了 打火: 电流明显偏小,主要出现再加热阶段,注意看电源柜上面的电流,一般低于3000就得注意了 功率曲线波动: 应急处理:将PID值P调小,暂停5-8分钟,功率模式控制,如果效果不是很明显,出炉后跟换氧化铝管,检查铂铑丝上是否有损伤或者异物,以及双芯管铂铑丝及氧化铝管的位置是否正确,及时处理 TC失效: 京运通TC1显示1800失效后温度显示高于1575会引发最大温度紧急报警,此时若不立即处理120秒后DSS炉会自动切断电源。我们可以在这120秒内立即拔除TC1热电偶或立即引用功率曲线运行DSS炉就会停止倒计时 炉子运行过程中,产生最大功率报警的应急处理办法 炉子点击暂停,或者进入模式界面将温度控制模式改功率控制模式,将功率值降低,当温度上升到接近设定值时将功率模式转换温度控制模式继续运行。 如果温度上不去,功率一直偏大,点击急停,进入急冷,防止加热板长时间过热烧坏。 出炉后用砂纸打磨烧黑加热板,把氧化层打磨掉,再用酒精擦洗重新安装加热器 运行过程中泄露,压力很难上去,偏差报警 插板阀没关死, 插板阀密封圈有划痕,不能够密封 抽真空检漏很难通过 建议检查防爆阀和溢流线,TC管 抽真空开始压力粗值不变 建议查看上下腔室是否合紧 真空检漏通过,但是硅锭表面仍然氧化严重 1.TC管漏气 2.腔室或者电极可能有漏水现象(漏水表面成五颜六色) 腔室进水或湿气很大 抽真空至0.1mbar以下,可适当加热,隔热笼不要闭合,设定下腔室压力和进出气流量,以更好的带走蒸发出来的水分, 热场检查阻值偏小: 主要看陶瓷垫片、套筒、吊装陶瓷座,使用吸尘器将连接处碳粉吸干净即可 冷却阶段TC管泄漏 多半是由于电磁阀密封圈不密封 注意泵组 气镇阀旋紧后返半圈,目的将腔室的中排出来的油经过气镇阀返回油箱,同时还可以释放部分气压以防止气经过压缩凝结成水 排气阀压力表,越小越好,过大说明堵住了 以及油位和异响 硅锭表面氧化 首先确定检漏通过,一般可能会出现氧化铝管可能漏气,或者电极渗水 碳氧含量 氧 20ppma 碳 17ppma 京运通炉机械泵异响 检查泵组发现电磁阀不吸合,发现供电磁阀线圈的220伏电没有,在接线盒里一个熔断丝断开,导致后果形成 长晶阶段隔热笼不提升 手动激活,驱动器故障需重新启动其工作电源,内置抱闸没有通电吸合,继电器坏了或者线接需了, 运行过程中机械泵故障 手动关闭进出气阀门保压,接软管至隔壁一台机械泵

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