前后清洗故障排除方法案例.docx

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前后清洗故障排除方法案例

前后清洗的常见故障及解决措施温馨提示:大家以后有空把前后清洗常见的故障记录在这里面,可以互相学习探讨!如有补充或修改的可以更改,也可以留下未解决的问题共同探讨!Rinse1\2\3槽流量过低1、风刀堵塞:通风刀;2、滤芯堵塞(附着结晶盐):冲洗滤芯,严重堵塞时更换新滤芯3、碱槽喷淋过大、碱槽风刀堵塞4、电机是否正常工作HF\HNO3Fellbellowminimumflow原因\措施:1、酸槽溢流口被碎片堵塞:吸碎片;2、溢流阀漏:更换溢流阀;3、溢流口有碎片;Convergor1\2\3driveerror原因\措施:1电机与该处滚轮的故障2误操作.滚轮速度超出范围HCLMediasupply1Levelforreplenishment(补加)notachieved原因\措施:HF\HCLSupplyLevelforremixnotachieved原因\措施:RinseAcidic1BathPretectionagainstdryrunning原因\措施:缺少水:加水Rinse1\2\3Timeoutfilling原因\措施:加水时间不够:继续添加水CoolingunitLevelnotOK原因\措施:液位达不到,手动补水,810/18出料时硅片有细小水珠:原因\措施:1、调整风刀大小或其角度;2、HF酸药过少:添加HF酸;3、风刀部分堵塞如何判断滚轮是坏的【滚轮的下边缘与滚轮轴有一定的间隙】1、滚轮上下滚动幅度较大;2、上滚轮轴相对下滚轮轴转动左右摆动;3、滚轮接触Wafer时向上动作幅度不明显连续误报警叠片,报警不消失1、 检查感应进出料的传感器的灵敏度(机器进出料口侧面下方),调整其灵敏度(正常情况下是小指示灯{8个}红绿交替)。2、 拧松或拧紧机器上放的报警指示灯(红→黄→绿),直至显示绿灯亮为止如何减少碎片【就Rena机器而言】1、 保持所有上滚轮、下滚轮各自水平且互相平行【做PM时调水平】;2、 保持上下滚轮的O-Ring圈良好接触;3、 滚轮滚动时其滚轮中心轴应在一条直线上【观察时可以其他参照物进行参照】;4、 滚轮轴应与滚轮内侧下边缘保持一定的间隙;5、 定期固定滚轮轴;6、 调节喷淋、通风、喷药时其角度和流量的速度,切勿过大;7、 齿轮箱磨损8.O-Ring是否磨损叠片的可能原因:1、 Exhuast排风速度强;2、 风刀、喷淋速度快;3、滚轮不水平;4、挡板处滚轮支架磨损,挡板相对变高刻蚀槽电机泵转速慢,打药打不上来检查变频器电压、电机三相、PLC开复机(Copy程序)做W156片后换W125片时有大量叠片,竟检查在酸槽中有一滚轮错装,离喷淋隔了一根,使得滚轮与喷淋间隙增大,跑片时无滚轮压而受水流影响打漂,致使其歪片,换装到喷淋管旁边时,跑片正常。制绒槽HNO3\HF流量低(泵正常运转,流量计显示流量为零)等片子在制绒槽中出来时,对制绒槽单独打成手动状态,Manual→Stop→Draningbath→Fillingbath,直到流量计显示直到显示数字,然后打成自动状态Atuomation。做厚200的硅片时有大量碎片,经检查,在一滚轮处,发现滚轮滚动缓慢,与齿轮咬合过松,调整滚轮与齿轮的松紧度,跑片正常。出现脏片可能原因:1、碱槽药液浓度低;2、滴定阀损坏 3.冷却水管破裂,冷缺水进入溶液,使药液浓度变低措施:1手动补加药液2停机截取破裂的水管CoolingunitNotready原因:Level液位低ProcesscleanairdeyersnotOKLostcommunicationtoPLCHNO3Mediasupply1DosagetankTimeoutfilling检查楼下加药处的传感器是否正常工作Rinse1槽排水时间过长1、 Rinse1排水口被碎片堵塞;2、 传感器位置过低;3、传感器过脏,影响灵密度碱槽有大量结晶盐1、 rinse1风刀压力过小,无法吹干片子,导致酸性的rinse1溶液进入碱槽2、 rinse1喷淋角度和喷淋大小存在问题,尤其是下喷淋若开的过大会溅入碱槽制绒槽与rinse1之间风刀处叠片,发现风刀与其支架在四五道之间有间隙,风刀位置相对较高,硅片过不去,微调高风刀前一滚轮(在其滚轮在塞一软绵垫后,跑片正常。误按急停按钮措施使急停按钮恢复常态,打开操作界面的按钮【ON】,

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