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52锅炉主汽温度偏低问题的探讨及解决方案
#2锅炉主汽温度偏低问题的探讨
及解决方案
杨金富
(焦作丹河发电有限公司)
摘要:本文针对目前#2炉主汽温度低的问题,吸取以前改造的经验及教训,从另一角度分析根本原因,并提出了比较系统、完整的改造方案。
关键词:#2炉 主汽温度 探讨 解决方案
前言
我厂#2锅炉系武汉锅炉厂生产的WGZ410/100—Ⅰ型单汽包自然循环固态排渣煤粉锅炉,属П型露天布置。制粉系统为中间储仓式,锅炉采用四角切圆燃烧,热风送粉;受热面布置沿烟气流向依次为炉膛水冷壁、屏式过热器、高温对流过热器、低温对流过热器、高温段省煤器、上级空气预热器、低温段省煤器、下级空气预热器。
锅炉设计的主要参数如下:
额定蒸发量 410T/H
汽包压力 10.99Mpa
过热蒸汽压力 9.81 Mpa
过热蒸汽温度 540℃
给水温度 222℃
热空气温度 376℃
排烟温度 125℃
锅炉效率 91.37%
燃料消耗量 45.9T/H
#2号锅炉温度控制设计采用二级喷水减温。从80年代后期,该锅炉一直存在着满负荷运行时主蒸汽温度偏低的现象,且乙侧汽温尤为明显,致使#2炉无法稳定带满负荷,严重影响了机组的安全经济运行;从87年至今,先后对#2炉进行过数次改造,虽有好转,但未从根本上解决问题,且对锅炉效率也造成了一定的影响(如排烟温度增加等)。
1 影响主蒸汽温度偏低的主要因素
1.1 汽包水平度的影响
汽包水平与否会直接影响主蒸汽温度。当汽包水平偏差较大,汽包内清洗水层的厚度严重不均,出现一边厚一边薄,影响蒸汽的清洗质量,使蒸汽大量带水,从而影响主蒸汽的汽温。
1.2 汽包内部结构的影响
1.2.l 给水管道的影响
给水管道进入汽包,一半引向汽空间作为清洗水膜,然后通过溢水槽进入水空间;而另一半则直接进入水空间,当进入汽空间的给水管局部泄漏,给水直接射向汽空间,使经过清洗后的蒸汽又重新带水,严重影响蒸汽品质,导致主蒸汽温度下降。
1.2.2 汽包内分配联箱的影响
分配联箱内的湿蒸汽应全部经旋风分离器分离后进入清洗孔板,分配联箱的顶部设有清洗水溢水槽,当溢水槽钢板某部分漏焊或焊缝拉裂,则湿蒸汽可通过该处直接短路进入汽空间,从而使清洗后的蒸汽又重新带水,影响蒸汽品质。
1.2.3 旋风分离装置的影响
旋风分离装置是用来对汽水进行分离的,如旋风筒从联箱上脱落或腐蚀穿孔或焊缝漏焊,都会影响汽水分离,使联箱内的部分湿蒸汽未经分离直接进入清洗孔板,从而影响蒸汽品质。
1.3 烟气走廊的影响
在过热器区域如形成烟气走廊,也会使过热器部分吸热量高和部分吸热量低造成热力不均,从而影啊主蒸汽温度。
1.4 燃烧器安装角度的影响
如一次风燃烧器安装角度不正确,其喷射方向过低,会使火焰中心下移,使过热器区域烟温下降;如二次风过弱,则火焰中心温度下降,使过热器区域烟温偏低;如三次风角度过低,使火焰中心下降,也会使过热器区域温度降低。以上都会影响过热器的吸热效果,而使主蒸汽温度偏低。
1.5 过热器受热面的影响
过热器受热面不够(设计问题)或受热面严重脏污,都会影响过热蒸汽的吸热,使主蒸汽温度偏低。
2 检查与分析
针对以上影响主蒸汽温度的因素中,汽包水平度应无太大的问题,应该可以排除。另外,为提高主汽温度,燃烧器角度已经几次进行了上仰改造,因此也不存在造成主汽温度低的问题,也可以排除。
从运行情况来看,锅炉投停粉时,汽包及主汽温度的反应非常灵敏,且未出现过汽温突降等情况,因此,虽无有这方面的实验数据,但也基本可以排除汽包内部结构引起主汽温度低的原因。
另外,从对#2炉的多次改造的情况来看,无论是将各火嘴(一、二、三次风喷口)上抬,还是在燃烧器区的水冷壁管上涂红外线绝热涂料,以及2004年4月份小修中的增加卫燃带;虽有一定效果,但效果一直不明显。
因此,有必要换一个角度来分析#2炉主汽温度偏低的问题,以便找出根本原因及采取有效的措施,来改变这个对机组安全生产及经济运行极为不利的影响因素。而针对现有的有限的监测手段,只能对运行中取得的一些报表数据进行统计分析,以便从中找出关键问题及解决问题的办法(下表为投运吹灰器后所取的数据):
参数名称 设计值 ℃ 统计值 ℃ 屏式出口汽温 388 甲 369.6 乙 397 顶棚 一次交叉 及低过出口汽温 477.5 甲 478 乙 424.6 顶棚及低过温升 89.5 甲 81 乙 55 高过冷段入口汽温 低过出口二次交叉 449 甲 454 乙 429 高过冷段出口汽温 501 甲 504 乙 481 高过冷段温升 52 甲 50 乙 52 高过热段入口汽温 热段入口二次交叉 486 甲 495 乙 478 高过热段出口汽温 540 甲 543 乙 535 高过热段温升 54 甲 65 乙 40 过热器后烟温 640 甲 6
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