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300MW国产循环流化床锅炉减温水量控制措施.doc
300MW国产循环流化床锅炉减温水量控制措施 【摘 要】分析国产300MW循环流化床锅炉减温水用量过大影响因素,通过燃烧调整试验,优化一二次风、上下二次风配比,调整尾部烟气挡板开度,合理分配各级过、再热器的吸热份额,确保稳定、高效燃烧,维持汽温压红线运行,大幅度降低减温水用量,尤其再热减温水用量提高机组经济性。 【关键词】300MW;循环流化床锅炉;减温水用量;控制措施;经济运行 1 引言 福建华电漳平火电有限公司2*300MW循环流化床机组,锅炉采用东方锅炉厂生产的DG1025-17.4-Ⅱ18型,亚临界参数国产化循环流化床汽包炉,汽轮机为东方汽轮机有限公司制造的N300-16.7/537/537凝汽式汽轮机,发电机是东方电机股份有限公司生产,型号为QFSN-300-2-20B型。锅炉减温水用量较大,特别是在250MW以下,为防止超温,过热器、再热器减温水量用量较大,影响耗差在4g/kw.h以上,而且负荷越低,减温水用量越大,对煤耗影响也越大。有效减少减温水用量,可以显著提高经济性。 2 减温水用量控制与燃烧调整息息相关,主要影响因素及燃烧调整原则: (1)床温控制在870~920℃,确保锅炉稳定、高效燃烧,兼顾脱硫、脱硝效果,尽量维持床温高位运行。通过床压、一次风量、下层的二次风量以及播煤风量和返料风量调整,尽量维持高床温运行,建立密相区高温、集中燃烧区域,以减少飞灰、底渣含碳量,全烧无烟煤床温提高了50℃,飞灰降低5%,全烧褐煤影响会少点。 (2)床压维持在5.5~6.0kPa,高负荷时控制偏低值,低负荷、全烧无烟煤和大比例掺烧无烟煤控制偏高值,提高蓄热量,增加抗干扰。床压过低,炉内床料量少,密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,炉内屏式过热器及屏式再热器的对流传热增强,减温水用量增大。床压过高,一次风量升高,风机电耗升高,炉内床料粒子浓度大,炉内受热面磨损加重,二次风的穿透能力弱,稀相区煤粒与氧的混合效果差,燃烧效率低。 (3)一次风对密相区具有冷却作用,确保良好流化、床温稳定、均匀情况下尽量降低。一次风量,保证物料处于良好流化,同时提供燃烧部分氧气,在确保良好流化、床温稳定、均匀情况下尽量降低。当密相区缺氧严重(氧量低),增大一次可以使密相区燃烧加剧,提高床温;当一次风与给煤量匹配(正常氧量),加大一次风,由于一次风本身的冷却作用和循环灰量增加带出密相区热量增加,会降低床温。正常燃烧工况下,一次风量降低,床温升高,炉膛出口烟温升高,尾部受热面吸热份额增加,炉内对流传热降低,水冷壁、屏过、屏再相对吸热份额下降,过、再热减温水用量增加,反之亦然。但一次风量过低,稀相区燃烧份额减少,蒸发吸热不足,汽压上不去,负荷升不上去,过热吸热相对上升,屏过、屏再吸热份额下降,减温水用量增大,密相区欠氧燃烧造成底渣含碳量升高。一次风量过大,整个密相区上移(类似煤粉炉火焰中心上移),稀相区燃烧份额增大,烟气携带物料增大,排烟热损失及飞灰升高,水冷壁、屏过、屏再吸热量升高,相应减温水用量也会增大。 (4)二次风总量控制氧量在要求范围内运行。二次风量增加,尾部烟道烟气流速增加,对流换热增强,汽温上升明显,减温水用量增大,排烟热损失和风机电耗也增加。下二次风口布置位置低(与给煤口同一高度,离风帽约50cm)主要作用是补充初期燃烧的氧量且对床温影响很大,起到类似一次风的作用,下二次风增加,床温下降,炉膛出口烟温下降。上二次风位置较高主要补充后期燃烧氧量,特别是补充中间燃烧氧所需。密相区有大量的床料,阻力大,二次风无法穿透到锅炉中间,上、下二次风都存在穿透力不足,造成炉膛中心区域缺氧状态,导致飞灰含碳量偏高。为改变密相区的缺氧状态及防止下二次风管烧红,负荷230MW以下时,保持上下二次风总门开度比2:3;230MW以上保持上下二次风总门开度比1:2,不同负荷下具体最合适比例还是要通过燃烧调整试验确定。 (5)褐煤掺烧量大,氧量控制在2.5%左右,若无烟煤掺烧量大,氧量应控制在3%以上。氧量过大,风机电耗、排烟热损失大,磨损也加大;氧量过低,不完全燃烧损失增大、石灰石脱硫效率下降。试验表明氧量控制在2.5%---3.5%间,飞灰、炉渣含碳量是下降,排烟温度增加缓慢,锅炉效率上升且石灰石在炉内脱硫影响最小,较低氧量运即可提高锅炉效率又利于降低锅炉尾部受热面的摩损。 (6)合适的燃煤粒径对锅炉燃烧效率影响很大,控制最大粒度保证良好流化,粒径分布也和重要,过细、过粗要少,褐煤偏粗点,无烟煤偏细点。燃煤偏细,稀相区物料浓度较大,从分离器逃逸的机械不完全燃烧损失增大,飞灰可燃物增大,而且滞后燃烧严重,造成炉膛上部、分离器温度过高,影响热负荷正常分配,减温水用量升高。燃煤偏粗,床料粗颗粒偏多,稀相区细颗粒偏少,对流传热下降,汽压难升,负荷不好升,控制燃煤粒径
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