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7.对于锁风阀和星型给料器根据具体情况,定期给各润滑点及凸轮、辊子表面供润滑脂,特别注意各运动件的动作是否协调,有无错位,脱落和松动。定期检查翻板、叶轮、内衬及其它易磨件的磨损情况,如已损坏应及时更换。 8.电除尘器在使用时,应不定期小修(利用工艺生产停车机会)包括:检查阴极线是否折断,阳极板是否变形,阴阳极悬挂点是否有脱落松动现象。检查分布板孔有否堵灰。擦洗绝缘瓷轴,检查有无振打锤脱落,检查尘中轴承和振打传动装置,阴极保温箱处密封毡被灰尘污染及时更换。更换损坏的零件。测量设备接地电阻<2Ω 9. 电除尘器在使用1年后应中修一次,中修包括更换磨损件,校直已变形的阳极和阴极线,重新检测和调整阴阳极间距,检查电控部分并作彻底清理工作。但不允许用水冲洗电场内极板、极线、只能用干法清理粘灰。 10.电除尘器在使用2年后应大修一次,大修包括更换锈蚀或损坏的阴极线、阳极板和振打部件,传动部件(电机,减速机),磨损另部件,保温层等。 11.电气部分的维修和保养应遵循《电气说明书》 12.电除尘器在使用时应建立必要的安全制度,维护保养制度和值班制度等。 13.稳定工艺操作 1.阳极系统故障 热膨胀不畅造成阳极板弯曲:使电场异极间距变小,电场运行参数下降,严重时电场短路。 原因分析及处理方法:安装时或者设计中阳极板排底部与振打导向板底部距离小于40-50mm;保证膨胀间隙。 烟气温度高于设计值:需要现场处理导向板开口,底部分磨平。 灰斗积灰引起,需及时排灰。 2.阴极系统故障 现象及危害 原因分析 处理方法 芒刺线脱落,螺旋线脱钩,造成电场短路或拉弧 螺栓松动。 螺栓点焊强度不够或者没有点焊。 螺旋线安装时候拉伸过长;螺旋线表面损伤。 加强安装质量 用正确的安装方法安装阴极线。 注意螺旋线的表面质量,对表面有损伤的提前报废。 阴极线松动变形。引起振打加速度衰减,使极线积灰严重,松动的极线容易脱落、断线。 固定螺栓、螺母未点焊牢固。 与极线安装、发运有关 加强安装质量。 对松动的极线重新紧固并点焊死。 对变形严重的应更换。 阴极框架沿垂直烟气方向整体偏移,使异极距改变,运行电压下降;阴极框架沿顺烟气方向整体偏移,使收尘面积相对减小。 阴极框架由4个阴极吊挂点支承,4个点不水平时,引起阴极框架整体偏移。 调整4个吊挂点的水平。 3.阴阳极振打系统故障 紧固螺栓松动后振打部件松动,紧固螺栓脱落后掉锤、掉砧等;影响振打效果,又可能造成振打机构故障。 焊接强度不够。由于振打机构随时处于振打力冲击之下,焊接质量非常重要。 保证焊接质量符合设计要求;大小修时要重点检查振打机构焊接情况,及时进行补焊处理。 振打轴卡死,造成极线、极板积灰严重,减速机烧毁,电磁转轴断裂,振打轴断裂等一系列问题。 振打轴同轴度差,轴旋转时阻力矩过大 加强安装质量,及时进行维护检修。 安装时振打锤与砧吻合位置不正,锤击部位磨损严重,造成卡死、咬合。 更换振打锤和砧 尘中轴承磨损使轴卡死; 更换尘中轴承 对设备维护后未将锤头回复原来状态或振打电机反转。 检查完毕后要注意将锤头复员,电动机更换后要先试转。 电场堵灰后将振打机构埋住。 发现严重堵灰时要将振打机构停运。 4.灰斗及出灰系统故障 灰斗堵灰。 造成的危害: 1.电场短路 2.振打系统故障: a.振打轴断裂。 b.电瓷转轴断裂。 c.尘中轴承破损。 d.振打电机烧毁。 3.阳极板脱钩变形 4.灰斗脱落或设备 垮塌的重大事故。 气力输灰故障或者出力不够 排除气力输送系统故障,出力不够时要增加出力。 灰斗加热或保温不良,插板阀露风,蒸汽管泄露使灰流动性下降。 加强灰斗焊接质量;改变蒸汽加热管走向;加大灰斗保温范围。 灰斗挡风脱落 挡风板容易发生吊环断;小修时加强维护。 电场内出现严重积灰 电除尘器的故障处理及说明 电除尘器在使用过程中,会出现各种各样的故障,操作人员应在了解了事故产生的原因之后及时采取措施予以排除,下面简要汇总几种经常出现的故障及处理方法 (见下表)。 故障 原因 处理方法 电源跳闸,开关合不上 (1) 1.高压回路已短路。 2.绝缘陶瓷及石英管和瓷轴绝缘不良。 3.电缆损坏引起过电流。 1.检查阴极线是否折断,靠在阳极板上。 2.用兆欧表测量次极对地电阻。 3.检查电缆头有否破损。 收尘效率不高 (2) 1.进入电除尘器的烟气参数不符合设备使用条件。 2.阴极线肥大。 3.振打装置失灵。 4.漏风率较大。 5.气流分布不均匀,分布板堵孔。 1.重新调整烟气参数。 2.消除极线积灰。 3.连续开启振打机构。 4.用密封胶堵漏风。 5.连续开启分布板振打。 一次工作电流过大 二次电压接近于(3) 1.阴、阳极短路。 2.绝缘陶瓷及石英管和瓷轴内壁因冷凝结露造成高压对地短路。 3.高压电极或电缆头对地击穿短路。 4

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