罗68-1施工总结.docVIP

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罗68-1施工总结

罗68-1井固井施工报告 一、基本情况 1、井身结构 一开:444.5mm×331m;339.7mm×330.37m 二开:311.2mm×2852m;244.5mm×2850.17m 三开:215.9mm×3450m;139.7mm×3450m 2、井身质量 最大井斜1.42度,井深位置2325m,井底水平位移10m。 3、完钻钻井液性能 固井时钻井液性能:密度1.79g/cm3, 粘度55秒,失水5ml,泥饼0.5mm,含砂0.3%,PH值11。 4、完井工艺 该井油层套管完井方案为尾管注水泥工艺,钻井设计水泥浆返至2700m。 二、固井设计 1、井下情况 3100m以前密度为1.30 g/cm3,钻进至3200m时密度提高至1.50 g/cm3。钻进至3208m时见显示,全烃值提高至80%,提高钻井液密度由1.53 g/cm3至1.68g/cm3,没压住并发生井漏,共漏失钻井液167m3,钻进从3254m以后未发现漏失。完钻电测前钻井液密度为入口1.78 g/cm3,出口1.77g/cm3,测后效,油气上窜速度为35m/h。 2、套管串结构 139.7mm浮鞋+139.7mm套管1根+139.7mm浮箍+短套1根+139.7mm浮箍+139.7mm短套1根+139.7mm碰压座+139.7mm套管串+139.7mm管外封隔器 3360m +139.7mm套管串+139.7mm管外封隔器(2830m)+244.5×139.7mm机械式悬挂器+送入钻具 3、水泥浆设计 (1)电测计算 根据电测井径计算,水泥浆计算量18.8m3,平均井径为22.68cm,电测井径扩大率为5.1%。 (2)水泥浆柱设计 本井采用防漏、增强、微膨水泥浆体系。 前置液:驱油剂:1m3; 高密度前隔离液:4m3,密度1.80g/cm3以上。 水泥浆:前导浆:2m3,密度1.80-1.85g/cm3 正常水泥浆:20m3,密度1.90 g/cm3以上。 水泥量44吨。 4、应急预案 (1)固井施工正常结束后,大排量循环,注意井口返出情况,防止固井后水泥失重发生油气上窜。 (2)到量不碰压,上提中心管大排量循环,循环正常后起钻,灌好加重钻井液(相当于在技套鞋处附加1Mpa压力),并关闭封井器封井6小时以上。 三、现场施工情况 11月24日20:00下套管至11月25日15:00完毕,15:30开泵循环至21:00,循环排量1.4 m3/min循环泵压7.0Mpa,井口返出正常。21:15注驱油剂1m3, 21:18-21:25注加重前置液(1.85-2.0)g/cm3(4 m3)。 21:25-22:00注入水泥浆(1.80-1.85)g/cm3 2m3 + 密度(1.90-1.95)g/cm3 16m3 +密度(1.95-2.0)g/cm3附近 5m3 ,共计水泥浆23 m3。整个注水泥过程井口返出正常。22:05压胶塞,注入压塞液1.0m3,压力为1.0 MPa,井口正常返出。22:08开泵替浆,替入水泥浆7.5 m3,停泵。22:14转2683车注后置液4 m3,22:23停车,继续开泵替浆,共替到23.0 m3时, 22:43 泵压从5Mpa涨到16Mpa后又迅速降到4Mpa.钻杆胶塞与空心胶塞复合。继续用泵替浆,22:55替到34.1 m3时停泵。(没有碰压显示,泵压6Mpa,停泵后压力回零)。22:59又开泵1.5min替入1.2 m3,(泵压6Mpa,停泵后压力回零),施工结束。共替入泥浆35.6方,整个替浆过程井口返出正常。23:12开泵循环,循环排量1.8 m3/min,循环至23:37见有驱油剂返出,未见水泥浆返出,返出钻井液振动筛前密度为1.80g/cm3,振动筛后密度为1.82 g/cm3。 四、钻塞情况 2010-11-28下钻探塞,在2675m 处遇阻。加压10吨,不能下放,于是合转盘钻进。从2675m至2790m(段长115m)均为水泥混浆,钻时1m/min。从2790m至2820m(段长30m)处为下立柱放空段,从2820m至2910m(90m)为合转盘钻进段钻时1m/min。从2910m至3076m(段长166m)为放空段,3076m至3085m处(段长9m)为合转盘钻进段。从3085m至3140m(段长65m)为放空段。从3140m至3149m处(段长9m)为合转盘钻进段。3149m至3200m(段长51m)处为放空段。3200m至3210m处(段长9m)为合转盘钻进段。3210m至3440m处(段长230m)为放空段。 整个钻塞过程中,振动筛处没有发现胶皮和铝片。 渤海钻井固井公司 2010-11-29

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