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煤层底板注浆加固钻孔安全高效封孔的技术改进.doc
煤层底板注浆加固钻孔安全高效封孔的技术改进
【摘 要】安徽恒源煤电股份有限公司煤矿(简称恒源煤矿)煤炭开采过程中面临多种严重突水威胁,严重制约了矿井的安全高效生产。为消除水害的影响,该矿根据具体的地质及水文地质条件,重点采用了底板注浆加固的水害防治方法。然而,水害治理过程中的钻孔封孔,一直存在较为突出的问题,导致钻孔突水灾害不断,严重地影响了回采的安全。为消除钻孔突水的不利影响,该矿工程技术人员通过一系列的技术改进,彻底地消除了钻孔水威胁,实现了矿井的长期安全和高产、高效生产。该项技术改进成果,具有较强的针对性和实用性,能为类似生产矿井的水害防治,提供较好的技术借鉴。
【关健词】底板注浆加固;钻孔突水;含水层;封孔
1 概述
恒源煤矿位于淮北市濉溪县刘桥镇境内。井田面积19.1km2,矿井采用立井、主石门集中运输大巷开拓方式,分-400和-600两个水平生产。矿井设计年产60万t,经三期技改后,实际生产能力达245万t/a,截至2013年底,矿井剩余可采储量3651万t。该矿主采二叠系下石盒子组(P1xs)及山西组(P1s)四、六煤层,煤层倾角3~15°,整体呈一倾向北西的单斜构造,煤层属稳定中厚煤层,地质构造复杂程度为二类二型。矿井水文地质条件复杂,为水文地质条件复杂型矿井,在开采占总储量约60%的深部6煤层时,受到下伏太原群灰岩岩溶水的严重突水威胁。
2 水害背景分析
由于占矿井开采量60%以上的六煤层需要进行底板注浆加固,因此加固钻孔的数量庞大。再加上注浆加固目的层是强富水的灰岩含水层,终孔层位必须设计在灰岩含水层中,钻孔沟通了灰岩水,形成大量的导水通道,如果不能彻底封堵钻孔,将会导致严重的钻孔突水安全事故,并增添大量的排水费用,显著地增加煤炭的开采成本。该矿Ⅱ617及Ⅱ6112工作面,就因钻探工程量大,采掘接替不上,外委了部分的钻探注浆工程,由于封孔质量不高,钻孔封闭不彻底,导致FZ1-2和FZ1-3等多个钻孔大量突水,造成了严重的水患安全事故,多投入了数百万元的排水费和治理费用。
常规的地面注浆站封孔,加大浆液压力经常会造成输浆管爆裂;降低压力则造成钻孔无法封实,管内浆液流速慢,易形成挂壁沉积堵塞输浆管,造成大量管材报废;延长单孔的注浆结束时间,会造成数公里长输浆管内大量残浆的浪费,增加残浆的处理难度;而提前结束注浆封孔,不但底板加固效果差,而且封孔质量也不高,沉积固结后,孔内易形成无浆的空芯段,受采动破坏影响,常发生钻孔滞后出水。钻孔的安全高效封堵,已成为影响钻探和底板注浆加固成效的技术瓶颈。
3 改进方案
3.1 原加固钻孔封孔施工存在的问题
(1)注浆封孔不实,多数钻孔都出现不同程度的滴淋水或涌水,其中,Ⅱ617工作面JZ7-6孔受采动影响,最大涌水量达到25m3/h以上,在工作面回采结束的四年半中,累计多投入排水费197.1万元,后经开挖重新封注,才彻底消除了该孔涌水的进一步危害。
(2)每孔注浆后,在输浆管中都会产生约4.1 m3的残浆无法处理,不但浪废严重,而且对井下环境造成极大的破坏,导致水沟被堵,排水困难,同时消耗了大量的人力物力和财力,以平均每个工作面45个注浆孔,按集团公司结算的单方浆液400元计算,仅浪废的残浆价值就达7.38万元。
(3)由于输浆管路频繁遭堵,无法继续注浆,仅在Ⅱ619工作面,就4次组织全体钻探注浆人员全面清理管路,每次都耗时8天以上,消耗了大量的人力和物力,严重地影响了底板注浆加固的进度。
3.2 改进设计与施工创新的技术方法
(1)增加钻孔注浆前的放水环节。提高岩层裂隙的可注性。钻孔施工期间,孔周围的裂隙被岩粉充填,导致浆液无法注入孔外的岩层裂缝中,注浆加固的效果较差,增加放水环节后,岩粉被彻底冲出,深部的岩层裂隙能够被顺利充填密实,提高了注浆加固的效果。
(2)清水置换残浆技术改进。传统的地面注浆站封孔工艺,都是在2档条件下,浆液流量在每分钟20升时,为钻孔注浆的结束标准,如果这时才停止地面供浆,必将导致管内充满残浆,造成残浆浪废和处理困境。技术人员通过对注浆系统的细致分析和研究,根据各孔注浆结束标准的压力和流量,再参照不同注浆档位和管路长度条件下,浆液由地面供液点到井下钻孔的行程时间,在注浆接近终压时,提前压入清水,当清水到达钻孔时,正好是注浆结束的时间。将管路中的残浆用清水进行置换,即提前冲洗了管路,又避免了残浆的浪废,还消除了残浆的井下处理难题。
(3)大水钻孔的加骨料封孔技术改进。钻孔涌水量较大的钻孔,由于地面注浆站的浆液偏稀,沉积后易析出水分,充填封堵不实,易发生钻孔二次滴淋水或较大的涌水,封孔质量不好。针对这种情况,在注浆结束前,切换到泄压管,在孔口管上加装
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