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丙烯培训题
中控部分
压缩机转速控制由DCS切换至PLC,PLC控制面板中760PIC0104转速显示为34RPM时说明原因造成的?你如何将PLC转速控制切换回DCS?
原因:中控转速切换前未将760PIC0104转为手动,760PI0104仍处于“自动”状态。当实际测量值(PV)压力高于原设定值(SP)后,输出值 OP 不断上涨至100%,导致计算出的转速最终达到调速器上限。
切换过程:
1.手动调整压缩机转速控制一级入口压力760PI0104接近于正常值105Kpa左右。
2.将DCS中760PIC0104转为手动操作,手动逐渐减小输出值(OP),使PCL中的760PC0104转速与真实转速偏差<5RPM。
3.在PLC中将转速控制由PCL控制切换至DCS操作。
4.观察工况稳定后将760PIC0104转为自动操作,给定设定值(SP)105Kpa。
2. 空冷器4#风扇跳车,中控操作?
1.将跳车的4#风扇自动切换至手动,复位后尝试启动。
2.适当提高真空760PI5501设定。
3. 如果在PLC中无法启动,联系现场检查电气控制柜,尝试就地启动风扇。
4.如果其他风扇转速100%后,真空仍然无法维持,联系现场启动开工抽气器。
5.4#风扇恢复正常后,手动逐渐开大至其他风扇转速,再将4#风扇投到自动。
6.真空度稳定后,恢复760PI5501原设定。
7.记录下跳车前后发出的报警,同时通知电气、仪表。
3.压缩机升速至2613RPM后,冷凝液泵出口压力频繁高报的原因及处理。
原因:压缩机升速后,蒸汽用量增大,凝结水罐液位调节阀761LV0202开度达到75%后立即关闭回流阀761LV0201,导致泵出口暂时憋压。当液位降低至设定液位后,761LV0202开度低于75%,回流阀761LV0201逐渐打开。如此反复导致频繁报警。
处理:要求现场逐渐开打泵出口或打开761LV0202旁路,控制761LV0202开度始终低于75%,避免触发全关回流阀761LV0201的连锁动作。
4.D76003液位高处理
1.检查低温甲醇洗各换热器液位情况。
2.检查运行丙烯泵电流及运行情况,必要时切泵或启动双泵运行。
3.联系调度询问MTP-44℃制冷丙烯使用情况。
4.关小调温线,关小760LV0105A,适当开大一级防喘振,压缩机转速转为手动控制。
5.打开760LV0101及其旁路。
6.要求现场检查P76002备用情况,必要时启动向MTP退液。
5.缓冲气投用注意事项
1.2480RPM升速前10分钟通知现场投用缓冲气。
2.投用时注意760PIC0110阀门开度,开度上涨过快时要求现场减小开阀速度。
3.监控760PV5207阀门开度,等待760PV5207阀门正常控制压差稳定在0.3Mpa后再让现场继续动作,如760PV5207阀门开度100%后压差仍未到底0.3Mpa,要求现场稍开760PV5207旁路。
4.投用完毕后调整主密封流量在150-170KG/H左右。
5.高压段气源切换完毕后再次检查缓冲气、主密封流量压力是否正常。
6.如何避免冷态启动跳车。
1.真空控制在<-75Kpa后在启动,脱盐水压力>1.5Mpa。
2.启动转速1050RPM及时投用检查脱盐水压力,控制风扇转速,使积液管束温度在40℃左右,真空<-70Kpa,排气温度<80℃
3.升速至2480RPM,通过32”开车线控制760PID5209/10压力>0.18Mpa。出口压力温度过高时限速后在E76001A-D壳程排放。
4.升速至2613RPM前要求调度稳高压蒸汽压力,D76001持续补液。升速后快速提升压缩机转速至2800RPM以上,避免丢速跳车。
7.写出启动中文大意:图在后面
1.高位油槽
2.油冷器后温度
3.NDE主密封流量
4. DE主密封流量
5.隔离气压力
6.二级密封压力
7.NDE二级密封流量
8. DE二级密封流量
9.NDE平衡管/排气压差
10. DE平衡管/排气压差
11.压缩机至干气密封压力
12. NDE透平径向轴承温度A
13. NDE透平径向轴承温度B
14. DE透平径向轴承温度A
15. DE透平径向轴承温度B
16.速关阀
17.连锁复位
现场部分
1.至电气控制柜中检查“接触器”指示灯是否正常,如果显示“接触器掉电”时候需要按下“接触器上电”按钮。“接触器掉电”熄灭,“接触器上电”亮起,可以重新启动风扇。
2. “接触器上电”亮起,风机控制面板显示故障,按下“reset”,进行复位后再操作。
3.如果仍然无法启动,可以切断变频器电源,在重新送电进行操作。
2.如何切换抽气器
1. 一组抽气器正常运行。
打开备用一组二级抽气器蒸汽阀,再开一级抽气器蒸汽阀,交替至全开。
3.缓慢打开备用一组二级抽气器的空气阀再开一级抽气器空
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