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炼轧厂创优圈16
活动主题:减少精轧三岔区卡钢次数
一级单位:炼轧厂
二级单位:轧制乙作业区
活动圈名:创优圈
圈 长:魏洪利
辅 导 员:李继祥
2011年3月
炼轧厂轧制乙作业区创优圈第十六届成果报告书
一、活动圈简介
圈 名 创优圈 主题编号 W488--006 完成主题 6件 圈 长 魏洪利 辅 导 员 李继祥 发 表 人 魏洪利 圈 员 魏洪利、刘月明、岳志国、王力、赵威、宋伟(含圈长共6人) 组圈时间 2009.01.30 本次活动时间 2010.11— 2011.03 圈会时间 1次/周1小时/次 二、上届活动成果追踪
1、主 题:减少精轧立轧卡钢次数
2、基准值:立轧卡钢6次/月
3、目标值:立轧卡钢2次/月
4、趋势图分析:
三、主题选取
1、主题选取评估:
项目
主题 能力 数据 量化 效果 创意 总得分 减少精轧三岔区卡钢次数 30 29 29 30 26 144 降低精轧二级品率 27 29 25 28 26 135 缩短精轧四辊换辊时间 30 30 28 27 25 140 全体圈员通过采用因素评分法(优-5分,良-4分,中-3分,可-2分,差-1分)进行评分,最终选定“减少精轧三岔区卡钢次数”为本次活动主题。 2、主题选取理由
1、每月精轧三岔区卡钢10次以上,占总卡钢次数50%。
2、三岔区卡钢每次处理最少4分钟延误生产时间。
3、三岔区卡钢冷卷降低成材率,直接影响经济效益。 3、活动计划书 日期
项目 11月 12月 1月 2月 负责人 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 组成活动圈 魏洪利 选报主题 刘月明 暂时登记 魏洪利 分析现状 刘月明 目标设定 赵 威 正式登记 魏洪利 研讨对策 宋 伟 实施对策 岳志国 效果确认 宋 伟 对策标准化 王 力 撰写报告书 岳志国 成果发表 刘月明 备注:“ ”表示计划,“ ” 表示实际
四、现状分析
1、工艺流程简介
2、鱼骨图分析五、要因验证
1、数据收集表
数据收集时间:2010年5月――2010年10月
数据收集来源:调度日报 收集人:魏洪利 三岔区卡钢因素统计表 单位:次/月
月份 项目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 总计 导板固定不牢 3 7 6 4 9 7 36 导板出口位置不对辊中 2 4 4 3 2 5 20 导槽变形 4 0 1 4 1 0 10 气缸压力调整不当 1 0 0 1 1 0 3 P8进口导卫安装不正确 1 1 0 1 0 0 3 夹送辊夹角不当 0 0 0 0 0 0 0 合 计 11 12 11 13 13 12 72 2、数据收集整理表 数据收集整理表 数据单位:次
整理项目 要因或者问题点 卡钢次数 百分比% 累计百分比% 导板固定不牢 36 50 50 导板出口位置不对辊中 20 28 78 导槽变形 10 14 92 气缸压力调整不当 3 4 96 P8进口导卫安装不正确 3 4 100 合 计 72 100 100 3、柏拉图分析
柏拉图分析:导板固定不牢、导槽出口位置不对辊中此两项占三岔区总卡钢次数的78%,所以作为本次活动改善重点。
4、要因验证分析 问题点1 导板固定不牢 验证内容 是否造成卡钢 验证方法 现场验证 验证
过程 2010年5月27日正常轧钢时,2#夹送辊处卡钢,圈员刘文科处理卡钢看到,钢的头部扎入夹送辊与导板缝中,处理完发现导板松动后造成与夹送辊空隙大,是扎入原因。 判定结果 真因 问题点2 导槽出口位置不对辊中 验证 内容 钢出导板出口不对辊中是否会造成卡钢 验证方法 现场验证 验证
过程 2010年8月5日乙班出去的钢头部撞在1#夹送辊上,造成叠头卡钢。圈员刘月明处理完卡钢后,发现有钢撞夹送辊上几处痕迹,确认是导槽出口过大,角度不对辊中。 判定结果 真因 问题点3 导槽变形 验证内容 导槽变形是否会造成卡钢 验证方法 现场验证 验证
过程 7月25日乙班在扭转导槽处连续飞出两根钢,圈员乔柏成吊钢时发现导槽变形,并且有开裂现象。确认是长时间受热造成的。 判定结果 真因
问题点4 气缸压力调整不当 验证内容 气缸压力与走钢有何联系 验证方法 现场验证 验证
过程 5月26日钳工满双利,发现1#夹送辊压力过大调整后,只凭经验未经确认过钢,压力值在25pa钢卡在1#夹送辊处钢。 判定结果 真因 问题点5 P8进口导卫安装不正确 验证内容 出条不稳三岔区卡钢 验证方法 现场验证 验证
过程 6月5日,调整工刘文科将P8的进口导卫安装松懈,导板倾斜刮钢带导致出条不稳,卡在1#夹送辊处。 判定结果 真因 问题点6 夹送辊夹角不对
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