7月6日2机停机总结.docVIP

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7月6日2机停机总结

2011年7月6日#2机停机总结 2011年7月6日#2机经厂部决定停机A修,停机要求如下:汽机侧将缸温滑至320℃;做大机阀门活动试验,喷油试验;锅炉侧将原煤仓走空,磨机料位抽空。 一、经过: 2010年7月6日按计划#2机停机进行A修,中调同意#2机在晚高峰后解列停机,因为停机要求将原煤仓全部清空,而且要尽量少用油,所以早班就要求燃运停止对#2炉A、B、C、D磨原煤进煤。 1、15时00分 值长令:#2机组开始滑停。负荷250MW,主汽压力15.89MPa,主/再热汽温531/528℃,高压内缸上内壁温(缸温)475℃,高缸胀差1.43mm,低缸胀差6.18mm,轴向位移-0.01mm。 2、15时30分 负荷256MW,主汽压力15.56MPa,主/再热汽温501/504℃,高压内缸上内壁温(缸温)465℃,高缸胀差1.10mm,低缸胀差6.16mm,轴向位移-0.00mm。 3、15时40分,安排试转大机交、直流油泵,顶轴油泵及盘车电机,油枪进退试验均合格。 4、15时45分,将辅汽倒为#4机再热冷段供。 5、19时50分,负荷215MW,B磨原煤仓及磨机料位抽空,停运B磨,主、再热汽温分别降至465/464℃,高缸胀差0.95mm,低缸胀差5.0mm,轴向位移-0.04mm,缸温444℃。 6、20时50分,由于A小机轴向位移达0.23mm,值长令启动电泵并入系统,退出A小机运行,做A小机喷油试验合格。 7、22时25分,负荷180MW,A磨原煤仓及料位走空,D1给煤机原煤仓走空,22时31分C1给煤机原煤仓走空,投入2支油枪后继续对A磨抽粉,C2、D2给煤机继续走空原煤仓。 8、 23时33分,负荷80MW,主汽压力5.72MPa,主再热汽温347/357℃,增投油枪至4支,停运A磨,退出电除尘,脱硫,投入空预器连续吹灰。 9、23时36分,负荷70MW,C2、D2原煤仓走空,磨机料位抽空,增投油枪至5支,主汽压力5.16MPa,主/再热汽温349/356℃,切换厂用电正常,炉手动MFT,设备联动正常,吹扫完成后,停运引、送风机,关闭所有风门挡板。汽机6MW负荷维持约1分钟后手动降负荷到0MW,做大机喷油试验合格。22时46分将#2机发电机与系统解列,解列后退出发变组保护柜内相关保护压板。7月7日00时30分,中调令将2号发变组由热备用状态转换为冷备用状态,由于打雷闪电,于09时00分操作完毕。 10、23时59分,停运A真空泵,A抗燃油泵。转速降至1200r/min启动A顶轴油泵运行,停运1A循泵,锅炉将汽包水位补至高水位后停运电泵。00时10分开启真空破坏门。做B小机喷油试验合格。 11、00时36分 机组转速至0r/min,真空到零,断轴封汽停运B轴加风机,投入盘车运行,电流23A,大轴晃动度:30μm。大机从3000r/min惰走至0r/min用时50分钟。本次停机及作试验共用燃油3.9吨。缸温320℃。 二、经验及教训: 1、因#2机#1轴振大机阀位在96%以上时偏大,在滑停时将调门开至96%以上时,1Y振动从88μm上升至120μm,被迫将调门关至94%,不利于降温降压操作,增加了滑停的时间及效果。以后遇到#2机滑停时在调门开到94%以上一定要注意监视#1轴承振动的变化。 2、此次滑停过程,由于对原煤仓、磨机料位、缸温均有严格要求,所以滑停时间较长。而且后期A、C、D磨原煤仓走空后,为了抽空磨机,滑停后期为稳定参数,油耗有所增加,但基本满足走空原煤仓及抽空磨机要求。建议是否考虑先抽空两台磨机后,剩余两台磨机再同时抽空,这有利于节油。 3、滑停过程中应严格控制温降速率,并时刻保证温度有50℃以上的过热度。此次滑停过程中过热度基本保持80℃左右,并将缸温最终滑停至320℃,基本到达厂部要求。 4、为满足走空原煤仓及抽空磨机要求,分场安排人员实时监视原煤仓煤位及变化情况,并联系盘上人员及时对各台磨机及给煤机出力作出相应调整,最终基本A、C、D磨磨机基本同时抽空,较好的完成预定目标,是此次滑停较为成功的操作。 5、在决定进行#2机大修前,#2炉B1、C1、D2给煤机均存在故障,厂有关部门及检修对此缺陷未引起重视,临停前才安排检修只做了临时处理,作紧急备用,所以6日停机前A、B、C、D磨各煤仓煤位相差大,给运行停炉清仓增加了难度。 6、15时30分机组下停机滑停令,检查锅炉煤仓煤位,A磨煤仓煤位低,B、C磨煤仓煤位第二,相差不大,D磨煤仓煤位最高,基本为满仓,为了调整煤位,保证球磨机煤位在停炉最后阶段同时走空,又通知燃运对A、B、C、磨煤仓进行了一次补煤,使其和D磨煤仓煤位相差不大。 7、为防止燃运交接班误向#2炉打煤,在对#2炉进行最后一次补煤后,立即联系燃运并派人对#2炉原煤仓皮带犁煤器断电。 8、本次停机

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