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二四联络2巷3喷孔经过
二四联络2巷3#横川口施工测压钻孔瓦斯超限事故经过
一、事故经过
2014年1月22日,抽放二区夜班施工人员李建民、关昆燕、马爱民三人在二四联络2巷3#横川口靠西侧施工测压钻孔,现场用两趟DN40蛇形管连接钻孔孔口和排水口,进行边打边抽,排水口位置的抽管全开,四通侧面的抽管半开,期间无瓦斯异常。
当早班人员到达施工现场时是早上8点,夜班施工到103m,该钻孔穿过15#煤9m,随即停钻收拾现场准备交接班。8:20交接班,交接班过程中早班人员询问瓦斯情况及其他相关事宜,现场无瓦斯异常。接班后,由带班人霍建林组织继续施工,到11:10左右,钻孔施工到109m,此时穿过15#煤底板15m,钻孔按照设计要求施工到位。现场组织冲孔,见孔内返水变清后停止冲孔,当时时间为11:40,随即打钻人员组织进行退钻。退钻工序为顶板吊挂锚链——卸钻杆尾部水便头——钻机回转器卡住钻杆往上提钻杆——准备固定钻杆时出现喷孔现象,瓦斯带着水从钻孔孔口四通排水口喷出,当时时间为12:03,现场施工人员刘波立刻跑去泵站处电话汇报值班室。现场另外两人组织进行封堵,当汇报人员返回后,发现钻孔出现连续喷孔,钻孔下风侧瓦斯浓度达到3.6%,现场处理人员霍建林和吕永利用棉纱和编织袋堵孔口进钻杆处,用木楔塞排水口,并开大孔口四通侧面的抽管,但瓦斯喷出的力道太大,钻孔封堵不严密,瓦斯从孔口四通进钻口、排水口、以及钻孔周围1m范围的底板涌出,随即刘波又跑到皮带机头的电话处向抽放二区值班汇报,抽放二区的值班干部侯建伟通知继续封堵,12:20向通风调度汇报,12:24通风科值班接到通风调度杨杰的电话,随即安排继续封堵,并要求落实现场是否停止注水,12:35到调度台。12:40联系到张科长,把现场情况向张科长汇报后,张科长指示先向孔内注水,用水压抑制瓦斯涌出。随即再联系井下现场施工人员。由于打钻地点未安装电话,到12:55联系到通风队干部赵高峰,他在现场参与处理,后通知他指挥抽放二区人员用静压水通过钻杆尾部向孔内注水,13:10联系到抽放二区现场打钻人员,要求赶快注水。到13:35孔内注满水后,瓦斯得到控制,孔口下风侧300mm瓦斯浓度在0.2%左右。张科长到现场后,组织人员将一趟DN40抽管连接到巷道内另一个DN350*40三通上,加大抽放能力,并在两趟抽管上安装放水器,现场持续注水,保持孔内水位。到17:00左右,为了尽快将孔内瓦斯压力释放,指挥现场停止向孔内注水,保证抽管内不积水,正常抽放瓦斯,但停止注水约15min后,孔内瓦斯立刻呈现喷涌现象,孔周围1m范围内的底板上瞬间冒出气泡涌出瓦斯,后立刻恢复注水,瓦斯得到控制。经过计算,喷孔期间瞬间最大瓦斯涌出量达到8m3/min。
后期组织进行提钻和钻孔注浆时,均在施工点孔口以下40m左右区段出现喷孔现象,说明3#煤层以下40m区域附近的瓦斯解析量较大。
测压钻孔施工技术参数:
孔长:以穿过15#煤底板15m为准
孔径:75mm
开孔角度:垂直底板
二、原因分析
1、当钻孔施工到109m到位后,抽放二区施工人员准备退钻,从停止向孔内注水到起拔钻杆1m约15min,孔内水位发生下降,无水源补充,导致钻孔内瓦斯压力和水压之间的平衡被打破,是造成钻孔瓦斯瞬间涌出的主要原因。
2、该区域3#煤层以下底板暴露时间较长,底板受压底鼓,裂隙发育,周边两个水窝与钻孔存在不同程度的导通,水位达到煤层瓦斯解析压力临界值后可以长时间保持,这是造成瓦斯解析总量较大的一个原因。
三、采取措施
1、在孔口四通侧面的抽管上加了一个气水分离器,确保抽管内瓦斯和水能够分离,并保证正常抽放,释放孔内瓦斯压力。
2、在孔口四通排水口位置的抽管三通上加装一个DN100阀门,封闭排水口,确保抽管三通上的抽管能够正常抽瓦斯。
3、在钻杆和孔口皮垫处压上棉纱,堵塞瓦斯通道。
4、停止退钻,抽放二区安排专人进行放水和系统巡检,确保系统稳定运行。
附打钻现场示意图。
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