顺南6井下扫塞钻具有遇阻显示情况的.docVIP

顺南6井下扫塞钻具有遇阻显示情况的.doc

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顺南6井下扫塞钻具有遇阻显示情况的

顺北2井井口偏磨事件快报 公司属各井队: 由70172钻井队承钻的顺北2井目前四开整改期间,发现井口套管头试不起压,后经检查套管头BT密封损坏失效,同时也发现9 7/8″预留套管偏磨情况,现将该事件进行通报分享,详情如下。 事件过程 顺北2井由70172钻井队承钻,该井于2016年4月7日22:00开始下7″尾管,至4月9日00:30下到位(7″套管下深7348.60m,悬挂器下深4990.22m)。4月9日10:00开始固井作业,至17:00固井结束。侯凝期间,井队进行换装井口作业。4月10日19:00换装井口作业完毕,开始进行井控装备试压。在套管头副密封注脂时,连续打压注脂枪不起压,现场判定97/8″套管头BT密封圈损坏。 4月10日23:00将钻采四通与13 3/8″套管头拆开, 检查发现BT密封圈损坏,预留9 7/8″套管割口顶部靠节流管汇一侧有偏磨情况。13 3/8″套管头法兰面以上预留套管总长175mm,套管割口端面向下长45mm部分,呈倾斜磨损(测量最小内径223mm,套管本体理论内径219.04mm,本体一侧偏磨3.96mm), 97/8″上BT密封圈密封位于法兰面以上110mm处,磨损部位不影响BT密封圈的密封效果。套管内壁出现深度1mm左右,最宽处为5mm左右,长度约为0.5米的细槽,该套管壁厚为15.88mm,现场分析该细槽不影响套管的后续使用和强度。细槽形成的原因现场分析不属于钻具磨损造成的,磨损处没有明显的圆弧状 。磨损情况图片如下: 图一 图二 图三 现场重新更换新BT密封圈,对BT密封圈注脂试压60MPa合格;对主副密封试压61MPa,稳压30分钟、压降0.15MPa,合格。试压合格后与甲方沟通同意进行后续正常施工,但甲方要求落实好后续施工的套管防磨技术措施,确保井控安全。 原因分析 1、钻前施工下入导管不正,造成井队后续下入套管与井口偏差大,一开虽然最大程度的进行了校正,但效果不佳,这是套管偏磨的主要原因,施工周期越长套管偏磨的风险越大。 2、井队对井口防磨认识程度不够,直通式防磨套保护距离短,在发现防磨套有偏磨情况时未意识到套管也会磨损,也是造成套管偏磨的原因之一。 三、后期施工井口防护措施 1、配备使用加长防磨套 ,加强套管头防磨保护。 2、将原设计钻具组合中 51/2″钻杆更换为5″钻杆(配合加长防磨套使用),降低钻具刚性及外径尺寸和钻具对套管造成的偏磨损坏程度。 3、立即对井口进行校正,确保钻具居中度,避免后期施工对套管偏磨风险。 4、加强防磨套的检查工作,每趟钻必须认真清洗检查、丈量并记录准确,发现磨损及时调整或更换。 要求 希望通过对该事件的学习分享,公司各井队要高度重视每口井第一次开眼一定要保证打直打正(包括钻前施工的导管),落实好井口防磨各项技术措施,严格执行好防磨套使用及检查管理规定,坚决杜绝井口偏磨事件发生,确保井口安全、质量。 技术发展中心 2016年4月12日

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