唐钢120t转炉连铸高效化改造.docVIP

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  • 2017-03-06 发布于北京
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唐钢120t转炉连铸高效化改造.doc

唐钢120t转炉连铸高效化改造 【摘 要】通过对转炉炼钢厂1#连铸机的改造,转炉炼钢厂连铸坯产量得到了保证,提高了连铸坯质量,有效的降低了生产成本,取得了可观的经济效益。 【关键词】转炉;方坯;连铸;改造 1 引言 唐山钢铁公司第一炼钢厂易地大修工程设有两座120t转炉,两台小方坯连铸机,该工程于1999年7月投产。主要生产普碳钢和低合金钢。现由于1号连铸机设备落后,生产状况不良,几乎处于半停产的地步,连铸机己不能适应转炉厂的生产现状,难以适应一炉对一机的生产模式,需对现有设备进行改造。 2 连铸机改造前的主要问题 连铸机存在的问题是一个系统问题,其主要问题有结晶器、振动器和二冷等问题。 2.1 结晶器 结晶器铜管长度短,导致出结晶器坯壳薄,漏钢事故率高,且影响铸坯表面质量。而原结晶器的进出水管道布置在外弧,一旦发生漏钢事故,钢水容易直接漏在管道上而发生事故。 2.2 振动器 一方面振动器的结构设计单薄,壳体易变形,造成结晶器无法呈水平,铸机的基准线对位不符合弧线的要求;另一方面振动器采用半板簧形式,机械磨损大,平稳性差,拉钢时易左右摆动。因此,引起拉坯阻力增大,铜管磨损不均,拉坯速度受到一定的限制,从而引起铸坯质量问题(如脱方等),以及引起拉漏事故增多。此外,维护工作量大。 2.3 振动梁 变形大,达20~30mm,不能保证振动器与结晶器水平的准确性和弧度的准确性,导致拉坯阻力增

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