粗氩塔“氮塞”事故的分析与处理.docVIP

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  • 2016-10-08 发布于北京
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粗氩塔“氮塞”事故的分析与处理.doc

粗氩塔“氮塞”事故的分析与处理   【摘 要】本文系统分析了粗氩塔发生“氮塞”事故的原因,提出了“氮塞”事故预防措施和处理方法。   【关键词】空分设备;粗氩塔;氮塞;原因;措施;处理   福建三安钢铁有限公司现有两套20000Nm3/h空分设备,均采用分子筛吸附器净化、增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩的常规外压缩流程。由于钢铁冶炼企业具有用气不均衡性的特点,加上调度系统不完善,生产信息具有一定滞后性,因此粗氩塔“氮塞”事故的发生的可能性也比其他行业的空分系统来得大。“氮塞”严重影响氩提取设备的正常运行,给企业造成很大的经济损失,本文针对粗氩塔“氮塞”事故进行分析和处理,谈谈个人的观点仅供参考。   1 氩系统流程简介   从上塔相应部位抽出氩馏分气体,含氩量为8%~10%(体积),含氮量小于0.1%(体积)。氩馏分直接从粗氩塔I的底部导入,沿着填料盘上升进入粗氩塔II,在粗氩冷凝器中被冷凝回流到粗氩塔II塔釜,粗氩塔II塔釜排出的粗液氩经过循环液氩泵加压后作为粗氩塔I的回流液并进入上塔。由于上升气体中的高沸点组分(氧)被大量洗涤下来,低沸点组分(氩)体积分数不断提高,最后在粗氩塔II顶部得到氧体积分数≤2ppm,氩体积分数98%~99%的粗氩气。   含氮约为1%~1.5%(体积)的粗氩气从精氩塔中部进入,在精氩塔中得到进一步分离出氮,最后在精氩塔底部得到纯

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