干熄焦工艺优化疑难解析.docVIP

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  • 2016-10-11 发布于贵州
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干熄焦工艺优化疑难解析

干熄焦工艺优化及疑难解析 摘要: 介绍本钢干熄焦工艺优化、人员配置,对干熄炉流体进行分析以及对北方干熄焦生产存在的问题进行探析。 关键词:本钢、干熄炉、优化、流体。 1 前言 本钢4#、5#焦炉干熄焦单槽处理能力为150t/h,这在当时属于全国最大的干熄焦单槽处理系统。同时,由于本钢焦化厂4#、5#焦炉现场比较狭窄,为了适应场地要求我们将干熄焦建在了两座焦炉的中间位置,并采用了横移牵引装置。2005年7月22日建成投产后,我们经过了半年多的试生产,发现该套系统存在很多工艺技术问题,为此我们对该套装置在工艺参数调整优化、对设备进行了改造,不断优化了该系统,针对冬季生产的特殊性,自主研发、创新了具有自主知识产权的适应本钢工艺生产要求的干熄2.1 150t/h干熄焦试生产调试过程中,提升机、干熄炉、锅炉各设备点控制参数不稳定。 2.2 全国干熄焦系统使用横移牵引装置的很少,技术还不成熟,本钢干熄焦在开工、试生产过程中在电机车对位、横移牵引过程、提升机卷上的信号经常存在不准确等问题。 2.3干熄焦提升机电缆在设计上存在问题,经常出现破损、拉断的现象。 2.4 冬季焦化厂蒸汽压力不足,不能满足生产需要,如何将干熄焦蒸汽并入焦化厂内网来解决这一问题。3 工艺优化 3.1 工艺优化、技术改进中的关键技术 3.1.1干熄焦运行工艺优化后指标 3.1.2 每小时熄焦量120~150 t。 3.

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