300mw机组汽泵前置泵轴承损坏的事例分析.doc.docVIP

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300mw机组汽泵前置泵轴承损坏的事例分析.doc

300MW机组汽泵前置泵轴承损坏的事例分析 · 检修部 林钜昇 摘要:恒运电厂2×300MW发电机组自2008年起投运,其附属设备,上海电力修造厂生产的FA1D56型汽泵前置泵的轴承曾多次发生非计划检修事件。其中2013年11月的烧轴承事故最为严重,需要整泵进行紧急解体抢修。事后,对此事故进行分析,制定了有效措施,防止同类事故再次发生。 前言: 恒运电厂2×300MW发电机组自2008年起投运,是达到亚临界压力的回热式燃煤机组,单台机组中,给水泵系统由1台电动给水泵、2台汽动给水泵作为升压设备。由于经济性原因,发电机组日常运行时,只启用2台汽动给水泵,电动给水泵作备用。汽动给水泵分为汽泵主泵与汽泵前置泵,分别布置。汽泵主泵由小汽机提供动力,汽泵前置泵则由电动机提供动力。汽泵前置泵是上海电力修造厂生产的,型号为FA1D56型,该型号汽泵前置泵的轴承曾多次发生事故。其中2013年11月的烧轴承事故最为严重,需要对整泵进行紧急解体抢修。事后,对此事故进行分析,制定了有效措施,防止同类事故再次发生。另外,随着电网调度对发电机组参与调峰的能力要求越来越高,甚至承担基本负荷的大容量机组也需要参与调峰运行或降负荷运行,必须保证电站泵组的安全稳定运行。下面以2013年11月的烧轴承事故为例展开分析。 轴承故障情况及原因分析 1)故障情况 2013年11月9日凌晨,运行人员巡检发现,其中一台汽泵前置泵自由端的轴承箱发热严重,伴有较大振动与异响,需要紧急停泵。解体检查后,发现自由端轴承烧坏,损坏严重,如图1、图2所示。经过3天的紧急抢修后,重新投入运行。 图1烧坏的自由端轴承座 图2烧坏的自由端轴承 2)原因分析 图3. FA1D56型汽泵前置泵自由端结构 FA1D56型汽泵前置泵,为水平中分式,单级双吸泵。传动端为径向滚柱轴承,型号N315。自由端为两个圆锥滚柱背靠背安装,型号30314,具体结构如上图3。轴承润滑方式为油浴润滑,外加骨架油封,形成密闭的型腔。轴承箱外接冷却水对箱体进行冷却。该泵只配有轴承温度探头,95 °C报警,没有停泵保护。 图4.汽泵前置泵运行记录 根据设备历史趋势记录,自由端轴承温度在2013年11月8日晚9点,轴承温度开始有缓慢的上升,当时温度为52°C,到次日凌晨2点温度从原来的65°C在短短10多分钟内,飙升到322°C,然后保持不变。如图4蓝色上升线所示。 检修后,机修专业对事故的现象及原因进行了仔细的研究与分析: 1)根据工作票记录,自2011年#9机大修后,该泵运行的状态一直平稳。过程中,温度、振动都处在正常水平,可排除安装,或轴承选型是诱发轴承发热的原因。 2)根据厂家的结构图可知,自由端轴承箱内的配合间隙有三,转轴与轴承内孔的配合、轴承箱与轴承外圈的配合、轴承的轴向游隙。根据解体情况,没有发现部件与配合间隙的异常,可以排除配合松动是诱发轴承发热的原因。 3)由于轴承的润滑方式为油浴润滑,无外接润滑油泵,日常有专人负责加油,油品、油质均有保障。另外,检修过程中,也对轴承箱的冷却腔进行水压试验,无掉压现象。所以轴承室混入杂质和油质变坏,导致轴承发热的可能性不大。 4)解体时,发现自由端轴套有较深的凹槽,如图5所示。该轴套作用为:(1)为轴承的轴向位置定位;(2)为保护转轴,代替其与骨架油封作动静摩擦,形成润滑油的密封腔。当轴套光滑的表面被磨损,乃至出现凹槽,骨架油封对轴套的紧力会不断减少,唇口线比压不断下降,密封性能亦不断减弱。根据文献,油封密封的设计,骨架油封的过盈量公差值,如表1所示。 表1.骨架油封的过盈量公差 轴颈do(mm) 唇口直径d 低速型 高速型 30 (do-1)±0.13 30-80 (do-1)±0.5 do 80-150 (do-1) do 150 (do-1) do 图5.解体后发现轴套有磨损凹槽 经过测量,轴套原本直径为85mm,磨损处的直径只有84.2mm。根据线速度v=2πrf公式,电机转速为1500r/min, v=13.345m/s,属于高转速。按照油封过盈公差表,油封的唇口直径d=d0=85。骨架油封与轴套之间有空隙,运行中润滑油容易泄漏。若轴承箱内的润滑油不断泄漏,轴承产生的热量超过润滑油能冷却的热量时,轴承温度会不断上升,乃至烧坏。这个推论比较符合设备记录的温度趋势,所以因为骨架油封与轴套密封能力的下降导致漏油,使轴承烧坏的可能性比较大。 但轴套为什么会被磨损,而骨架油封完好?根据厂家上海电力修造厂的资料,FA1D56型汽泵前置的轴套,材料为1Cr17Ni2。虽然不知道该轴套的具体热处理工艺,但根据文献可知,其淬火温度980—1050°C,油冷或空冷,硬度为44—51HRC;回火温度为275—300°C,硬度≥40HR

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