粉末涂料典型案例分析及处理.docVIP

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粉末涂料典型案例分析及处理

? 摘要:介绍了粉末涂料在使用过程中产生的不良现象,分析了此现象产生的原因,并给出了解决此 问题所采取的工艺措施。 关键词:粉末涂料;分析;措施 粉末涂料以其完全不含溶剂、全部转化成涂膜、涂装效率高、保护和装饰综合性能好的特点适应了涂料工业对节约资源和能源、减轻环境污染及提高工效等方面的要求,受到全世界的广泛关注,从而获得飞速发展。然而在生产使用过程中,不可避免地或多或少出现一些不良现象,本文对我公司粉末涂料曾出现的一典型生产事故的分析和处理 情况进行探讨,以便供同行们参考。 1 生产现象 2000 年 8 月,我公司为经阁集团生产纯聚酯铝型材专用粉末涂料,一天同时发出两批货,第一批次 A7056SF75 粉末 200 kg ,另一批 A9016SF75 粉末 2 000 kg 。客户反映:批次 A7056SF75 粉末涂料产品正常使用,无异样;批次 A9016SF75 部分产品有质量问题,使用过程中具体表现为: 1 控制台带电显示仪表以往有 5 格,可这次只有 2 格,粉末出现不带电现象; 2 喷涂时喷枪偶尔有吐粉现象; 3 生产试验样板机械性能 冲击、划格等 能通过检测,但外观流平性较原来差。 2 案例分析 根据上述涂装工艺中出现的现象,从理论上分析,估计其原因应该是粉末涂料受潮。但是为什么在完全相同的操作条件下,同一批次产品,出现产品部分有问题而部分没问题 ? 带着疑问我们从粉末涂料的生产和使用两方面来分析查找原因。 2 . 1 粉末配方体系 为什么粉末涂料会不带电呢 ? 影响粉末颗粒接受电荷和保持电荷的主要因素是粉末的介电常数 ? ,粉末的介电常数越低,颗粒带电越容易,但丧失电荷也越容易,这反映在粉末在工件上的吸咐力不牢,略受振动就掉粉。对于静电喷涂的粉末涂 料,应尽可能的用高介电常数的,它将使粉末的吸 附力大大提高。 A9016SF75 是铝型材喷涂大众化的成熟产品,生产批次无数,本批次也是沿袭前面的生产配方,原材料选用和配方均未作改变,生产样 板的常规性能检测,如冲击、划格、光泽、膜厚、色 差等,均达到企业生产标准,因此,配方不是引起上述现象的原因。 2 . 2 粉末粒径 粉末涂料的粒径是其质量好坏的一个重要指标,适合静电喷涂的粉末涂料,其颗粒度最好在 1 ~ 90 μ m 之间 即 170 目 。粒度小于 10 μ m 的粉末称超细粉末,超细粉的含量不能太多。有报道 ,粉末涂料的带电性与粉末颗粒粒径的平方成正比,粉末颗粒粒径越小,其带电量越低。上述生产中我们发现其带电性比往常差,刚开始怀疑是否超细粉太多而引起粉末涂料的带电性下降,为此我们采用 欧美克激光粒度分布仪 A9016SF75 的细度进行抽 检,结果见图 1 。 从图 1 结果可知: A9016SF75 的粒径完全符合铝型材静电喷涂的要求,粒径不是引起上述喷涂不正常的原因。 图片如 未显示? 请点击查看 图 l 粉末粒径分布曲线图 2.3 粉末涂料的流化性 流动性好的粉末在使用过程中,易于流化,显得很松,如流水般的效果,从供粉桶至喷枪,粉末传送轻便,且粉末从喷嘴出来雾化好,一没有结团或 吐粉现象。流化性效果不好的粉末涂料会产生堵枪、吐粉现象。通常粉末涂料的流动性采用 Selier 流度测试法 ,其检测标准如表 1 所示。 图片如 未显示? 请点击查看 表 1 粉末涂料的流度系数与流化性能关系 我们采用流化仪对 Ag016SF75 进行检测,其流 度系数只有 85 左右,流化效果肯定差,因而出现吐 粉、堵枪现象。以往我公司粉末涂料产品的流度系数通常在 140 左右,流化效果好,粉末易喷涂。引起流化效果差的主要原因是粉末太细或受潮,通过对粉末粒径的检测,排除了是由于超细粉太多所引起的 问题,估计应该是因为粉末涂料受潮所造成的现象。 2 . 4 喷涂工艺条件 考虑到可能是粉末受潮而带电性差,我们对生 产厂家喷涂工艺条件进行仔细考察,尤其是与粉末的带电性、吐粉有关的一些工艺参数,如操作电压、 供粉系统压缩空气气压、喷粉房相对湿度、使用压缩空气的油水分离器分离效果等,均未发现任何异常现象。其主要操作工艺参数见表 2 。 其操作工艺指标按照惯例进行,况且在同等的操作工艺条件下比较,有一批正常而另一批却有问题,这一现象无法解释,因而喷涂工艺指标也不是 引起上述现象的原因。 图片如 未显示? 请点击查看 表 2 主要的喷涂工艺参数 3 事故原因及处理 3 . 1 原因 通过以上分析,确定引起上述现象是粉末涂料的质量问题而不是使用问题,因此我们对生产粉末涂料的每一环节进行了仔细检查、分析,终于查到了问题的根本所在: 在 ACM 磨细微粉碎过程中,由于物料的碰撞 产生大量热量,同时又处在气温较高的夏天,

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