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变换旋风改造方案
在扩能改造中为解决入23#粗煤气
带尘带油的建议
造气来的粗煤气因为携带粉尘和焦油致使23#变换炉触媒床层阻力大,变换效率低,使用时间短,再生频繁,换热器管束堵塞,换热效率低,进入变换炉的粗煤气温度低,热平衡难以维持,操作条件恶性循环,而且经常向变换炉通入中压蒸汽 。为了解决造气来的粗煤气携带粉尘和焦油的问题在原装置的B系列增加了一套两级旋风除尘装置。
2005年10月10日13:00旋风除尘装置投用,运行情况:
1、净煤气气量为 35000Nm3/h旋风分离器压差0.3MPa,过滤器压差0.04MPa,排液情况为Ⅰ旋液较多,Ⅱ、Ⅲ旋液较少,重力沉降室排液较多,由于压差较大,排液不均,21:00排液管线震掉下来,停旋风装置。
2、2005年10月11日10:00再次投用旋风装置,小负荷进行试验运行,液滴分离器大旁通阀开一半,过滤器旁通阀开1.5圈,压差情况为旋风分离器压差0.15MPa,过滤器压差0.02MPa。
二、旋风装置本体改造为两级除尘后运行情况(有效运行时间为223天)
机修分厂按上海化工研究院的设计方案2005.11.19完成旋风分离器的改造,改造大致为:
采用两级旋风除尘,原Ⅰ、Ⅱ级并联作为Ⅰ级旋风,第Ⅲ级作为Ⅱ级旋风。
酚水从安全阀安装入口进入,加装酚水喷淋旋风分离器底部管线。
加装一个分离罐作为旋风分离器底部料液罐。
2005.11.19 18:00旋风除尘装置投用,运行情况为:
旋风分离器压差为0.02MPa,过滤器总压差为0.05MPa(说明:净煤气量为34000Nm3/h,大旁通阀及过滤旁通线均有一圈的开度)。22:00停B系列中压蒸汽,大旁通阀关,过滤器旁通阀关,运行稳定。
旋风装置压差数据表(压力单位:Mpa):
时间 25#
F004 旋风前压力 旋风后压力 过滤器后
压力 旋风器压差 过滤器压差 装置旁通阀位 2005.11.28.
13:30 33000 25.2 25.0 24.7 0.2 0.3 关 2005.12.1.
10:00 33000 23.0 22.8 22.2 0.2 0.6 关 2005.12.7.
13:30 35000 21.6 21.2 20.7 0.4 0.5 关 2005.12.13.
9:00 41000 23.6 23.2 22.4 0.4 0.8 关 2005.12.27.
9:50 36000 23.6 23.0 22.2 0.6 0.8 关(变换气连通阀开7圈) 2006.1.9.
9:00 30000 0.6 0.4 关(变换气连通阀开3圈) 2006.2.13.
8:40 38000 24.4 24.0 23.1 0.4 0.9 关 2006.2.21
16:00 38000 23.6 23.1 22.5 0.5 0.6 关 2006.3.3.
9:00 39000 24.6 24.2 23.5 0.4 0.7 关 旋风除尘排放量统计结果
采样序号 一级旋风m3/h 二级旋风m3/h 三级旋风m3/h 1 0.0414 0.0478 0.0428 2 0.0446 0.0438 0.0411 3 0.0493 0.0487 0.0462 4 0.0533 0.040 0.0375 根据几次取样和定点监测,在粗煤气量为42000Nm3 /h(干基)时,每小时除尘除油除水总量为130.8Kg,其中含油约35%,含成尘20%,含水45%。
三、旋风分离装置运行情况综合分析
㈠ 触媒使用情况
B系列现使用一台预变换炉和主变换炉2004年4月28日装添,装添高度为3.3米,数量为13.44吨,主变炉2005年6月25日装填7月1升温硫化。7月5日开始投用,装添高度为3.1米,装填数量为13.6吨 现在B 系列变换炉一直没有再生,也没有通中压蒸汽,截止到现在运行时间为325天,突破了变换炉使用的历史记录。延长了触媒的使用时间。
㈡ 中压蒸汽通入情况
自旋风分离装置投入运行以后,B系列变换装置一直没有通中压蒸汽,催化剂床层稳定,由于分离出了粉尘、焦油和水滴,两台换热器换热效果比较好,床层入口煤气温度提高了20—30℃,催化剂床层温度也相应提高,抗负荷波动能力增强,大大地节省了中压蒸汽,而且减轻了24#的热负荷,缓解了后续系统的压力,比较接近了变换系统的热平衡。
㈢ 与A系列运行情况比较
与A系列运行情况相比,B系列运行能力明显强于A系列,旋风分离装置分离效果比较明显,从入变换装置的粗煤气中每小时可分离出油水粉尘等杂质大约为200—300kg,具体表现在:
床层温度高
不需要通入中压蒸汽
抗负荷波动能力强
换热器换热效果好
触媒活性好,煤气负荷高于A系列
24#热负荷低,换热效果明显好于A系列
四、扩产改造的建议
根据二级旋风除尘
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